山东中烟工业有限责任公司济南卷烟厂 济南市 250104
摘要:随着我国烟草行业不断发展,烟草制丝设备性能提升对稳定烟草生产起到至关作用。真空回潮工序中翻箱机的应用较为普遍,翻箱机存在故障停机频发现象,通过对控制系统的改进,提升翻箱机性能,减少故障率,提升工艺质量,对减少劳动强度和能源损耗起到关键作用。
关键词:烟草;真空回潮;控制系统;故障率;工艺质量
真空回潮作为卷烟制丝生产线中不可或缺的工艺技术[1],能够有效地完成烟叶增温增湿、去除清杂气、改善吸味和杀虫灭卵[2]等工艺任务,对烟丝内在品质产生显著影响[3]。而作为该工序的重要部位,翻箱机是生产线的必经设备,现如今翻箱机的发展种类主要有龙门式、追踪式、堆垛式、AGV式和机器人式等[4],真空回潮工序采用堆垛式翻箱机形式。在现场生产加工,时常出现无法进入翻箱、翻箱后空箱无法输出等故障造成停机,不仅影响整个流水线生产,造成断料和延误生产,还影响产品内在质量和能源损耗。所以如何改进喂料翻箱机控制系统预防停机将尤为关键。
1 问题分析
喂料翻箱机主要由翻转机、驱动系统、定位系统、烟箱系统、支撑架等组成,如图1。其中,翻转机结构安装在支撑架上,通过翻转轴连接在翻转电机;定位系统由辊道输送机、接近式光电检测开关-B1.1、-B1.2,对射式光电检测开关-B1.3组成;烟箱系统底端有两个货叉孔,四壁为框架钢结构,内衬由透气网包裹。当烟箱通过辊道输送机进入翻转机时,光电检测开关-B1.1监测烟箱到位,后由翻转机底端两根货叉将烟箱翻起,翻转电机带动翻转135°,光电检测开关-B1.2监测至竖直位置时停止翻转,烟箱内物料翻转进入松垛机内,而后翻转到水平位置,定位检测系统-B1.3检测到位后,由辊道输送机将空烟箱运出,为下一烟箱翻转准备。
在自动控制模式下,上游设备向辊道输送机输送烟箱,由于受翻箱机控制方式、辊道输送机设置高度及水平输送角度、烟箱底部叉口口径尺寸限制等因素,设备运行时震动较大,时常出现叉货偏差现象,造成烟箱插入不到位,使烟箱无法正常翻入,甚至卡住货叉或者撞损烟箱,造成设备损坏和设备断料。
图1 喂料翻箱机系统组成
2 改进方法
根据设备运行情况,分析原因发现,是由于翻箱机转动过快、震动过大,造成故障影响生产效率和产品质量。分析发现翻箱机变频器高低速参数设置不够优化,翻箱力矩小,稳定性偏低,通过改进控制方式,运用变频器调速技术实现翻箱机平稳翻转;当设置为自动状态时,上升阶段为高速,下降阶段为低速,翻箱机的下降时间较长,工作效率较低,一旦低速设置过高(>22HZ),就会使得烟箱被货叉挤住,不能正常输出,不利于生产的连续性。
2.1 优化翻箱机的控制方式
通过在翻箱机上新增一个接近开关作为翻箱机高低速的切换信号,当翻箱机在下降过程中感应到高低速切换点,翻箱机自动切换到低速便于定位,设定接到停止信号的位置,到停止位置的距离为7.8厘米,在未运行到切换点前翻箱机一直处于高速运行状态,这样既缩短了一个周期的翻箱时间,提高了工作效率,又能够准确的进行定位。
2.2 优化翻箱机货叉位置
通过研究发现,造成烟箱不能顺利进出翻箱机,是由于翻箱机货叉在初始状态时的货叉过低,这说明翻箱机的定位不准。经过讨论,翻箱机货叉定位在货叉口的中间位置为最佳位置,作为货叉的初始位。根据测算得出间隙为1.25厘米,允许误差范围为0-1.25厘米。
2.3优化变频器的高低速参数
调查发现,翻箱机运行频率在低速(22HZ以下)时正常,当运行在高速(大于22HZ)时,会出现翻箱机定位不准,使得烟箱有时无法进入翻箱机进行翻箱,分析发现部分参数设置不够优化,使得翻箱机力矩弱,稳定性差,修改各目标物工作曲线、相关系数、检出限和定量限可得到解决,修改后参数值见表1。
表1 各目标物工作曲线、相关系数、检出限和定量限
变频器参数 | 参数值(修改前) | 参数值(修改后) |
P113低速时负载补偿 | 80% | 120% |
P114高速时负载补偿 | 80% | 120% |
3 改进效果及结论
通过对真空回潮工序翻箱机控制系统的改进,提高了设备稳定性,减少了故障停机,减少能源浪费;同时保障了产品质量,减少烟叶造碎,避免导槽和拖链损坏,减轻劳动强度,为卷烟工业加工提供有力保障。
参考文献
国家烟草专卖局. 烟草行业中长期科技发展规划纲要(2006—2020年)[R]. 北京:国家烟草专卖局, 2006.
欧坚. WZ型真空回潮机真空系统的改进[J]. 科技与企业, 2018, (18): 295-296.
[3] 段海涛, 钟良, 张渝婕等. 真空回潮对烟叶品质的影响[J]. 食品工业, 2019, 40(5): 124-127.
[4] 李冬. 移动翻箱机在烟丝物流系统中的应用与研究[D]. 北京: 北京工业大学, 2016.
作者简介:温琦(1989—),研究生,研究方向:设备机电一体化研究。
*通讯作者:吕文雅,(1990—),研究生,研究方向:电气自动控制研究。
2