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摘要:随着经济的快速发展,促进了交通运输业的发展,当前货物运输的方式有很多,铁路货运就是其中的一种。目前BAB型集成制动装置被广泛地应用到铁路货运中。在日常检修过程中,经常会出现一些故障,所以要对这些常见的故障进行统计和分析,并研究相应的故障处理办法,从而有效地避免这些故障的出现。
关键词:BAB型;铁路货车;常见故障;原因分析;故障处理
当前我国的汽车产业发展迅速,出现了许多新造小汽车,也使得异地运输不断发展。在这样的发展形式下,铁路运输方式成为了小汽车运输的重要组成,由于铁路货车的凹底结构较长,所以在实际使用中为了保障制动性,许多铁路货车都使用了集成制动装置,其中的BAB型集成制动装置当前使用比较广泛,但是这种集成制动装置存在了一些比较常见的故障,对于这些故障问题,要采取妥善的办法处理,才能更好地确保运输安全。
1 故障统计和故障情况分析
1.1制动缸的故障和产生原因分析
当前在BAB型集成制动装置中,制动缸有JBC和TMX型两种,其中的JBC型是国产的制动装置,TMX型是进口的制动装置。在日常检修中,发现国产的JBC型制动缸出现故障的几率比较高,故障类型主要有4种。第一,是进行制动缸的气密性试验时,存在不合格情况。第二,是制动缸的活塞杆经常出现松动,从而出现了旋转状况。第三,是前盖的滤尘器,非常容易破损和丢失。第四,是行程指示牌比较容易出现松动情况。根据相关统计显示,气密性试验不合格的故障,是当前出现最多的,占故障比例也比较大。
制动缸的故障原因主要有四个方面。第一,导致制动缸的气密性试验不合格的原因。首先,是制动缸的内壁因为油脂干涩,或者是缺少和凝固,导致了制动缸的活塞膜片,在缸内进行伸缩时,与缸的内壁产生了局部缝隙,从而导致了漏风现象。其次,是因为制动缸的活塞膜片边缘出现了磨损,从而产生了一定的毛刺。最后,是制动缸的内壁在制造时光洁度不达标,在车辆的运行初期,因为制动缸的油脂较多,所以填充了内壁中相对粗糙的部位,当车辆运行了一段时间以后,因为油脂的消耗或者减少,造成油脂分布不够均匀,导致缸壁光洁度没有达标的缺陷部位暴露出来,从而产生了漏泄。第二,是制动缸的活塞杆出现了松动情况,从而发生了旋转,出现这种情况的主要原因,是因为活塞杆的紧固螺栓出现了松动,或者是丝扣滑丝导致的。第三,是前盖的防尘罩在运行中破损和丢失了,出现这种情况是因为滤尘器的边缘橡胶件老化了,所以无法卡住防孔。第四,是行程指示牌出现了松动,出现这种情况的原因,是因为行程指示牌的螺栓丝扣出现滑丝,或者是锁固剂失效引起的。
1.2闸调器的故障和产生原因分析
当前BAB型集成制动装置使用的是压缩式闸调器,主型是YST-280型的闸调器。这种故障的形式主要有2种。第一,是闸调器的扭矩试验不合格情况。第二,是闸调器的控制杆失效情况。其中闸调器的扭矩试验不合格,这种故障的出现比例最大。
闸调器的故障,主要有两个方面原因。首先,是闸调器的扭矩试验不合格原因。主要是因为闸调器的筒体与连接套间的螺纹,出现了锁固剂失效情况,所以不能起到锁固作用。当筒体和连接套螺纹丝扣出现滑扣时,也会导致扭矩试验不合格。其次,是闸调器的控制杆失效原因。出现这种情况可能是控制杆出现了变形和裂损,所以起不到控制的作用,或者是控制杆的螺母出现了松动,导致控制杆出现前后窜动状况,所以无法卡紧。在实际检修中,第二种情况比较普遍。
1.3制动梁的故障和产生原因分析
BAB型集成制动装置,当前使用的制动梁主要有BLB和TMX型两种,其中的BLB型是国产的,而TMX型是进口。在日常检修中发现,国产的BLB型制动梁出现故障的几率较高。其故障原因主要是制动梁滑块根部出现了气孔和夹渣,此类故障属于制造缺陷,另外在探伤过程中,也有少数制动梁在滑块根部出现了裂纹故障,这是因为车辆运行疲劳所导致的。
2故障处理
2.1制动缸的故障处理和建议
处理气密性试验不合格,应当分解制动缸,然后检查缸内的油脂状态,查看活塞膜片的外观,如果出现了活塞膜片磨损情况,这时应当卸下磨损的膜片,然后更换新的膜片,同时也要清除缸内的剩余油脂,进行洗缸,要用细棉纱来进行擦拭,主要擦拭制动缸的内壁部位,要做到无水无垢,之后再重新涂抹制动缸脂,在涂抹时应当注意,油脂涂抹要均匀地分布在缸的内壁中,一般情况下油脂的厚度在1-1.5mm之间。如果是制动缸的活塞杆松动了,处理时应当分解制动缸,然后卸下活塞杆的紧固螺栓,检查是否出现螺栓滑扣,如果是丝扣损伤情况,应当更换螺栓,并在丝扣处均匀地涂抹锁固剂,之后再重新拧紧。如果是滤尘网出现了破损或者是丢失情况,应当去除破损的滤尘网,然后重新补装,在补装时应当注意,要先清除滤尘网表面的灰尘和杂质,这样才能确保安装更加密贴。如果是行程指示牌松动情况,应当检查行程指示牌的螺栓丝扣,出现滑扣时应当更换螺栓,并在螺纹处涂抹锁固剂进行紧固。
2.2闸调器的故障处理
扭矩试验不合格情况,一般是闸调器筒体与连接套松动导致的,由于闸调器内部结构比较复杂,一般都是直接返厂处理。如果控制杆失效,发现了控制杆出现变形或者是裂损情况,应当更换控制杆,如果是螺母松动了,先调整控制螺母位置,并将控制杆螺母移出,再将锁固胶涂在移出位置,同时要清除螺纹表面的油泥和杂物,最后将控制杆的螺母拧回,注意要拧紧。
2.3制动梁的故障处理
如果是滑块根部出现了气孔和夹渣的制造缺陷,可用角磨机对缺陷处打磨,打磨深度不能大于1mm,要确保打磨面与周围应当圆滑过渡,如果打磨后缺陷消除可以继续使用,如果没有消除应当做报废处理。当滑块根部出现了裂纹,裂纹长度不大于30mm时,可用角磨机进行打磨,打磨深度应当不大于1mm,打磨面与周围应当圆滑过渡,如果裂纹消除可继续使用,如果仍然存在裂纹需要更换闸瓦托。滑块根部裂纹长度大于30mm时无需加修,闸瓦托直接报废处理,同时换装新闸瓦托。
结束语:
当前常见的故障有制动缸和闸调器,还有制动梁的部件故障,对于这些故障情况要进行深入地分析,找出产生这种故障的原因,并提出相应的处理建议,为完善设计和日常检修提供重要参考。
参考文献:
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