利于混配输煤设备改造提升的举措

(整期优先)网络出版时间:2022-06-30
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利于混配输煤设备改造提升的举措

张学武

大唐七台河发电有限责任公司 黑龙江 七台河 154600

摘要:目输煤系统由于大量掺烧煤泥和劣质煤,原堵煤开关、低速开关被煤泥堵住,经常动作失灵,而且拉线跑偏开关上报没有位置信号,检修处理故障困难,输煤开关故障率高,输煤程控没有历史记录,无法查询运行操作及重要参数的历史监视情况,对设备故障判断及设备运行状态无法进行评估。



关键词:堵煤开关;输煤系统;排渣滚筒;低速开关


皮带机跑遍、拉线、低速开关故障率高,联锁停止皮带运行,处理时间长,影响正常上煤;斗轮机中心落料管内部电缆管处在落煤正面冲刷位置,经常导致电缆破损造成斗轮机故障,查找断点难度较大,严重影响混配煤;滚筒包胶缺失,极易造成皮带跑偏严重,调节困难,加大皮带磨损。通过调研,皮带机跑遍、拉线、低速开关需改造为新型开关,提高防护等级,降低故障率,新型开关可以向控制器发送地址编码,运行检修可以准确判断出故障位置,提高缺陷处理效率。需将斗轮机电缆管改到落料管外部,围着落料管敷设,完全避免冲刷磨损,避免造成电缆破皮出现短路现象。需采用新工艺低温硫化包胶技术,现场修复,缩短设备停运时间,延长滚筒使用寿命,提升输煤系统稳定运行能力。


  1. 原输煤系统或设备的基本情况:


输煤系统各段跑偏、拉线、低速开关;输煤系统一台悬臂式斗轮机;输煤各段滚筒包胶处理。输煤系统各段均根据不同长度设有二至四对跑偏、拉线开关和一个低速开关,目前根据缺陷统计发现保护类别缺陷较多。斗轮机由长春众合机器制造有限公司设计和生产,中心落料管内电缆使用不理想,经常造成损坏。输煤各段均有大量滚筒,大部分滚筒包胶脱落严重,导致皮带运行不稳定且存在损坏风险。


相关技术参数

设备名称

项 目

规 范

斗轮机

型号

DQL2200/2200•50

制造商

长春重型机械厂

投产日期

2001-11-1

技术参数

取料:2200t/h 堆料:2200t/h

斗轮转速:8r/min

轨距及轴距:6m

最大轮压:50kg/m

跑偏开关

型号1

DKZ-20-450VAC/DC 5A

型号2

ZXPK-20-450VAC/DC 5A

制造商

欧姆荣

拉线开关

型号1

LWS-20-450VAC/DC 5A

型号2

WSK-20-450VAC/DC 5A

制造商

欧姆荣

低速开关

型号

XSA-V11801

制造商

施耐德

滚筒

型号1

B=1600 Φ630

型号2

B=1200 Φ800*1400

制造商

长春重型机械厂

输煤系统跑偏、拉线、低速开关为十年前产品,虽然经过更换,但是故障率仍然较大,而且无法报出具体位置,检修十分困难。斗轮机中心落料管设计安装时存在弊病,试用期间中心落料管处电缆和穿线管经常被冲刷损坏,且无法根治,必须移出。滚筒包胶为磨损问题,无法避免,目前工艺复杂,维护困难,维护效率无法满足磨损速度要求,必须采用新工艺以达到提升效率的目的。


二、输煤设备改造的必要性:

由于大量掺烧煤泥和劣质煤,导致原堵煤开关和低速开关被煤泥堵住,造成经常动作失灵,频繁导致皮带机停止运行,对皮带机电机造成损伤很大,长时间断煤可能导致机组投油甚至跳机。拉线、跑偏开关没有位置信号,一旦动作会使检修人员花费大量时间查找动作开关,拉线、跑偏开关动作会导致皮带长时间停止运行,由于大量掺烧煤泥和劣质煤可能会造成筛煤机、碎煤机、除软杂物的黏煤和堵煤,严重时会造成断煤甚至跳机。开关服役时间较长故障率高,对停送电人员带来了极大地安全隐患,此隐患成为班组的安全漏洞,严重威胁了班组停送电人员的人身安全,需要改成新型AH开关,保证停送电人员的人身安全。程控没有历史记录,对重要设备故障判断不准,无历史记录可查,甚至导致故障判断不明确,为检修人员分析设备状态和事故追忆带来极大困难,对设备安全运行带来了极大地隐患;需要增加历史站,保证重大设备的安全稳定运行保驾护航。


  1. 输煤系统设备目前的现状:

原堵煤开关、低速开关被煤泥堵住,经常动作失灵,而且拉线跑偏开关上报没有位置信号,检修处理故障困难;开关故障率高,需要改造成新型开关;程控没有历史记录,无法查询运行操作及重要参数的历史监视情况,对设备故障判断及设备运行状态无法进行评估。原堵煤开关、低速开关被煤泥堵住,经常动作失灵,而且拉线跑偏开关上报没有位置信号,检修处理故障困难;开关故障率高,需要改造成新型开关;程控没有历史记录,无法查询运行操作及重要参数的历史监视情况,对设备故障判断及设备运行状态无法进行评估,堵料开关、低速开关经常动作失灵。拉线、跑偏开关出现故障,需要花费大量时间消缺。输煤系统卫生清洁为水冲洗系统,保护开关防水效果不好,经常进水造成误报警,造成皮带运行中不正常停止,而且目前启动连锁为后启动,如此状态对上煤造成严重的安全隐患。斗轮机存在的缺陷,是影响设备正常使用的缺陷,不消除缺陷,设备健康水平无法保证,人员劳动强度大,作业环境恶劣,作业风险大,存在安全隐患。滚筒包胶一旦磨损,极易造成皮带跑偏,撕裂等风险,对设备安全,影响极大。


四、需要通过技术改造解决哪些问题

堵料开关、低速开关、跑偏开关、拉线开关改造可减少皮带机频繁非停,减少检修人员的维护工作量和维护时间,可减少断煤情况的出现和频繁启停对设备的损伤;新型开关动作正常,降低了停送电人员的安全风险;增加历史站可以使重大设备的运行状态的分析更准确、详细,制定预维护计划更有针对性、合理性,减少重大设备损坏的几率。输煤皮带保护开关更换新型产品,防水防尘效果要好,而且可以直接反馈故障信息,方便检修。重新设计安装斗轮机前后配电室电缆联接方式,采用滑线呈圆弧形按空间分层排布,把中心落料管内的各种电缆按类分层引至不同滑线上。采用低温硫化陶瓷新工艺进行修复,保护开关故障率下降,检修效率提高,保证保护开关可靠。消除现有设备缺陷, 使斗轮机能够在冬季保证健康状况,保证燃煤堆取工作。滚筒包胶效率提高,保证滚筒包胶完好性,保证皮带安全稳定运行,输煤系统保护开关更换新型智能型开关。斗轮机中心落料管内动力电缆及通信、控制电缆改造。滚筒包胶采用低温硫化陶瓷新工艺进行修复。


  1. 经济效益分析的合理性

对于提高系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析,包括节能降损、提高效益、降低成本、增加利润等;保证输煤保护系统运行稳定,重大设备安全运行,减少停送电人员的操作安全,减人员操作和维护量,减少皮带机电耗,减少设备维护费用。此次改造可以使输煤系统重大设备延长使用寿命3-5年,可节约备件费用64万元,同时每年也可减少维护费用5万元,由于设备可靠性提高,增加了设备使用寿命,降低了输煤电耗,结能环保效果显著。此次大型改造使保护系统动作可靠,大大地降低了保护系统的误动和拒动率,对停送电操作人员的人身安全提供了保障,减少维护人员及操作人员的工作量,降低人员作业风险,节约费用近50万余元


  1. 设备改造提升综合性评价

我公司现有堵料开关、低速开关由于大量掺烧煤泥导致开关信号失灵,经常误报导致皮带机电机频繁启停,加剧设备的损坏,皮带机非停可能导致堵煤、撒煤,增加了运行人员的工作量和作业风险,改造后堵料开关、低速开关会大大减少误报率,增加了设备的可靠性,同时也减轻了运行人员和检修人员的劳动强度;拉线开关、跑偏开关无位置信号一旦发生故障,查找花费大量时间,影响上煤甚至导致断煤情况的发生,增加检修人员的维护量和维护时间。改造后开关一旦出现故障能够快速、准确地判断出具体位置,加快了检修人员检修速度,也加快了上煤速度,提高了工作效率的同时保障了机组的燃煤供应;开关改造前经常出现“拉不出,送不上”的状况,给停送电人员带来了安全风险同时也影响设备的运行。改造后开关动作灵敏无卡涩,保证操作人员的人身安全和设备的安全运行;程控无历史记录,无法看到重要测点的历史状态,一旦发生事故无事故追忆,为事故分析和措施制定带了困扰,无法制定准确的定修计划和维护计划。改造后增加了历史站,对重要参数的历史状态进行了监控和分析,能够准确的制定维护计划和定修计划,发生故障时能够准确的分析出故障原因,避免事故的重复性发生,对设备安全运行提高了保障。