中国石油抚顺石化公司抚顺生产运行处,辽宁抚顺, 113006
摘要:通过对乙烯装置开停工过程中火炬排放的情况,分析了减少装置物料火炬排放的措施,进行了改造方案的研讨。
关键词:检修 火炬排放 回收 改造
乙烯装置在开工过程中物料大量排放火炬,增加了装置的物耗,增大了装置开工成本,更主要的是污染了环境,无法实现绿色减排的要求。
一、乙烯装置开工前应具备的条件
1、乙烯装置大检修后,烯烃厂乙烯装置先开工,为乙烯厂提供乙烯、丙烯、氢气、甲烷等原料,乙烯厂聚乙烯、聚丙烯及环氧乙烷/乙二醇装置开工正常,聚乙烯装置返回乙烯送石油二厂乙苯装置,聚丙烯装置返回丙烯送石油二厂焦化装置。乙烯罐FB801B作为不合格罐,乙烯制冷压缩机运行正常。
2、乙烯装置三剂装填完毕、气密置换合格、丙烯系统露点≤-50℃、乙烯系统露点≤-70℃、公用工程引入正常、开工原料准备完毕等。
3、乙烯装置精制水系统运行正常,五台裂解炉处于热备,急冷水、急冷油系统循环正常。
二、乙烯装置低火炬开工优化方案
1、系统引物料进行置换
系统进行物料置换,为了减少物料排放量,采取复式置换方法。
丙烯系统:由罐区通过接收丙烯管线,按以下顺序将丙烯逐一引入系统,进行丙烯系统置换,重复加、减压置换操作3次后,各系统取样分析,丙烯含量≥95%,氮气含量≤2%为合格,分析合格后系统充压到0.5MPa,塔、罐建立液位。
高压脱丙烷塔DA404→脱甲烷塔DA407→丙烯精馏塔DA410/411→丙烯压缩机GB501系统→排放至火炬。
乙烯系统:由罐区通过接收乙烯气相管线,按以下顺序将乙烯逐一引入系统,进行乙烯系统置换,重复加、减压置换操作3次后,各系统取样分析,乙烯含量≥95%,氮气含量≤2%为合格,分析合格后系统充压到0.6MPa保压。
乙烯精馏塔DA402→乙烯干燥器FF401跨线→脱乙烷塔DA-401→乙烯压缩机GB601系统→排放至乙烯罐。
碳四系统:由罐区通过接收碳四管线,将碳四引入脱丁烷塔DA405,进行置换,重复加、减压置换操作2次后,取样分析,碳四含量≥95%,氮气含量≤2%为合格,分析合格后系统充压到0.3MPa,塔、罐建立液位。
2、丙烯精馏塔建立全回流运行
由罐区通过接收丙烯管线,将丙烯引入丙烯精馏塔DA410/411,逐渐加热,系统升压到1.6Mpa,建立全回流运行,注意系统调整,防止超压放火炬。
3、丙烯、乙烯压缩机启动
机组润滑油系统、复水系统运行正常,静态试验正常,蒸汽预热、暖机正常。
丙烯压缩机GB501系统引丙烯,系统压力0.5MPa,FA504液位到40%时启动压缩机,对系统进行调整,防止超压放火炬。
乙烯压缩机GB601系统引液相乙烯,系统压力0.6MPa,FA603液位到30%时启动压缩机,对系统进行调整,防止超压放火炬。
4、乙烯精馏塔DA402排放回收
由罐区通过接收乙烯管线,将液相乙烯引入乙烯精馏塔DA402,对回流泵GA403泵进行预冷,为使回流罐FA403积液需将排放火炬气返回到乙烯罐FB801B,为减少火炬排放需要增设管线逐一进行预冷,对脱乙烷塔回流泵GA421A/B进行预冷,火炬气返回乙烯罐FB801B。通过对GA421A/B提前气液相预冷及脱乙烷塔实气置换,可以缩短脱乙烷塔系统放火炬时间约2小时。
5、裂解气压缩机GB201开车和冷区预冷
5.1启动裂解气压缩机GB201
引氮气将裂解气压缩机GB201系统充压至0.3 MPa,冷箱及脱甲烷塔DA301系统充压至0.5 MPa,投用大小循环线及裂解气压缩机一段吸入罐FA201氮气补入阀,启动压缩机,对系统进行调整,待出口压力达到1.0 MPa、2.5MPa时,分别对压缩机系统进行检查无漏点后,对冷箱系统进行升压,对冷箱系统进行检查,无漏点后准备引入天然气。
5.2裂解气压缩机GB201引入天然气
停止氮气补入,利用大小循环线将天然气缓慢引入系统,用天然气逐步置换系统氮气,取样分析系统氮气含量,氮气含量≤10%时,将火炬气并入石油二厂气柜。此过程中对冷箱、脱甲烷塔DA301塔及塔釜泵GA302A/B进行的气相预冷。逐渐将聚乙烯、聚丙烯返回气乙烯、丙烯引入裂解气压缩机GB201段间调整物料组成,实现GA302A/B泵液相预冷,待冷箱温度降至-160℃、脱甲烷塔DA301顶温度降至-100℃时完成预冷,开始逐一投裂解炉。脱甲烷塔釜泵预冷时间可缩短2小时。
6、冷物料回收
冷物料回收系统主要是回收分离系统碳四以下的较轻组分,由于回收物料温度较低,无法直接进入燃料气系统和急冷水塔DA104进行回收,因此需要增加收集罐、汽化器和加热器,保证排放温度不低于40℃。回收物料组份为甲烷、乙烷、乙烯、丙烯、丁烯等。
增设管线将脱甲烷塔DA301塔釜、脱乙烷塔DA401塔釜、碳二加氢反应器DC401入出口、乙烯精馏塔DA402塔釜乙烷及丙烯精馏塔DA411塔釜丙烷送至收集罐进行回收。
三、开工回收量预估统计
1、复式置换期间,乙烯、丙烯减少火炬排放量。
乙烯组分减少排放5t/次,减少3次,共减少排放量15吨。丙烯组分减少排放10t/次,减少3次,共减少排放量30吨。共减少排放45吨。
2、乙烯精馏塔DA402排放回收量
乙烯精馏塔顶放火炬减少排放12t/h,减少1小时,共减少排放量12吨。乙烯精馏塔回流泵预冷减少排放0.5t/h,减少2小时,共减少排放量1吨。脱乙烷塔顶放火炬减少排放0.5/h,减少2小时,共减少排放量1吨。共减少排放14吨。
3、冷箱、脱甲烷塔DA301预冷期间,天然气回收。
冷箱、脱甲烷塔预冷回收天然气至二厂气柜5t/h,减少5小时,共减少排放量25吨。GA302气相预冷回收天然气返回DA104塔1t/h,减少3小时,共减少排放量3吨。GA302气相预冷回收碳二碳三组分返回DA104塔1t/h,减少2小时,共减少排放量2吨。共计预冷天然气30吨
4、冷物料回收量
脱乙烷塔顶回收碳二组分返回DA104塔10t/h,减少1小时,共减少排放量10吨。碳二加氢反应器出口回收碳二组分返回DA104塔10t/h,减少1小时,共减少排放量10吨。乙烯精馏塔塔釜回收乙烷组分2t/h,减少2小时,共减少排放量4吨。丙烯精馏塔塔釜回收丙烷组分0.5t/h,减少3小时,共减少排放量1.5吨。共计回收冷物料25.5吨。
5、通过提前对冷泵预冷,缩短开工时间,减少火炬排放量。
脱甲烷塔裂解气减少排放15t/h,减少4小时,共减少排放量60吨。碳二加氢反应器出口乙烯减少排放10t/h,减少2小时,共减少排放量20吨。开工期间减少排放80吨。
四、结论
通过改造预计可回收物69.5吨,减少物料排放125吨。共计减少火炬排放量为194.5吨。将实现乙烯厂乙烯装置在检修开工过程中实现节能减排,使装置实现绿色开工。
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