广东粤电云河发电有限公司 广东云浮 527328
摘要:随着广东电力改革的不断深化,电价呈逐年走低之势;如此压力下,燃煤发电机组面临前所未有的生存挑战。为降低经营成本,不断深入开展节能降耗工作和燃烧经济性较高低热值煤;由此伴随而来的机组运行中故障率居高不下,非停次数增多。为降低机组非停,本文探索CFB机组单机发生MFT时,进行灭火不跳机处理经验的探讨,为其成功处理提供指导方向。
关键词:循环流化床、单机、MFT、不跳机保护
某电厂机组简介
广东某电厂#5、6机组为2×300MW循环流化床亚临界汽包锅炉;该锅炉适用煤种较广,主要燃烧以经济性见长的印尼煤为主,热值大约3800大卡,挥发份约40%。锅炉配备了2×50%汽动给水泵和1×50%电动给水泵,正常运行两台汽动给水泵并列运行,电动给水泵备用。
由于循环流化床锅炉采用流态化、循环燃烧技术,炉膛内部具有大量高温的循环床料(大约900℃)。因此当锅炉发生MFT之后,大量高温床料可以有效防止汽温、汽压快速下降,具备进行锅炉MFT灭火不跳机的处理操作条件。
设置锅炉MFT不跳机保护逻辑
为及时、有效、迅速地处理锅炉MFT不跳机的事件,避免和减少因锅炉MFT造成跳机,设置了锅炉MFT不跳机保护逻辑,主要如下:
1)汽包水位保护为:汽包水位高(+300mm)延时10秒、低保护(-250mm)延时5秒锅炉MFT动作;水位低(-250mm)联跳风组,高(+300mm)延时25秒联跳汽机。
2)炉膛压力保护为:低二值(-2800Pa)或高二值(2500Pa),延时3秒,MFT动作;高三值(3000Pa)跳二次风机,低三值(-3300Pa)跳引风机。
3)过热度保护为:主蒸汽过热度≤120℃,且MFT动作信号存在时,延时1秒联跳汽机。
4)温降保护为:主蒸汽机侧温降速率大于30℃/10min或炉侧温降速率大于70℃/10min,再热蒸炉侧温降速率大于50℃/10min,延时1秒联跳汽机。MFT动作后60分钟内,温降、过热度保护有效,MFT动作60分钟后,保护无效。
5)锅炉MFT动作后快减汽机负荷(RB),目标值35MW,速率150MW/min;期间,当机前压力超过16.5Mpa时自动停止减负荷,待低于16Mpa时则继续以150MW/min的速率减负荷至35MW。快速减负荷到目标值后,自动复位RB信号。汽机主汽门关闭后,闭锁快减信号输出。
另外,锅炉MFT动作后,逻辑保护发信切断燃煤和燃油,联锁关闭主、再热蒸汽减温水,联停锅炉排渣和锅炉吹灰等。
单机锅炉MFT不跳机处理操作要点
根据锅炉MFT不跳机保护逻辑,主要涉及联跳汽机保护为:汽包水位高三值、主蒸汽过热度、主再蒸汽温降达保护动作值,因此处理过程,需要关注影响这三类保护动作值的因素。
汽包水位的控制
汽包水位高三值延时联跳汽机,汽包水位低三值联跳锅炉风组,所以汽包水位调节秉持“宁低勿高”原则。单机锅炉MFT动作将触发汽机RB动作快减负荷,汽包水位先期将会出现虚假水位低,且#1、2汽动给水泵出力将随着机组快速减负荷,出力也快速下降,为防止损坏小机,在汽包虚假水位反弹后需尽快打闸两台小机,马上启动电动给水泵配合调节汽包水位。
主、再热汽温温降的控制
锅炉MFT动作后,确保减温水全部关闭。机组快速减负荷至目标值后,如锅炉风组跳闸或MFT动作原因未明,燃烧短时无法恢复,或者主、再热蒸汽温降有上升趋势,需再进一步降低机组负荷,防止温降保护动作值联跳汽机;同时为防止逆功率保护动作,控制机组负荷不低于3MW。在处理过程中,如温降或过热度达到保护动作值联锁保护拒动时,立即手动打闸,防止汽机发生水冲击或缸温差过大引起动静碰磨。
单机轴封供汽调整
单机MFT动作后,机组快减负荷,汽机轴封正常运行汽源(四段抽汽/再热冷段→辅汽联箱→轴封)压力也快速降低,如不及时调整轴封汽源,汽机真空将快速下降,甚者将导致真空低保护动作联跳汽机。因轴封汽源切至主蒸汽供,压力、温度将波动较大,较难控制;在#1、2小机打闸后,机组负荷能维持在10MW以上,再热冷段供辅汽联箱基本能确保轴封压力;视温降情况,可以适当提高机组负荷,以保证轴封汽源的供应;极端保温降防跳机需要,机组负荷过低时,轴封可切换至主蒸汽供应。
锅炉燃烧调整
锅炉发生MFT后,确认进入炉膛的燃料中断;如风组未跳闸,及时调整炉膛负压,适当降低一、二次风量,防止床温下降过快,但一次风量不能低于最小流化风量;然后尽快查明MFT动作原因,复归MFT条件,恢复锅炉燃烧。
锅炉MFT动作后,如一次风机全停,床料将塌方式跌落,在恢复过程时,需要关注床料流化情况,特别是流化死角。投煤之前,确保一次风量不低于最小流量风量,同时根据炉内流化情况,适当提高一次风量,确保床料完全流化之后,才能进行投煤或投油操作;严防床料未完全流化时投煤,导致发生结焦或爆燃情况。
投煤前,如锅炉上层平均床温大于610℃,跳过炉膛吹扫,直接进行投煤操作;如平均床温低于610℃,则进行炉膛吹扫,吹扫完后,进行投油操作,达投煤条件再进行投煤操作。投煤之后,需要注意炉内燃烧情况,如氧量不下降,床温不上升,则证明投煤无法正常燃烧,需立即停止投煤,进行炉膛吹扫后,进行投油操作,提升床温后,再进行试投煤操作。
除氧器返水控制
单机锅炉MFT动作后,触发汽机RB动作快速减负荷,四段抽汽压力随机组负荷快速下降,除氧器(正常运行四段抽汽供汽)因储热量较大,压力下降较慢,此种情况下,除氧器压力高过四段抽汽压力;如四段抽汽至除氧器平衡阀工作不够灵敏,将导致除氧器汽水反灌至四抽管道。进汽水的四抽管道,一来,如四段抽汽逆止门不严密,汽水通过四抽管道倒灌汽水进入中压缸,导致汽轮机发生水冲击振动大跳闸;二来,四抽用户小机如不及时打闸,也将发生水冲击可能,进而损坏小机;三来,四抽用户辅汽联箱,也将发生温度、压力快速下降,辅汽带水,进而导致轴封汽源带水,辅汽小机发生水冲击等情况发生。
其它异常处理
机组快减负荷,汽包虚假水位将导致给水泵高出力运行,除氧器水位下降过快,如不及时调节将导致除氧器水位低联跳给水泵,导致锅炉给水中断。
机组降至低负荷运行后,需要及时打开汽轮机本体疏水,防止汽轮机积水导致缸温差拉大。
机组恢复过程中,需要保证给水母管压力大于主蒸汽压力1MPa以上,以确保减温水的供应,防止汽温出现超限。
总结
由于触发锅炉MFT条件较多,只要不是主设备永久性故障性问题,都具备快速恢复的可能性。循环流化床锅炉作为一种具备一定储热能力的锅炉,当发生MFT时具有防止汽温汽压快速下降的条件,因此设置了一定锅炉MFT不跳机的保护逻辑,一来提高锅炉发生MFT抢救回来可能性;二来达保护动作条件及时跳机处理,防止事故扩大。自投产十年来,该厂锅炉多次发生MFT事件,并处理成功,有效降低了机组非停,保障了电网安全。
参考文献:
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