中原油田分公司濮城采油厂工艺研究所 河南 濮阳 457000
摘要:腐蚀一直以来就是濮城采油厂造成油井躺井的主要原因,其历年来造成躺井井数占管理因素总躺井数的40%-50%,主要表现为油管抽油杆腐蚀断脱、套管被穿孔,套管腐蚀物卡泵等问题。
关键词:防腐;套管
濮城采油厂目前抽油机采油井开井719口,电泵井采油井开井50口。2019年至2020年9月油井累计躺井533口,其中因腐蚀造成的躺井43口,占总躺井数的8.1%,全厂腐蚀加药井共计186口,占总开井数的25.9%。
统计2019年1月至2020年9月躺井数据,因管理原因造成的躺井有112口,其中腐蚀躺井有43口,占管理因素总躺井数的38.4%。
2020年9月长寿井共计318井次,较去年同期减少了31井次。除去新增和措施影响,截止到2020年9月有102口长寿井躺井,其中因老化躺井69口,偏磨11口,腐蚀10口。
2019年至2020年9月因腐蚀造成的躺井有42口,其中20口属于二氧化碳腐蚀,占总腐蚀躺井数的47.6%;偏磨腐蚀11口,占总腐蚀躺井数的26.2%;离子腐蚀11口,占总腐蚀躺井数的26.2%,造成腐蚀躺井的主要原因是CO2。
CO2分压3MPa,不同含水率,去除腐蚀产物管材试片基体形貌
低含水期多为油包水状态,腐蚀速率低于0.07mm/a;中高含水期逐渐变成水包油状态,腐蚀速率成倍增加。
二氧化碳分压影响
碳钢管材N80和P110的腐蚀速率随CO2分压升高近线性增大数倍。
流速影响
碳钢管材N80和P110的腐蚀速率随流速升高近线性增大数倍。
温度影响
N80和P110腐蚀速率随温度升高,先迅速升高,后降低,节点温度为100℃。
碳钢管材N80和P110,腐蚀因素权重:CO2分压>流速>温度。CO2分压越高,含水率越大,腐蚀越严重。
采用了缓蚀剂连续加注装置,配备自适应流体注入泵,达到了加注量0~4L/H调节、工作压力0~6.4MPa匹配,将缓蚀剂连续注入油套环空,实现了缓蚀剂的精确、连续的点滴加注。目前二氧化碳驱采油井已全部实施连续加药。
针对高温、高液量井,优选耐温固体缓蚀剂,有效延长缓蚀剂释放时间,提高缓蚀剂使用率。
入井材料上优选防腐材料,减缓腐蚀速率,如防腐油管、玻璃钢管、防腐镀层、防腐抽油杆、防腐电机等。
“预膜+连续” 相对于“连续”工艺腐蚀速率进一步下降25%左右;并制定了《QSH1025 0976-2015油系统缓蚀剂加药技术要求》。
严格执行连续二氧化碳含量和产出液含铁离子浓度监测,根据检测结果,及时采取防腐措施。
通过一系列工作,二氧化碳腐蚀速率得到有效控制,躺井率从56.1%下降至36.7%,检泵周期从45天上升至212天。
如何判断油水井是否腐蚀?
如何判断油水井腐蚀是否需要进行加药防腐?
进行加药防腐,加药量如何判断?
防腐效果如何去评价,如何确定是否达到最优方案?
通过化验井筒铁离子含量判断该井是否腐蚀和腐蚀程度,根据浓度大小确定该井是否需要进行加药防腐。(N≥30mg/需要加药防腐)
根据监测结果和该井日产液、产油情况,计算该井日铁离子流失量,再通过计算公式,确定该井加药浓度。
表4-2 濮城采油厂防腐加药浓度表
将全厂油井纳入防腐分级台账,根据监测数据进行分级管理。
表4-3 濮城采油厂防腐分级台账
建立单井防腐监测数据台账,绘制防腐监测曲线,连续跟踪单井腐蚀变化情况,评价防腐加药效果。
图4-4 濮5-100井防腐监测曲线图
1、通过精细防腐管理,能科学指导防腐加药工作,提高加药效果。
2、相比其他防腐手段,精细防腐管理基本不需要额外成本投入,也能达到“高效、低成本”防腐的目的。
(二)经济效益
以濮5-100电泵井为例,预计检泵周期从45天延长到180天,每年节约费用:单井年效益=(28+8)*6-(100-30)/1000*365*1.0447=189.3万元。