大唐发电集团宝鸡发电公司 陕西宝鸡 721008
摘要:中国大唐发电公司陕西宝鸡发电有限责任公司,#6机组为660MW超临界机组。配备两台50%汽泵,无电泵。在运行中单台汽泵跳闸触发RB保护动作,快速减负荷至330MW,保证给水系统安全,维持机组正常运行。
关键词:660MW;汽泵给水系统;跳闸事件;分析
前言:从电力企业自身发展角度分析,所担任的工作职责与任务较重,自身综合实力的提升,影响着各领域的供电质量,需随着时代发展不断创新,详细探究各领域的用电需求,引进新技术、新设备,有完善的管理制度与机制,各项工作均可规范实施。尤其是对660MW超临界机组汽泵跳闸问题的处理,是依据问题探究具体原因,保证机组故障问题根本性处理,从而保证各领域供电工作质量与效率。
1机组概况
中国大唐发电公司陕西宝鸡发电有限责任公司,#6机组为660MW超临界机组。汽轮机是上海汽轮机有限公司设计制造的超临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、海勒式间接空冷凝汽式汽轮机;型号为:NJK660-24.2/566/566,采用数字式电液调节(DEH)系统。
2事件经过
2015年6月11日,21:15 #6机组负荷630MW,就地检查发现汽泵A跳闸电磁阀处漏油,联系热工、主机班处理。密切监视抗燃油油位油压,就地准备灭火器材,以防着火。21:25负荷630MW,磨煤机ABDEF运行,汽压24MPA,煤量290T/H,给水流量1962T/H,主机调阀开度74%,小机A跳闸报警光字发,转速下降,DCS无跳闸首出。汽泵RB动作,F磨程序跳闸,手动等离子拉弧。21:28负荷减至330MW,汽压21MPA,煤量130T/H,给水流量856T/H,主机调阀开度15%,主机控制方式由协调方式自动切为机跟随方式。因主汽压力上升较快,手动切为基础方式逐步开大调门,主汽压力仍持续上升,手动打掉磨煤机E,投入微油系统。21:45机组负荷330MW,各项参数稳定,启动磨煤机E,撤出等离子、微油系统。油库告:用油1.548吨。22:10主机班、热工将就地漏油均已清理干净,小机A挂闸后确认漏点,主机班告2YV电磁阀工艺孔堵头处漏油,须更换密封垫片。23:50主机班告漏点已消除,挂闸后检查漏点消失,小机A冲转。00:06小机A转速升至1500rpm,小机A腰瓦振动上升至256um,小机A发轴振大报警跳机。00:30热工、主机班均告检查正常。01:30依值长令:关闭小机A气密式油档压缩空气,小机A冲转后将汽泵A并入系统,投入AGC,#6机开始加负荷。
3动作过程分析
3.1燃料动作情况
21:25:51小机A跳闸,2秒后F磨煤机联跳,保留磨煤机ABDE运行。给煤量由291T/H快速下降至232T/H,保持30秒后开始快速减少。45秒后煤量减少至131T/H稳定。从小机跳闸算起,80秒完成燃料调整,动作迅速且准确。
3.2风机动作情况
21:25:50负荷630MW,引风机A/B开度:77/77%,电流:483/481A;送风机A/B开度:50/52%,电流:98/101A;一次风机A/B开度:53/52%,电流:198/202A。21:25:53给水泵RB动作,磨煤机F联跳。一次风压由11.9KPA快速上升。一次风机AB动叶迅速关小。一次风压降低至10.6KPA后,一次风机AB动叶迅速开大。21:26:20一次风机B动叶指令48%,反馈40%,因指令反馈偏差大跳手动,一次风机A自动调节一次风压。炉膛负压-989PA,引送风机自动关小。21:26:39炉膛负压至-1264PA后回升,除一次风机B手动外,其余风机自动调整。21:27:43炉膛负压回升至-629PA,缓慢关小一次风机B动叶,观察一次风机A动作开大。调整两侧风机出力一致后投入自动,调节风压正常。
3.3调门动作情况
21:25:51小机A跳闸后,主机调门开度有75.5%快速关小。21:27:53主机调门关至25.5%时,中压调门由100%开始关小。21:28:48主机调阀关至14.85%,仍未停止。切汽机主控至手动,开大调门。21:31:41主机调门开至23.3%后,中压调门开度由11.5%开始开大。21:36:39主机调门开至40.85%后,中压调门开度开大至100%。协调动作情况:21:28:03负荷降至375MW,炉主控跳手动,机组控制由协调方式转为机跟随方式。21:28:48主机调阀自动关至14.85%,负荷降至330MW,仍未停止关小。切汽机主控至手动,机组控制方式由机跟随转为基础方式。
3.4给水动作情况
21:25:51小机A跳闸后,给水泵B指令由5740RPM上至5850RPM。实际转速上升至5853RPM,随后因负荷下降,四抽压力下降,小机B进汽阀逐渐开大,直至全开,给水泵B转速随之下降。21:28:21给水泵转速指令5837/5236RPM,指令与反馈偏差>600RPM切手动,给水泵CCS切除。21:29:45小机汽源切至辅汽,辅汽汽源切至冷再接带。缓慢提高辅汽压力,小机B转速回升。21:34:24小机B投入CCS控制给水泵B转速,给水流量平稳。
4存在问题分析
4.1汽轮机调阀自动关闭过多
汽泵RB动作过程中,汽轮机调阀自动关闭过多,最低关至15%,负荷最低降至160MW,威胁机组安全运行,给事故处理增加了难度。经6月12日将#6机组调阀自动方式输出低限由10%修改至40%,AGC方式加减负荷期间,调阀最低关小至42.2%,负荷跟踪AGC指令正常。
4.2处理过程中主汽压力高
因调阀自动关小至15%,导致主汽压力最高至26.93MPA。手动开启调阀后,主汽压力下降至正常。
4.3后墙悬吊管超温
因调阀自动关小至15%,主汽压力上升,上水阻力加大,水煤比失调,后墙悬吊管超温。经开大调门,停运磨煤机E,调整二次风挡板后壁温正常。
4.4汽轮机调阀调整时动作速度缓慢
在发现调阀关小至15%后,切手动开启调阀。但调阀跟踪缓慢,反馈滞后指令达12%,限制值班员快速开启调阀泄压速度。
4.5引风机动作较为迟缓
在燃料量大幅减少后,送风及一次风减少,引风机关小缓慢,导致炉膛负压最低至-1264PA。炉膛负压变化大,对锅炉燃烧安全构成威胁。
4.6一次风机动叶调节缓慢
在F磨煤机跳闸后,一次风压上升。一次风机AB动叶频繁开大、关小调整,一次风压大幅波动。一次风机B动叶因反馈与指令偏差大跳手动,不能满足自动调节要求。
5处理建议及预防措施
5.1降低阀门开关阻力
利用机组检修时间,在阀门组装过程中严格按要求将容易出现某部件偏斜的现象消除,以减少阀门的开关阻力,降低对阀杆的危害。
5.2建议改进阀塞固定螺栓的焊接方式
对阀塞进行国产化改造,改造时将固定螺栓顶部螺纹倒角扩大至35~45°,同时将与之连接的上阀塞固定处车出同样的倒角,待固定螺栓旋进后四周完全焊接,从而保证焊接处的连接强度。
5.3强化检修工艺及监督
在检修过程中,加强工作人员的执行检修工艺的的力度,并强化监督机制,防止出现因零部件安装偏斜造成的卡涩情况。
总结:
综上所述,本次小机A抗燃油泄漏发现及时,采取措施得当,防止了漏油着火等不安全事件。在小机A跳闸事故处理过程中,因主机调门关闭较多导致事故处理难度加大。负荷最低降至160MW,给水流量最低至690/H,炉膛负压最低达-1264Pa,机组处于跳闸边缘。在事故发生时,自动不能充分发挥作用,依靠人员大量操作调整主要参数,防止一次机组非停事件发生。
参考文献:
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