中原油田文卫采油厂 山东莘县 252429
摘要 为解决抽油杆直燃加热存在的主体设备变形、磨损严重等问题,对设备进行设计优化升级。中心轮旋转采用新型驱动装置;拨齿支架用钢板整体加工;增加了步进传感机构;设计新增一个副箱体,更方便对箱体进行油泥清除;增加驱油装置,自动将浮油清出到集污池;自动控制系统,采用最新的电脑程序控制,手动自动模式鼠标一键切换;增加了无死角视频监控。直燃清洗设备的升级改造,提高了维修工作能力,保证了维修质量,减轻了员工的工作负担。
关键词:直燃清洗设备 中心转轮 主轴 步进传感机构 副箱体 全自动控制系统
引言
抽油杆清洗是抽油杆修复的第一道工序,直接影响着后续修复工序的修复数量和修复质量。我单位油管杆直燃清洗设备工作时间长,经过高温、油污、腐蚀的长期作用下,直燃清洗设备频繁出现盘管锈穿、滚筒锈蚀断裂,滚筒转盘上拨齿变形、进出料滚轮磨损严重等问题,部分零配件已达到使用极限,严重影响正常生产。
本着改变现状、解决制约生产的瓶颈问题、提高设备运行时率、降本增效的原则,我单位开展了直燃加热抽油杆工艺技术改造工作,对直燃清洗设备进行优化升级。
技术分析
1 现状及存在的问题
我单位目前安装抽油杆直燃清洗设备一台,设计抽油杆清洗能力400根/天。直燃清洗设备于2012年7月投产运行,由于设备工作环境较为恶劣,经过9年的连续使用,设备腐蚀严重,故障频繁。主要存在的问题有:
1.1 转动盘主轴腐蚀断裂,转盘拨齿机构变形,外传送滚轮组磨损严重。2019年10月份转盘主轴北端出现断裂,已采取临时应急方案进行修复;2020年5月份,转盘主轴南端又因腐蚀断裂,继续采取临时应急方案进行修复。由于腐蚀严重,主轴断裂的隐患没有彻底消除,一旦再次断裂将无法修复,势必影响生产,且整体更换工作量很大,短期难以恢复生产;转盘拨齿机构变形,外传输滚轮组严重磨损,致主轴转动定位误差大,从而导致设备卡杆问题频发,频繁需要职工进入受限空间处理卡杆故障,存在安全隐患,也造成抽油杆修复效率低,影响后续修复工序。
1.2 清洗箱内油污多,不能及时溢流,抽油杆外输至箱体外时,容易对浸煮后的杆体表面二次污染,影响清洗质量。
1.3 由于清洗箱底部油污堆积,清理不及时,导致燃烧器盘管腐蚀结垢严重,已经出现漏水现象,同时导致热传导效率下降,造成燃气的浪费。
2 改进后达到的技术水平
改进后的直燃加热技术,动力传输稳定,结构规范,耐磨、防腐、结构度均较原设备性能高,故障率降低;抽油杆还可以实现预清洗,提高清洗质量;增加一个副箱体,能够更加方便对箱体进行油泥清除工作;增加驱油装置,能够自动将浮油清出到集污池,方便清理油污;增设的油污吹扫喷嘴,自动将浮油清出到集污池,方便清理油污。增加的步进传感机构,与抽油杆无接触,控制稳定;全自动控制系统,舍去了原有的操作台按钮转换方式,采用最新的电脑程序控制,手动自动模式鼠标一键切换,非常方便;增加了无死角视频监控,当发生事故时,能够及时发现事故地点精准处理。
改进方案与措施
1中心转轮驱动结构改进
原中心轮依靠齿轮带动销轴式轮盘旋转方式,因加工精度低,即销轴安装到轮盘上存在一定间隙,轮盘转动一定角度时齿轮与销轴配合不好,易造成跳齿,导致乱锅。
经过研究,设计新型驱动装置,新结构为中心转轮依靠主动齿轮带动整体加工齿盘旋转方式,动力传输稳定。
2抽油杆清洗工桩结构研究
2.1 原设备工桩拨齿支架用槽钢加油管焊制而成,齿圈圆度不好,拨齿强度不够,拨齿因人工焊制,分布不均,抽油杆进入拨齿中间,如遇轻微弯曲难以通过,容易卡死,引起故障。
改变原设备拨齿支架用槽钢加油管焊制结构,新结构为钢板整体加工制作,保证了支架圆度,拨齿分布可达到均匀等距。拨齿采用耐磨钢板加工。结构规范,耐磨、防腐、结构度均较原设备性能高。
2.2 原中心转轮主轴为δ6mm焊接螺纹钢管制作,防腐蚀性能差,与支撑托轮直接接触,易磨损,维修困难。
新设备中心转轮主轴为δ10无缝钢管制作,防腐性能好,与支撑托轮之间加装耐磨材料,可更换。
槽钢煨制拨齿支架
3抽油杆传输过程控制研究
3.1 原设备在抽油杆每次进出设备箱体内部传输过程控制主要原理:
进杆控制:抽油杆自进料传输线进入清洗箱体至传输终端,传感器得电,主轴转动,抽油杆进入工桩。
出杆控制:主轴转动,抽油杆从工桩上沿拨齿斜面下落至出料传输线,传输出清洗箱体。同时,抽油杆下落时碰触到安装在清洗箱体侧面的传感器控制装置上,传感器得电,主轴停止旋转。
经过分析,该控制方式易受工桩及抽油杆材质的影响,工桩拨齿磨损和抽油杆种类及抽油杆表面摩擦力不同,杆下落的速度不稳定,影响主轴旋停角度变化,造成抽油杆不能正常通过拨齿间隔,引起故障。
3.2 设计的新设备增加了步进传感机构。当工桩转动,抽油杆每次下落到传输线上时,工桩上的拨齿准确对应传感器,激发信号给控制中心,下达转轮停止旋转的命令,形成步进机制。该传感机构安装到主轴动力端,与抽油杆无接触,控制稳定,增加了设备的可靠性。
4新型主机箱体研制
副箱体研制。设备使用一定时间后,箱体底部沉积油泥需要进行定期清理。因主机箱体内空间狭小,油泥清理不方便。设计的新设备在主箱侧面增加了副箱体,箱体底部从外周到排污口制作成斜面,油泥可溢流或冲洗到副箱体,从副箱体清理更加方便和彻底。
5环喷装置研究
原有的清洗设备,抽油杆经过箱体内高温水加热浸煮后,传输出箱体外。抽油杆表面容易残留浮油,影响设备卫生和后续工序的质量管理。
通过研究,在主机清洗箱体内部,靠近出料线前端,设计安装了抽油杆表面浮油环喷装置。使抽油杆在箱体里经过喷淋,将杆体表面附着浮油进行预冲洗,提高环境和设备卫生,保证清洗质量。
6驱油装置研究
抽油杆经过高温热水浸煮后,杆体表面的原油漂浮到液面上,抽油杆通过溢流口流入箱体外的沉淀池中,箱体内周边的热原油不能完全自动流出,通过研究,在箱体液位最高处,沿箱体内部集污池相对一侧,安装表面浮油吹扫嘴,自动将浮油清出到集污池,方便清理油污。
7全自动操控系统人机对话界面
原设备操作系统通过操作台手动自动按钮转换,实现手动维护操作和自动操作转换,操作程序复杂,系统运行可视化程度低。
新工艺采用电脑程序控制,手动维护操作通过鼠标一键操作。控制方便简洁。
8增加视频监护设备
新工艺增设视频监视设备,整套工艺流程通过四画面视频监视,全方位无死角,增加了安全防护功能。
清洗直燃加热项目改进后,增加步进传感机构,设备动力传输稳定、运行可靠;通过改进抽油杆清洗工桩结构,设备防腐性能增强、结构强度增加;提高设备使用寿命,故障率大大降低;增加副箱体、安装浮油吹扫装置,改进箱体底部结构,方便了油泥清理,降低了设备维护工作量;应用人机对话操控系统提高了工作效率;增安视频监控系统,易于发现处理问题,增加了安全防护功能。实现 400根/天修复能力,达到了设计指标。
通过对直燃加热抽油杆清洗工艺技术改造,解决了清洗设备腐蚀严重问题,消除了影响生产的瓶颈。解决原设备控制不准确、故障率高的问题,节约了设备维护费。提高了抽油杆清洗质量,降低维修频率,避免了因抽油杆修复能力不足送外部修理情况,节约抽油杆外修费用。能够有效提高热传导和保温性能,节约天然气消耗。
完善了应用中心轮驱动结构进行抽油杆清洗的工艺技术,可在同行业进行推广应用。
作者简介:杨保华(1972-),男,工程师,2010年毕业于中国石油大学(华东)石油工程专业,现从事石油工程工作。
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