某烟叶醇化库室内温、湿度控制策略研究

(整期优先)网络出版时间:2021-12-29
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某烟叶醇化库室内温、湿度控制策略研究

孙辉

中铁第四勘察设计院集团有限公司

摘 要针对某烟叶醇化库在空调系统调试过程中遇到的实际工程问题,提出了2套解决方案,以及各类工况下,空调系统的运行方案,并从可实施性、经济性、运营成本等方面进行评价。经过研究,在高温高湿工况下,采用制冷除湿模式;在低温高湿工况下,采用制热模式。从解决方案对比来看,增设电加热装置实施更容易但后期运行费用较高,采用热泵型风冷除湿机组实施费用较高,周期较长,但是节能效果更好,后期运营费用低。

关键词: 烟叶醇化库、空调系统、除湿、控制策略

0 引言

烟叶醇化库作为烟叶发酵的场所,其室内的温、湿度环境对烟叶发酵的过程有着明显的影响[1],当温度过高或过低时,均不利于烟叶发酵;同时烟叶发酵过程中面临虫害、霉变等问题,根据相关研究表明,当相对湿度超过70%时,烟叶极易产生霉变[2],影响烟叶质量,造成损耗。根据《烟草及烟叶制品仓库设计规范》YC/T205-2006[3],库房全年温度控制范围为:10℃~30℃,相对湿度控制范围为:≤65%。

研究对象为位于恩施地区的某卷烟厂烟叶醇化库,该仓库地上五层,建筑高度:22.8m(屋面完成面至室外地面),总建筑面积:33252m2。本文根据该实际工程案例中出现的问题,进行分析总结,探讨烟叶醇化库适宜的温、湿度控制方案。

1 出现的问题及原因分析

该烟叶醇化库共分为3个存储单元,每个存储单元有1~5层5个库房,醇化库设置通风、空调系统,每个存储单元共用一套通风、空调设备,各库房支管设置电动阀,可实现根据室内温、湿度状态独立、自动调节设备及阀门开闭。

空调设备采用风冷调温型除湿机组,机组含风冷冷凝段、混风段、初效过滤段、一级直接蒸发盘管段、深度除湿段、冷凝再热段、风机送风段,除湿机组采用变频风机,送风量根据末端负荷自动调整。机组主要参数如下:

处理风量

一级蒸发制冷量

冷凝再热量

除湿量

输入功率

60000m3/h

300kW

89kW

180kW

142.8kW

根据库房的使用性质,室内基本无工作人员(偶尔仓储转运除外),为防止虫害,库房内门、窗(设有窗帘)正常情况下为关闭状态,烟叶发酵过程有少量发热,且全程在帐幕中进行,在研究时可近似按照无内热源、无内部散湿考虑。

    1. 空调系统调试过程中出现的问题

调试时间为2021年3月,恩施地区正处于初春季节,气温较低,雨水较多,室外温湿度环境为典型的低温高湿,室内与室外环境参数基本一致,白天平均温度为15℃左右,相对湿度在70%以上。在调试过程中发现,开启除湿机后,始终无法使室内温、湿度达到设计要求,以3月24日现场测试数据为例:开启除湿机组前库内温度为15.7℃,相对湿度74.2%,运转除湿机一段时间后,库内温度为13.5℃,相对湿度76.8%。同时,由于除湿机组回风温度过低,制冷剂无法在蒸发器中顺利的吸热蒸发,卡诺循环无法正常进行,机组出现故障。

    1. 原因分析

除湿机除湿原理为蒸发降温冷凝除湿,既当空气通过蒸发器时,将空气温度降至露点温度以下,空气中水蒸气凝结为液态水,此时空气含湿量降低,但相对湿度升高;随后空气通过冷凝再热段,温度升高,相对湿度降低。通过蒸发器后的空气状态点与蒸发器盘管温度、送风量、回风的温湿度有关,当空气含湿量下降至某一程度d时,除湿机将无法进一步降低空气含湿量,根据现场测试结果d≈7.35 g/kg。

根据3月24日现场测试数据查焓湿图,开启除湿机前空气含湿量为8.23g/kg,开启除湿机后空气含湿量为7.38g/kg,空气中水蒸气降低0.85g/kg,证明除湿机实现了除湿功能,但是由于再热能力不足,室内空气温度由15.7℃降低至13.5℃,导致相对湿度反而增大2.6%至76.8%,偏离了设计要求的≤65%目标值。

综上分析可知,除湿机除湿效果达不到设计要求的根本原因在于再热能力不足,在低温高湿工况下,需要通过再热装置,提高空气温度,从而达到降低相对湿度的效果。查焓湿图可知,当d=7.35g/kg时,需保证室内温度在15℃以上,才能使得室内相对湿度≤65%。

2解决方案

根据以上分析结论,提出2套解决方案。

方案一:增加电加热设备。

通过增加电加热设备,提高机组再热能力。根据鸿业负荷计算结果,当室内外温差为5.3℃时,通过围护结构传热形成的负荷为42.25kW,考虑到冬季工况需要维持室内温度在10℃以上,根据恩施地区室外气象参数,并留一定的冗余系数,每套机组需增加120kW电加热装置。

降低空气相对湿度有2种思路:1、降低空气中的含湿量;2、提高空气温度。结合风冷调温型除湿机组的特点,在高温高湿工况下,开启除湿机组,关闭电加热即可达到除湿效果;在低温高湿工况下,除湿机已不能正常工作,此时需要开启电加热装置,提高室内温度,以达到降低相对湿度的效果,全年控温除湿的主要策略见表1:

表1 除湿机组控制模式表


温度 T

T<10℃

10℃≤T<15℃

15℃≤T≤30℃

30℃<T

相对湿度

RH

RH≤60%

除湿机组关闭

电加热开启

除湿机组关闭

电加热关闭

除湿机组关闭

电加热关闭

除湿机组开启

电加热关闭

60%<RH

RH≤65%

除湿机组关闭

电加热开启

除湿机组不动作

电加热关闭

除湿机组不动作

电加热关闭

除湿机组开启

电加热关闭

65%<RH

除湿机组关闭

电加热开启

除湿机组关闭

电加热开启

除湿机组开启

电加热关闭

除湿机组开启

电加热关闭


方案二:采用热泵型风冷除湿机组。

采用热泵型风冷除湿机组,同时在制冷除湿工况下,充分利用冷凝器回收热量对通过蒸发器后的空气进行再热。制冷工况下,除湿机组工作原理图见图1;制热工况下,除湿机组工作原理图见图2。

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图1 除湿机组制冷除湿工况原理图


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图2 除湿机组制热工况原理图

在高温高湿工况下,开启除湿机组制冷模式,即可达到除湿效果,同时根据送风温度自动调节风冷冷凝器2支路再热量;在低温高湿工况下,开启除湿机制热模式,提高室内温度,以达到降低相对湿度的效果,全年控温除湿的主要策略见表2:

表2 除湿机组控制模式表


温度 T

T<10℃

10℃≤T<15℃

15℃≤T≤30℃

30℃<T

相对湿度

RH

RH≤60%

除湿机组开启

制热模式运行

除湿机组关闭

除湿机组关闭

除湿机组开启

制冷模式运行

60%<RH

RH≤65%

除湿机组开启

制热模式运行

除湿机组不动作

除湿机组不动作


除湿机组开启

制冷模式运行

65%<RH

除湿机组开启

制热模式运行

除湿机组开启

制热模式运行

除湿机组开启

制冷模式运行

除湿机组开启

制冷模式运行


方案对比分析:

从方案实施难易程度来看,方案一实施起来比较容易,只需在机组内部增设一套电热装置即可,同时电热装置与制冷机组不同时使用,对机组的总用电负荷无太大影响,不需要进行电力扩容,投资较省、实施周期较短;方案二实施起来比较复杂,需要厂家对除湿机组进行更换,实施周期长,费用较高。

从运营成本方面来看,方案一采用电加热的模式进行再热,能源利用率较低,运行费用较高;方案二充分利用了冷凝器余热,同时在制热模式下运行时,采用热泵型式,能源利用率高,节能效果好,运行费用更低。

4 总结

在调试过程中出现的除湿效果满足不了设计要求,机组出现故障的原因在于,在低温高湿环境下,风冷型除湿机组除湿能力受限,而再热能力不足,导致室内空气含湿量略有下降,温度降低,相对湿度反而增高。解决的办法在于提高机组制热能力。从方案实施难易程度来看,方案一实施起来更加容易,初期费用较省,实施周期更短;从运营成本方面来看,方案二能源利用率更高,节能效果好,后期运行费用更低。


参考文献

[1] 赖成连,张曾基,赖荣华,陈永龙,范坚强. 仓储方式对初烤烟叶质量的影响[J].烟草科技,2008(11):59-62.

[2] 王雪梅.探究初烤烟叶收储养护问题及其对策[J].农业与技术, 2018 (23) :24-25

[3] 《烟草及烟叶制品仓库设计规范》YC/T205-2006[S]

作者:孙辉 出生年月:1989年8月23日 最高学历:硕士 职务:暖通设计 职称:中级工程师

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