摘要:PLC自动输煤系统作为一种新型的煤炭运输设备,其因运行成本低、占地面积小、后续维护费用低,而受到广泛欢迎。本文就结合实例分析了如何使用PLC系统完成自动输煤系统的改造升级。通过研究,分析如何以PLC为核心设置其他设备,帮助企业提升输煤系统的工作效率。
关键词:PLC;自动输煤;改造升级
引言:传统的自动输煤系统存在控制不集中、联动效果差的问题,会影响生产过程中的安全性和工作效率。为此,应该针对输煤系统的情况基于PLC进行改造,解决输煤系统的运行问题。
1 基于PLC自动控制发展趋势
工厂生产最初的规模都比较小,所以使用的控制设备、仪表都比较简单,生产中测量指标数量相对较少,人员需要进入现场了解输煤系统的运行情况。随着工厂规模增大,为了实现对设备高精度操控,出现了模拟信号、继电器、接触器、电动单元结合的多点信息系统,所有信号都会集中到控制室中集中控制,所有的逻辑程序都有继电器和接触器搭建实现,无论修改、使用、维修,都十分不方便。随着编程的逻辑控制器PLC出现,改变了工厂控制的方式[1]。PLC可以代替继电器、接触器的控制功能,由于具备运行程序的功能,可以实现比较复杂的生产操作,进一步提升了自动系统控制的精细化水平。随着传感器技术的提升,以及PLC技术的不断发展,PLC已经可以完成大量数据的高效处理,满足控制精度的要求。
2 PLC系统对自动输煤系统的改造
某煤气生产厂家的输煤系统包括14台给煤机、15条输送皮带等设备构成,由于设备较多,输煤系统比较长,而且现场独立控制,输煤效率较低,因此需要使用PLC进行自动化改造。
2.1 系统构成
本次改造的硬件系统包括PLC系统、数据采集系统、HMI系统、视频监控系统。PLC系统使用S3-700系列PLC,该PLC是一种模块化的中小型PLC,通过增加功能模块可以满足各种不同的生产控制任务,并且可以根据工作中的实际情况选择模块,需要增加控制任务时,只需要扩展PLC系统模块即可[2]。315-2PN/DP作为主站,使用ET200M接口模块作为从站,利用过程映射映像区实现数据交换。
数据采集系统是感知自动输煤系统运行状况的系统,包括物位计、液位计、拉线开关等元件,其中物位计可以测量料仓中煤的存量、液位计可以用来裁量污水坑的水位情况,接近开关可以测量皮带的跑偏状况,分析各种设备极限位置。物位计使用了调频连续波测量的方法,可以将微波传输时间转换成频率差的传播方式,之后通过测量频率差可以代替直接测量的时差,能对目标距离做出更为准确的计算。通过线性调制微波信号可以通过天线发射微波,经过物料表面反射之后,雷达系统接收发射的微波,之后微波在物料表面反射之后会被雷达天线接收,根据频率差确定天线和物料表面的距离,完成对高度的判断,然后将数据通过接口传给PLC。
HMI系统配置一台计算机,通过工业以太网和PLC通讯,控制界面中包括各种设备的启停状态、各个设备的运行状态、起停控制、故障报警显示、操作模式选择、功能选择等等。
2.2 软件系统
对PLC的编程软件使用Sinamic Step7,配置系统的硬件、通讯组态、测试、编程、诊断结果等等,使用阶梯图和语句表达的组合形式,逻辑使用梯形图编写,数据计算和转换使用语句表的形式编写。
HMI系统的编程软件使用Wincc,该软件包括数据采集、系统控制,具有较高效率的自动化系统控制功能,并且系统的开放性和稳定性都很强,能满足对操作界面设计的需要,并且能够进行设备状态的监视工作。
管理员使用的电脑配置了解码器和硬盘录像机,通过电视墙客户端软件进行控制,满足操控和监视的需求。
2.3 系统网络构成
系统包括两层网络,分别工业以太网、PROFIBUS-DP网,工业以太网设计成拓扑结构,能满足HMI系统的显示需求和PLC通信;PROFIBUS-DP网由于控制器和远程分布式I/O之间的通讯。通过构建两层网络,能满足不同通信的综合要求,提升控制系统的稳定性[3]。
3 PLC系统主要功能
经过升级改造后,自动输煤系统可以使用HMI本地手动控制、远程手动控制、远程自动控制几个不同的控制模式切换,HMI可以显示设备的开关状态、工作状态、报警信息等内容;系统的工业电视可以储存、显示、回放各个工位的状况。
3.1 本地手动控制
每个工位都设置了本地控制箱,现场操作人员可以根据情况调整设备启停,并在出现问题时手动操作报警。如果PLC系统出现故障,可以在等待维修的过程中继续依靠手动控制保证正常的生产状态。
3.2 远程手动控制
使用HMI进行手动控制的选择时,可以使用HMI开关根据连锁顺序烛台控制设备的启停,能在不受各个设备之间关联影响的情况下单独电动设备,还能配合连锁线路实现急停。
3.3 远程自动控制
操作人员巡检设备并确定设备具备启动条件后,可以在主控室HMI启动设备,启动下煤机开始自动走行到1号仓,皮带启动之前会响铃提示,之后根据设定好的启动程序,从高序号向低序号每隔5秒逐级完成自动设备的连续启动。启动过程中,振动给煤机必须在皮带全部运行之后根据实际运行需求手动启动,输送煤的过程中,必须在下煤机仓料满仓时停止下煤,自动行走到下一料仓之后再继续下煤。震动给煤机会先停止工作,然后在主控室HMI上控制停止,根据设定好的停止顺序,从低序号到高序号间隔5秒逐级自动连续完成设备的停止操作。污水泵会在污水坑水报警时自动控制启停。
3.4 视频监控
视频监控系统采用网络摄像机完成视频采集工作,使用了高清解码现实的方法,满足视频监控清晰度的要求。所有的视频数据都会在被处理之后储存和备份,并且能根据需要进行检索,视频内容可以通过网络传递,方便人员远程控制。画面会被投放到液晶屏幕电视上,之后可以根据需要进行分屏显示和单屏放大。
结束语:PLC在改造后是整个控制系统的核心,可以满足各种控制要求。改造之后的系统为分布式体系结构,具有安装简单、维护方便的优势,实现了对设备的动态运行自动控制,极大程度降低了运行过程中管理人员的负担,保证了系统的可靠性,并且提升输煤工作的精确性和效率,确保了日常工作的安全性,极大程度增加了企业的收益。
参考文献:
[1]吴松涛,李锐成,张国栋.国华盘山输煤系统PLC改造为DCS控制[J].自动化博览,2021,38(03):78-80.
[2]邹海龙.PLC自动控制技术在焦化厂煤系统中的应用[J].技术与市场,2020,27(08):96-97.
[3]王奕喆.基于PLC的自动输煤系统的改造升级[J].一重技术,2019(06):68-71.