研制ZB45八号轮剔除量异常报警装置

(整期优先)网络出版时间:2022-04-19
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研制 ZB45八号轮剔除量异常报警装置

官德旭 张云翮 代超 杨帆 田军 李高飞 曾卓 赵常彦

贵州中烟工业有限责任公司遵义卷烟厂 贵州 563000

摘要:ZB45硬盒包装机由于设备存在缺陷,每次生产中会出现不规范操作,且原机缺少报警提醒功能,运行中不易察觉八号轮剔除烟包,引起一系列浪费问题。针对上述情况,下文选取ZB45硬盒包装机为对象,在分析其运行情况基础上,提出ZB45八号轮剔除异常报警装置,对其展开测试,研究结果证实,所设计的装置报警响应迅速,报警率达到100%,有利于获得良好的经济效益。

关键字:ZB45八号轮;报警装置;异常;经济效益

ZB45硬盒包装机作为国内烟草包装设备的主要产品,通过计算机控制系统能稳定控制烟支至条盒成品包装整个过程,防止人工接触烟支,有效显示生产环节一系列故障、次品产量等[1-2]。研发ZB45八号轮剔除量异常报警,用于提醒操作工注意八号轮处烟包剔除情况,从而提高企业的生产效率及经济效益。

1.ZB45硬盒包装机概况

ZB45硬盒包装机(以下简称ZB45)是现行业内重要的机型之一,我厂现共有ZB45硬盒包装机二十组,承担着企业生产的重任[3]。ZB45正常运行时将在八号轮剔除五号轮成像检测缺陷烟包、内框纸拼接头(细支烟马克点跑位)、商标纸印刷错误等缺陷烟包,但在生产过程中上述传感器存在误检或设备出现不易发觉的故障。且非连续剔除时,原机无报警提醒功能,操作工不易察觉八号轮剔除烟包,导致生产过程中八号轮处剔除的烟包数量多,剔除量异常,造成了不必要的消耗和浪费。

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图1 八号轮烟包剔除

而八号轮位于设备背部,当操作工发现八号轮在异常剔除烟包时,接烟盒内的烟包数量已大量堆积,这一现象在车间生产过程中随处可见,引起了车间和工厂的高度重视,解决这一难题迫在眉睫。

2.ZB45八号轮异常剔除需求

通过表1烟包数量统计表可以看出,如今,车间内ZB45包装机八号轮处的烟包剔除量大,操作工对于八号轮处烟包的剔除情况无法及时关注,当操作工发现剔除异常时,剔除的烟包数量已经远超过了工艺规定的剔除量。现设备没有针对八号轮剔除的相关提醒装置,需研制能及时提醒操作工关注八号轮剔除的装置,以避免八号轮处剔除大量烟包而操作工无法得知的现状。必须注意,八号轮剔除异常时,质量缺陷烟包有流入下一生产工序的风险,从而导致质量事故的发生。基于此,实时掌握八号轮烟包剔除的情况,有利于降低产品发生质量事故的概率和风险。

表1 八号轮剔除量异常烟包数量统计

时间

机台

品牌

数量(包)

2020.8.3/9:12

5#

黄果树(长征)

123

2020.8.3/10:23

2#

贵烟(喜)

112

2020.8.4/12:25

13#

贵烟(喜)

87

2020.8.4/15:21

20#

贵烟(跨越)

95

2020.8.4/10:45

3#

黄果树(长征)

87

2020.8.5/12:22

10#

贵烟(蓝色的爱)

109

2020.8.12/14:53

11#

贵烟(喜)

115

2020.8.17/16:41

17#

贵烟(跨越)

86

2020.8.17/08:58

19#

贵烟(萃)

216

2020.9.5/10:32

1#

黄果树(长征)

120

2020.9.5/12:15

18#

贵烟(萃)

56

2020.9.5/15:58

5#

黄果树(长征)

83

2020.9.9/10:55

7#

贵烟(喜)

105

2020.9.10/14:59

4#

贵烟(金百合)

43

2020.9.22/13:38

9#

贵烟(喜)

55

2020.9.25/15:11

11#

贵烟(喜)

73

平均值

97.8

3.ZB45八号轮异常报警装置设计

电热水壶防干烧过热保护装置原理:当电热水壶内水位过低或者温度达到设定值时,电热水壶发出连续蜂鸣警报声音,提醒电热水壶的状态,并在设定的时间内自动断电,以免温度上升,引起火灾危险[4]。借鉴电热水壶防干烧的原理,在ZB45包装机上采取烟包剔除数量信号,设定一个报警值,当烟包剔除量超过设定值后,装置发出报警声音,如不在规定的时间内及时复位,从而触发停机信号,设备停机。对二车间16#卷包机组进行改造,改造完成后,观察报警装置运行的准确性与平稳性,对比验证活动前后16#ZB45八号轮的烟包堆积情况,效果确认之后再推广与安装。依据车间现有器材,选择声光蜂鸣报警器作为报警单元;依据车间现有器材,与现有设备控制板的按钮相匹配,选择复位平头按钮作为复位单元。报警装置最终方案框架如图2所示。

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图2 ZB45八号轮异常报警装置方案框图

ZB45八号轮剔除异常异常报警装置电路图

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ZB45八号轮剔除异常异常报警装置程序

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程序说明

I1:五号轮成像错误输入信号;

I2:商标纸印刷错误传感器输入信号;

I3:内框纸拼接传感器输入信号;

I4:主机运行接触器信号;

I5:复位按钮输入信号;

Q1:报警器输出信号;

C1:计数器;

T1:计时器;



4.ZB45八号轮异常报警装置测试与效果分析

3.1测试目标与方法

目标:报警装置16#包装机组安装完成后,小组成员对报警装置进行效果检查。检查步骤:

第一步:将烟包报警剔除数设定为20包,报警持续时间设定为3min,电工人为更改马克点位置,造成内框纸马克点跑位。电工更改操作。当设备正常运行过程中,观察报警装置是否响应,并查看八号轮烟包剔除数量;

第二步:清空八号轮剔除处接烟盒;

第三步:设备正常运行后,观察报警装置工作状态,检查接烟盒内烟包剔除情况,见图3;

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图3 接烟盒效果简图

第四步:复位报警装置,待报警装置响起后,3min之内不进行复位操作,观察设备是否停机,如图4所示:






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图4 设备状态

通过上述测试可知,当烟包剔除量达到设定值后,报警装置正常工作,计数准确,报警响应迅速,报警率100%,起到了提醒操作工的作用。此外,八号轮后无烟包大量堆积,达到了预期目标值,项目目标完成。

3.2效益分析

3.2.1直接经济效益

通过开展本次测试,将八号轮剔除量异常报警装置安装后,不仅可以有效避免八号轮处烟包大量堆积的现象,也能及时发现缺陷烟包,在一定程度上降低质量事故发生的风险,对于节省大量的人力和物力、降本增效发挥着重要的作用。按照减少问题发生次数计算,根据经济效益计算公式: △S=△Q×C。其中△Q为某设备设施(工作、服务等)年均问题发生次数减少额,C为解决问题次均费用。根据统计,平均每机台每天发生有0.05次,按照20组ZB45机组,平均工作日20天计算,通过该装置的研制,则每月可减少20次操作工无法及时发现八号轮烟包大量堆积的现象,每年可减少240次该问题的发生。每次烟包大量堆积引起的人力物力和成本(含烟支、包装成本)浪费按平均1000元计算,则:

△S=△Q×C =240×1000=24万元。

3.2.2间接经济效益:

1.降低了八号轮的烟包剔除数,减少了辅料消耗与烟支消耗。

2.协助操作工及时发现设备存在的故障,降低了质量事故的风险。

3.本着“人防不如技防”的理念,在自动化程度逐渐提升的今天,机组的各项检测能有效运行,才可以从根本上保障产品的质量。

在后续的生产过程中,设计人员继续对报警装置的运行状况进行追踪调查,实际效果达到预期目标,报警器运行稳定,更改不同的报警参数,报警装置均计数精准,正常工作。

表2 报警装置后续调查结果

日期

设备运行速度

(包/分)

设备运行时间

(小时)

烟包累计剔除数(包)

报警装置工作状态

2020.12.23

280

8

10

报警

2020.12.24

280

8

15

报警

2020.12.26

280

8

20

报警

2020.12.27

280

8

25

报警

2020.12.28

280

8

30

报警


参考文献:

  1. 吴涛, 胡科宣, 陈正荣,等. 烟包补充到位检测装置的设计及应用[J]. 科技创新导报, 2020, 17(24):3.

  2. 李华文, 沈涛, 倪骏,等. 转烟器蜘蛛手烟包实时同步传送控制装置的改进设计[J]. 价值工程, 2020, 39(21):5.

  3. 王启兵, 陈卡, 姜志珊,等. 缺陷烟包的处理方法和系统:, CN110626542A[P]. 2019.

  4. 柴永强, 胡亚凯, 李自安,等. 一种包装机烟包缺陷视觉检测系统及检测方法:, CN111122597A[P]. 2020.