某炼厂凝结水回用优化实例分析

(整期优先)网络出版时间:2022-06-17
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某炼厂凝结水回用优化实例分析

姬广文 1 ,杨庆峰 2 , 杨宏斌 3 , 张晓东 4

中国石油辽阳石化分公司热电厂 辽宁省辽阳市 111003

摘要:炼厂凝结水从直排到回收,从只回收水或热量到全回收,从就地回用到收集集中处置,在能源日趋紧张的今天,如何做到最优化回用凝结水,节约能耗,降低生产成本,实现减排控碳,提高生存竞争性,是摆在每个炼厂面前的难题,本文从某炼厂凝结水回用优化实例为大家拓展思路。

关键词:凝结水 优化 节能

引言

国内某炼厂自备脱盐水站采用离子交换交换树脂除盐技术,原设计采用地下水和经预处理后的地表水作为水源,后期节能改造回收炼厂各化工装置凝结水经预处理后与地表水、地下水混合后作为水源,脱盐水站已运行40余年,接收炼厂凝结水的化工装置在不断变化,地下水和地表水组成的新鲜水水质也有所改变。

1存在问题

装置阳床采用浮动床工艺,自2020年开始阳床频繁出现运行流量降低、甚至无流量、床内压差大、罐体发生泄漏等问题,解体检查发现底部配水设施水帽附着黑褐色胶体状物质,随着堵塞物增加,水帽过水量逐渐降低,水处理能力大幅度下降,由于水帽通流面积减少,导致底部配水设施衬板承压过大发生变形,撕裂内部衬胶防腐层,酸性水从衬胶破裂处渗入腐蚀罐体,导致罐体泄漏,确认是因来水水质不良,出现上述问题。

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2问题分析

2.1样品分析

采样对胶体状物质进行分析,经高温烘焙全部挥发,在高温水中部分样品溶解。

多次对组成阳床入口水的新鲜水分析,发现水中COD含量达到了4mg/L,个别化工装置输送的凝结水含油,严重的达到了1mg/L。

2.2工艺分析

组合 5 有工艺如下图所示:







新鲜水是由炼厂其他装置进行预处理后送至脱盐水站,经采用蒸汽为热源的生水加热器进行加热,然后与凝结水进行混合,因凝结水温度能够满足混合后阳床入口水热量需求,蒸汽加热一直未投用。

各化工装置凝结水先收集到水箱,再经泵提压依次经高效纤维过滤器、活性炭过滤器进行预处理,处理后的凝结水与新鲜水混合进入阳床。

混合后水温调整至30~40℃,送至阳床等后续设施进行脱盐。因新鲜水水质不良,水中藻类等微生物被阳床入口水帽截留,凝结水预处理效果不好,水中油类等化工料为微生物繁殖提高养料,30~40℃为微生物繁殖提高了非常好的温度环境,综合上述原因致使微生物快速繁殖,导致水帽堵塞。

凝结水预处理效果不佳原因如下,凝结水温度过高(在60-70℃),未经过降温处理,直接进入高效纤维过滤器,因高效纤维过滤器采用浮动床工艺,下进水上出水,运行时纤维束处于绷直状态,高温导致纤维束老化、寿命降低、出现断裂,导致顶部浮板发生倾斜,局部出现直通问题,未起到过滤作用,此外高温状态下也增加了油类等化工料的溶解度,降低了过滤效果。

装置来水没有在线监测仪表,水质劣化无法及时发现和处置。

3优化措施

针对上述问题,在水源无法改变情况下,根据实验结果,对工艺流程进行了优化,如下图所示:




组合 33






3.1检修前置、易操作。因阳床每次检修需要将树脂等填料导出,将水帽逐个拆解、清洗、回装,导回填料,每台阳床底部有350个水帽,作业空间受限,检修耗工耗时,计划在生水加热器新鲜水出口母管加装捕捉器,捕捉器内部白钢滤芯缝隙与水帽相同,过滤水中的藻类等微生物,定期反洗,缓解阳床入口堵塞。

3.2优化凝结水预处理工艺,先降温再处理,提高预处理效果,具体如下:

1)改造生水加热器,由汽水换热转变为水水换热,降低冷凝水的温度,降低油类等物质在水中的溶解度,提高凝结水预处理过滤效果,同时新鲜水温度提高,两种水源温差变小,解决了两种水源混合配置时因温差大调整困难的问题。

2)阳床入口水温度波动范围减小,也有利于减缓阳床内部衬胶层老化速度,有利于提升离子交换树脂工作交换容量,降低树脂破碎损失等。

3)凝结水温度降低后,减缓了高效纤维过滤器中纤维束的老化速度,延长了纤维束的使用寿命。

4)改进高效纤维过滤器,采用固定床工艺,上进水下出水,运行时纤维束被上浮板压实,解决了因纤维束断裂浮板倾斜水流直通的问题

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3.3破坏微生物滋生环境。提高凝结水预处理效果,去除了阳床入口微生物滋生的富养环境,同时新鲜水增加捕捉器截留微生物等杂质,降低阳床入口微生物总量,减缓微生物滋生程度,延缓水帽堵塞程度,延长水帽工作周期,同时阳床因水帽堵塞造成床内压差高、衬板变形、衬胶层破损、床体腐蚀泄漏等一系列问题也随之迎刃而解。

4实施效果

上述措施自2021年5月开始实施,10月末投入运行,运行至今,生水加热器换热效果极佳,换热后新鲜水温度提升至36℃,凝结水温度从54.5℃降至34℃,高效纤维过滤器过滤效果明显提升,反洗时,排水中可见大量絮状阳床入口堵塞物,断丝问题得到解决,捕捉器滤芯缝隙截留大量肉眼可见新鲜水中颗粒杂质,阳床入口水质较大改善,极大缓解了阳床入口水帽堵塞问题,阳床周期制水量从原2000-3000m³提升到4000-5000m³,降低了因来水水质影响安全生产的风险,同时降低装置制水成本,同时阳床检修频次降低,节约检维修费用。

5优化建议:

此炼厂只在现有工艺条件下进行了优化,解决问题的根本办法仍是从提高脱盐水站来水源品质着手:

  1. 提高新鲜水预处理效果,降低水中COD含量。

  2. 凝结水工艺增设除铁过滤器、精密过滤器等凝结水处理设备,提高凝结水处理效果。

  3. 因化工装置换热器避免不了物料泄漏问题,增设水质在线监测表计,实时监控水质,水质劣化,自动切除系统,避免凝结水被污染,减轻凝结水预处理工作强度。

结束语

在能源日趋紧张、工厂用水、用电限量的当前形势下,炼厂提高凝结水重复利用率,能够大大降低炼厂用水及燃料消耗,降低生产成本,实现减排控碳。

参考文献

[1]姚林曼.浅谈凝结水处理 [J].化学工程与装备,2018.1 224-226

[2]王文杰,王志红.凝结水处理技术在大港石化的应用 [J].工业安全与环保,2005.9 36-37