连铸浊环废水回用于蒸发冷却器的可行性研究

(整期优先)网络出版时间:2022-04-19
/ 2

连铸浊环废水回用于蒸发冷却器的可行性研究

张欢民

山东钢铁集团日照有限公司 276800

摘要:文章首先对蒸发冷却器的优化方向进行了说明,其次介绍了可被用来对连铸浊环废水进行高效处理的方法,最后围绕“将废水用于冷却器是否可行”这一课题展开了讨论,并通过模拟试验的方式,对该设想所具有可行性及适用性进行了验证,供相关人员参考。

关键词:蒸发冷却器;连铸浊环废水;稳定剂


前言:研究表明,连铸浊环废水多为连铸坯、设备直接冷却水,即:在炼钢过程中,二次冷却区所形成污水。此类废水具有温度高、含有大量油脂及氧化铁皮的特点。目前,对连铸浊环废水进行处理的方法较多,主要有化学除油、集成沉淀除油还有稀土磁盘几种,对上述方法加以使用,可有效去除污水所含油脂及氧化铁皮,确保经过处理的废水满足用于冷却器的条件。

1蒸发冷却器说明

随着科技的发展,工业用水在城市用水中的占比不断加大,工业循环水所采用冷却形式以空冷及水冷较为常见,其中,水冷需要对冷却塔进行设置,由于冷却塔内循环水需要长期暴露在空气环境下,极易出现水分快速飘散及蒸发的问题,不仅补水量随之增加,还会给水质造成污染[1]。空冷虽然有效解决了水耗过大的问题,却存在冷却效率难以提高的不足,对冷却器进行优化势在必行。

结合蒸发冷却器所存在不足、循环水降温所表现出特点可知,要想使废水得到充分利用,关键是要改进冷却器结构,增设V形冷却填料,间接冷却器,金属材质过滤器,不锈钢锥形喷嘴。其中,V形冷却填料能够保证经过冷却器冷却的空气,在通过冷却填料期间和其表面淋水充分接触,使换热时间及换热面积得到显著增加,并通过热湿交换的方式,达到对换热效率进行提高的目的。间接冷却器的作用是在不改变空气降温效果的前提下,对设备尺寸进行减少,有效避免管道出现堵塞问题。金属材质过滤器可被拆分成多个网状过滤模块,各模块规格相同,并在内框中交错布置。事实证明,交错布置能够起到减少滤网空隙的作用,保证过滤效果理想,另外,金属材质的优点主要是便于清洗,可使过滤器寿命得到延长,从而达到增强过滤器经济性的最终目的。不锈钢锥形喷嘴的角度在60°至170°间,其作用是保证在不改变管道尺寸的前提下,使流体流量得到大幅提高,从而将管道出现堵塞问题的概率降至最低。而选择使用不锈钢材质喷嘴的原因,主要是该材质能够避免生锈的情况出现。

2连铸浊环废水的处理方法

2.1化学除油

作为絮凝沉淀法的一种,化学除油的原理如下:通过投入适量油絮凝剂、混凝剂的方式,确保废水所含悬浮物、油类沉淀并得到分离,由此达到净化废水的最终目的。除油器需定期排出污泥,在经过收缩和脱水后,将污泥运往指定区域并统一进行后续处理。

2.2集成沉淀除油

该方法需要用到集成除油装置,强调通过压缩沉淀时间与距离的方式,使产能、效率得到显著提高。相较于常规沉淀方法,该方法的优点主要体现在两个方面,分别是沉淀颗粒占地面积较大、出水质量理想。

2.3稀土磁盘

该设备所取得应用效果通常由废水铁杂质含量决定。具体原理如下:以系统材料所具有高强磁能积为依托,通过聚磁组合的方式,确保废水所含铁磁微粒能够被尽数吸附,再借助磁场作用力冲破微粒重力、流体阻力所带来阻碍,通过定向运动达到对油脂及氧化铁皮进行分离的目的[2]。隔磁卸渣装置负责卸下设备表面所吸附杂质,将杂质刨入对应螺旋槽并输出。

3将废水用于冷却器的可行性

3.1水质分析

研究表明,将连铸浊环废水用于冷却器,较易出现腐蚀或是污堵管道的问题,鉴于此,有关人员指出应对废水进行加药、旁滤处理,在保证废水能够作为冷却水投入使用的基础上,对其水质指标进行降低。

可行性研究既要对废水的水质进行研究,还要对工况进行研究,根据混合所得循环水的水质,对其所具有适用性加以判断。本次研究共设定两种工况,工况一为100%废水,工况二则使用了三种不同废水,分别是废水、氢钠水和软化水。由专业人员对上述水样进行采样分析,得出以下结论:分析结果表明,工况一及工况二水样的水质均与循环水要求相符,可利用其进行后续的模拟试验。

3.2模拟试验

3.2.1确定试验方法

对连铸浊环废水适用性进行模拟试验,要求有关人员以实验室所给定条件为基础,利用饱和水蒸气对设备进行加热,准确模拟现场水质、流速及流态,同时对冷却器进出口的温度、换热强度等参数进行模拟,由此来评定废水适用性。

3.2.2装置及水质说明

该试验需要用到蒸发冷却器,管路系统,换热器,显示仪表,自控系统。工况一对应系统的试验水质为100%废水。工况二对应系统的试验水质包括废水、氢钠水和软化水三种,三者的比例为5:3:2。

3.2.3稳定剂添加标准

厂房所提供稳定剂添加方案如下:5300添加量为30mg/L至40mg/L;6209添加量为10mg/L;8104添加量为15mg/L至20mg/L[3]

。有关人员可根据实际补充水量,对实际添加量加以确定。关于循环水所添加稳定剂,同样有对应的范围,其中,总磷添加量以7mg/L至11mg/L为宜,正磷添加量应被控制在4mg/L至7mg/L之间。

在正常工况下,对稳定剂进行添加的数值如下:40mg/L的5300,10mg/L的6209,20mg/L的8104。与此同时,有关人员还应对药剂指标进行控制。试验正式开始后,将添加量增加至正常添加量的5倍,并以规定控制指标为依据,对稳定剂进行补加。

3.2.4模拟工艺参数

为保证模拟试验所得结论具有实际意义,有关人员结合设备、废水特点,将工艺参数确定如下:

1 模拟工艺参数

项目

参数

项目

参数

流速

1m/s

入口温度

31.5℃至32.5℃

浓缩倍数

6.5倍

蒸汽温度

98℃至100℃

试验管材质

黄铜

试验挂片材质

紫铜/不锈钢/碳钢

循环水温度差

16℃



3.2.5模拟试验结果

模拟试验结果表明,在不更改稳定剂类型和添加量的情况下,工况一、工况二水质均能够起到控制不锈钢及紫铜腐蚀的作用,对碳钢材质进行分析可知,工况一具有较工况二更加理想的抗腐蚀性,从抗沉积角度来看,工况二略优于工况一,这表示在合理应用缓蚀阻垢剂的情况下,连铸浊环废水可被用于冷却器。而在实际运行期间,为保证设备经济性以及运行效果,有关人员可采取以下方案:若废水供应充足,应将其作为补充水用于冷却器,如果废水量无法满足运行需求,则需要按照一定比例添加氢钠水和软化水。

结论:近几年,有关部门始终致力于对废水进行循环利用的研究,作为水质相对良好且排放量极大的一类废水,连铸浊环废水自然成为有关人员研究的重点。事实证明,在对废水进行相应处理并对冷却器结构进行调整后,将此类废水用于冷却器的设想可成为现实,这样做能够在不改变冷却器运行效果的前提下,对其经济性进行提升,在废水再利用、社会持续发展等方面具有极为重要的意义,应当引起重视。

参考文献:

[1]谢永生,李汝珍,盛士新,等.无磷水质稳定剂在炼钢连铸浊环系统的应用及检测[J].工业水处理,2019,39(7):2.

[2]胡凯,郭春梅,李勇刚,等.不同运行工况下间接蒸发冷却器换热性能试验研究[J].流体机械,2021,49(8):8.

[3]常健佩,黄翔,安苗苗,等.蒸发冷却冷水机组的原理,性能与适用性分析[J].化工学报,2020,71(S01):9.