粗制氢氧化钴提纯工艺的改进方案

(整期优先)网络出版时间:2022-05-10
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粗制氢氧化钴提纯工艺的改进方案

孙洪佳

吉林亚融科技股份有限公司 吉林省磐石市红旗岭镇 132300


摘要:随着电池材料新项目的建设完毕,钴价上涨、压缩企业新产品利润空间。为提高企业的利润空间,提升企业的核心竞争力,采用后向一体化站略,利用公司在产品上的优势,从直接外购成品硫酸镍作生产原料,改变为自行处理原矿,产出高纯硫酸镍、钴、锰溶液,用做电池材料的生产,该举措立竿见影,使成本有所下降。本文主要针对用粗制氢氧化钴这类高钴原料,来弥补镍原料中钴含量低的不足,可有效缓解企业原料紧张问题,有效释放三元新产品的产能,为企业提升利润空间所进行的工艺改造。

关键词:粗制氢氧化钴、硫酸钴、化学净化、工艺改造

  1. 工艺改进依据

1.1根据原料全分析结果,通过实验室实验:

1.1.1原料溶解,在酸浸[1]的同时考虑尽可能减少辅料消耗。提高有价金属浸出率,尽可能地将其它杂质抑制在渣中。

1.1.2工艺除杂、化学法初步净化、萃取[2]深度提取、产出合格液体产品。

1.2此生产工艺的主要设计原则如下:

1.2.1工艺先进,技术简单、成熟,所选择的工艺路线合理。

1.2.2对原料适应性强,能适应多种原料的处理。

1.2.3投资省,建设周期短,见效快.

1.2.4设备[3]选择要符合当地条件,要求实用、耐用、易于操作和维修简便。在满足生产要求的基础上,尽量选择国产设备[4],以尽可能降低投资费用;

1.2.5充分考虑国家对环境保护和安全卫生的要求,采用污染[5]最小、环境友好的生产工艺,

把对环境的影响降至最低。

1.3 基础金属价格依据

氢氧化钴的原料价格,均为企业提供的LME价格,生产产品价格为长江交易所价格和销售公司提供的价格为准。

1.4成本估算的材料价格依据

成本钴算涉及的各种材料及辅助材料价格,以企业当年颁发的材料计划价格为主要依据,并且与实际价格进行部分核对,凡低于实际价格均予以上调后作为计算价格,凡高于实际价格的均以计划价为准,但总的变动量极小,基本上为95%年计划价。

1.5金属回收率依据

硫酸钴的回收率:按实验的直收率计算,一段浸出钴直收率99%,二段净化钴直收率85%。萃取分离的直收率为99.4%。

2、工艺改进项目建设条件

2.1区域位置

本企业位于吉林省磐石市红旗岭镇,距离沈吉铁路线磐石火车站35公里,从磐石有公路进红旗岭,也有铁路专线进厂区,交通方便,公司具有多年的生产历史,有完整的生产、生活、服务体系。

2.2气候

本地区年平均气温4.2℃,极端最高气温33.5℃,极端最低气温-40.8℃,一月份平均气温-17.8℃,七月份平均气温22.7℃。

年平均降雨量900mm,年相对湿度63.6%,主导风向SSW。

冬季最大冻土深度1.7m。

地震设防烈度6度。

2.3工程地址与水文地址

该地区属松花江冲积平原,低丘陵区,大部分地势平缓,根据过去建筑中已有工程地质资料,此地无不良地质现象。

该地区水资源丰富,目前吉林亚融科技股份有限公司用水取自松花江支流浑发河,已建成了完整的供水管网。

地下水属重碳酸盐淡水,地下水对混凝土无侵蚀性。

2.4大气环境

该地区执行GB3095-2012中二级标准

2.5供水

本企业外部水源为松花江支流浑发河地表水,水资源充沛,枯水期平均流量为16.1m3/s

公司已建成了输水管线、净水厂及给水管网。本项目用水量不大,供水满足需要。

2.6原料依据

粗制氢氧化钴成分分析

检测元素

Ni%

Co %

Zn %

Ca %

Mg %

Fe %

Mn %

Cu %

样品名称

0.39%

42.59%

1.98%

0.024%

0.024%

0.30%

3.47%

0.68%

检测元素

Cd %

Pb %

Na %

Cr %

Si %

Al %

As %

H2O %

样品名称

1.15%

0.0097%

1.20%

0.0026%

0.05%

0.1600%

0.0022%

44.73%

2.7工艺方案选择

本项目对粗制氢氧化钴的处理方式进行了比较(称方案一和方案二)

方案一 工艺流程:

粗制氢氧化钴用浓硫酸及辅料还原溶解,矿浆经固液分离后,滤渣进库,滤液进行化学净化,采用硫化钠、氟化钠、高锰酸钾除去锌、镉、钙、镁、铁、锰,使其沉入净化渣中,溶液中仅存钴离子。通过P507萃取,萃余液进入废水处理系统,产出硫酸钴反萃液经超声除油合格后,送球镍车间使用。

方案二工艺流程

粗制氢氧化钴用浓硫酸及辅料还原溶解,矿浆经固液分离后,滤渣进库,滤液进行化学净化,除去铁,使其沉入净化渣中,溶液中钴与杂质进入P204萃取系统。除去锰、锌、镉、钙。通过P507萃取[6],镁离子从萃余液进入废水处理系统,产出硫酸钴反萃液经超声除油合格后,送球镍车间使用。

对于方案一,采用一段浸出,二段净化,由于在净化工序去除主要杂质(5~6种),会引进大量的辅料,产出的氟化钙、氟化镁渣较细,单独过来非常容易透滤,含氟废水对环境也会产生不利影响,回调pH值较高,使局部过碱沉钴,造成钴的损失,总浸出率仅有70%左右,渣率10%,而且含水较高,回收率也随之降低,鉴于当前的钴金属的高价格,不有力于降低成本。

对于方案二,采用一段浸出,二段净化除铁[7],P204除锰杂,从前期数据中可以看出,铜、铁、钙、锌、锰指标下降幅度较大,去除效果良好。利用P507钴镁分离的作用,可以使上道工序带过来的镁从萃余液中排掉,以保证产出硫酸钴成品液的指标;可以满足后续生产要求。有机相可以反复使用,渣率5%。所以从提纯成本上看,方案二还是比方案一具有较高的成本优势。由此选择方案二作为项目改造的生产工艺。

2.8产品方案

主产品为:硫酸钴溶液

本项目是以粗制氢氧化钴为原料,生产硫酸钴,采取工艺除杂,镍钴分离[8],回收有价金属钴金属,从而也实现了钴产品的自给自足。

3、工艺技术方案

3.1本次技术改造所采取的工艺技术方案

粗制氢氧化钴用浓硫酸及辅料还原溶解,矿浆经固液分离后,滤渣进库,滤液进行化学净化,除去铁,使其沉入净化渣中,溶液中钴与杂质进入P204萃取系统。除去锰、锌、镉、钙。通过P507萃取,镁离子从萃余液进入废水处理系统,产出硫酸钴反萃液经超声除油合格后,送球镍车间使用。

3.2工艺技术方案论证

面对原料组成的不断变化,工艺论证主要是指提升钴金属产量方面,工艺除杂、合理完善工艺,所以不论采用哪种原料结构,改造都势在必行。

硫酸钴利润=收入一商品产品成本-管理费用-销售费用-税金及附加-财务费用

(硫酸钴生产成本=商品成本)

硫酸钴四项费用=管理费用+销售费用+税金及附加+财务费用

3.3主要原辅材料需求量

硫酸钴

t

一、定额材料

液碱

t/t硫酸钴

1.843

双氧水

t/t硫酸钴

0.607

盐酸

t/t硫酸钴

0.376

活性炭

kg/t.硫酸钴

0.896

硫酸钴过滤布

m2/t.

0.720

260#溶剂油

kg/t硫酸钴

2.970

P507

kg/t硫酸钴

1.847

纯碱

kg/t硫酸钴

89.109

二、燃料动力

kwh/t

231.260

t/t

7.650

3.4主要辅助材料来源及价格

原料名称

来源

价格

液碱

国内采购

980元/吨

双氧水

国内采购

1628元/吨

硫酸

国内采购

300元/吨

活性炭

国内采购

13500元/吨

滤布

国内采购

150元/平方米

260#溶剂油

国内采购

9000元/吨

P204

国内采购

38000元/吨


16000元/吨

P507

国内采购

38000元/吨

盐酸

国内采购

600元/吨

3.5效益分析

本次改造涉及的主要内容是用粗制氢氧化钴生产硫酸钴,提高主产品硫酸钴产品质量,同时回收有价金属锰,也提高系统的自动化程度。

该项目在工艺除杂,提高产品质量的同时回收有价金属[9],不但增加了公司的经济效益,不但对工艺技术指标的有效控制提供了保障,而且减轻工人的劳动强度,污水排放进行了有效的治理,具有巨大的社会效益。

4、结论

4.1本项目改造后拓宽了企业含钴原料来源[10],用粗制氢氧化钴这类高钴原料,来弥补镍原料中钴含量低的不足,可有效缓解公司原料紧张问题,有效释放三元新产品的产能,为公司提升利润空间。

4.2通过改造可以充分利用原料车间闲置的设备设施,提高设备利用率,提升生产效率,进一步降低生产成本,提高市场竞争力。

4.3使原料处理的工序布局更加合理,此次改造,使高镍低钴原料和高钴低镍原料有各自独立的处理系统,解决原料投放比例问题、工艺走向问题。

4.4本项目采有萃取除杂,提高主产品的质量,同时回收有价金属产品,不但具有主产品原

有的抗风险能力和提高产品品质量后的抗风险能力做保障,降低成本消耗具有一定的抗风险能力。此项目的成功对公司稳定长远发展起到重大作用。

5、参考文献

[1]孙佩极主编.冶金化工过程及设备.北京:冶金工业出版社,1980.

[2]马荣骏.萃取冶金.北京:冶金工业出版社.2009.

[3]时均,汪家鼎,余国琮,陈敏恒.化学工程手册(上卷).第2版.北京:化学工业出版社.1996.

[4]郭年祥.有色冶金化工过程及设备.第2版.北京:冶金工业出版社.2008.

[5]朱屯.萃取与离子交换.北京:冶金工业出版社.2010.

[6]陈家镛,杨守志,柯佳骏,毛铭华编著.湿法冶金的研究与发展.北京:冶金工业出版社.1998.

[7] 杨显万,邱定蕃.湿法冶金. 北京:冶金工业出版社.2001.

[8] 付崇说.湿法冶金原理. 北京:冶金工业出版社.1984.

[9] 罗庆文主编.有色冶金概论. 北京:冶金工业出版社.1986.

[10] 王志魁,刘丽英,刘伟.化工原理.第4版. 北京:化学工业出版社.2010.


[作者简介] 孙洪佳(1987- )女,吉林亚融科技股份有限公司助理工程师,主要从事湿法冶金、电池材料前处理工作。