CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土试验研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-01
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CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土试验研究

任孟欢 程 智

中交路桥华东工程有限公司,上海 201203

摘要:本文针对鲁南高铁鲁南高铁CRTSⅢ型板式无砟轨道工艺性试验施工,采取了线下试验后进行分析总结后,在进行大面积施工,不仅增加了工程进度,又降低了线上质量缺陷,确定该方案有效的保证了轨道板自密实混凝土满足要求,该方案切实有效,达到了预期的效果,同时也为后续无砟轨道冬期施工提供了经验。

关键词:揭板试验;CRTSⅢ型板;混凝土

1 揭板参数

灌板后及时组织揭板,记录揭板时间、拍摄效果照片、观察混凝土灌注是否饱满、密实、表面平整,有无离析、露骨及蜂窝现象,有无松软发泡层及泌水现象,有无贯穿气泡,有无大于50cm2的气泡,面积6cm2及以上的气泡面积之和不超过板面积的2%。从四角排气口混凝土切割断面上可以看出切割面混凝土是否密实,有无上下贯通气泡现象,断面上骨料分布是否均匀,表层是否有浮浆。

2 现场揭板试验过程

CRTSⅢ型板式无砟轨揭板试验共计进行17次揭板试验,合计共灌注23块板,分别模拟了不同时段、不同待料、不同试验参数等各种工况的灌注情况,在灌注前均进行自密实混凝土的坍落度、T500、含气量、入模温度、轨道板上浮等各项指标的检测,并填写相关的试验记录。

本次试验分为三个阶段:第一阶段,依据理论配合比进行试拌,根据原材情况调整施工配合比;第二阶段,对配合比进行微调;第三阶段,通过大量现场灌注试验,总结揭板效果,确定最终施工配合比及工艺。

3 第一阶段试验情况

第一阶段自密实混凝土配合比由铁科院试配,共灌注4块(2块曲线板和2块直线板),采用中间灌注孔单点灌注方式,灌注高度0.7m,灌注过程中采取一次性连续灌注,开始放料阀门全开并保持匀速。

第一次灌注、第二次灌注、和第三次灌注过程中发现混凝土粘度低,保坍效果差,坍落度损失快,揭板后混凝土表面劣质气泡较多及浮浆层较后,。第一次压杠扣压力为50.4N·m,上浮量相对较大。第二次、第三次及第四次压杠扣压力65N·m,上浮及位移相对较小也比较稳定,且未对起吊套筒位置造成破坏。

进行了第四次揭板试验,选择曲线段P5600型轨道板一块。导管高度为0.7m。压杠扣压力为65N·m。四角观察孔采用插板进行封堵。曲线段轨道板上浮采用5道反压装置。环境温度29℃,坍落扩展度为640,扩展T500为3.37S,含气量为6.5,J环障碍高差为19.75mm,L型仪充填比0.86。灌注开始时间18:50,板腔内的温度33.2℃,四角最早出浆时间为18:56,最晚出浆为18:56,灌注结束为18:56,灌注时间5分钟40秒。最大上浮量0.56mm。

此次揭板完成后自密性混凝土验收情况:(1)厚度:采用卷尺检测自密实混凝土层厚度,在四角周边方向共计4个点,分别为97mm、98mm、97mm、96mm.满足要求。(2)充盈度:经目测,自密实层与底座表面接触良好,充盈饱满,满足要求。(3)表面状态:经目测和锤击,自密实层表面无松软层,局部有少许工艺性气泡,主要分布在四周角,其面积之和未超过板面积2%。表面无裂纹,无明显水纹。满足要求。(4)侧面检查:采用钢板尺检测和目测,侧面平整,混凝土凸出轨道边缘的混凝土厚度为0.5mm、0.4mm、0.4mm、0.2mm。满足要求。(5)断面检查:经目测,骨料分布均匀,无骨料堆积、浆骨分离、上下贯通气孔、蜂窝等现象,满足要求。曲1灌板满足验收要求。

4 第二阶段试验情况

对原理论配合比进行了试验性调整。通过在实验室几次试拌确定了减水剂掺量为1.5%-1.6%,引气剂掺量0.5%,砂率53%,胶凝材料不变的情况下,混凝土状态良好,无离析泌水,各项工作性参数均满足规范要求且参数较优。因此我们参照实验室试拌结果,开始在大搅拌机上进行,进行了5次灌板实验。为了确定减水剂最佳掺量,我们不断下调减水剂掺量,混凝土粘度多数情况下均呈较小的状态,表面浆体偏多。经过一段时间的连续灌注,进一步准确测得砂石含水率,确定减水剂掺量为1.25%,砂率53%时,理论配合比用水量不变,板面的工艺性气泡数较小。

进行第九次揭板试验,按揭板试验灌注自密性混凝土的要求,选择直线段P5600型轨道板一块。自密性混凝土的标号为C40,灌注结构物尺寸5.6m*2.5m*0.09m。采用1.8m³的灌注料斗进行吊装,导管高度为0.8m。压杠扣压力为60N·m。四角观察孔采用插板进行封堵。环境温度29.4℃,混凝土温度为29℃。混凝土性能检测:坍落度为680,扩展T500为3.8S,含气量为4.8,J环障碍高差为18.12mm,L型仪充填比0.9。灌注开始时间16:37,板腔内的温度33℃,四角最早出浆时间为16:43,最晚出浆为16:44,灌注结束为16:45,灌注时间7分钟56秒。

5 第三阶段试验情况

此次揭板完成后自密性混凝土验收情况:曲1:(1)厚度:采用卷尺检测自密实混凝土层厚度,在四角周边方向共计4个点,分别为92mm、92mm、92mm、92mm.满足要求。(2)充盈度:经目测,自密实层与底座表面接触良好,充盈饱满,满足要求。(3)表面状态:经目测和锤击,自密实层表面无松软层,局部有少许工艺性气泡,主要分布在四周角,其面积之和未超过板面积2%。表面无裂纹,无明显水纹。满足要求。(4)侧面检查:采用钢板尺检测和目测,侧面平整,混凝土凸出轨道边缘的混凝土厚度为0.5mm、0.3mm、0.2mm、0.4mm。满足要求;直1:(1)厚度:采用卷尺检测自密实混凝土层厚度,在四角周边方向共计4个点,分别为95mm、97mm、97mm、97mm.满足要求。(2)充盈度:经目测,自密实层与底座表面接触良好,充盈饱满,满足要求。(3)表面状态:经目测和锤击,自密实层表面无松软层,局部有少许工艺性气泡,主要分布在四周角,七面积之和未超过板面积2%。表面无裂纹,无明显水纹。满足要求。(4)侧面检查:采用钢板尺检测和目测,侧面平整,混凝土凸出轨道边缘的混凝土厚度为0.3mm、0.4mm、0.3mm、0.2mm。满足要求。本次曲1、直1灌板满足验收要求。

6 结束语

通过工艺性试验,掌握了混凝土原材质量的控制要求,确定了自密实混凝土灌注工艺及参数,从一定程度上有效控制自密实混凝土施工缺陷。通过揭板试验我们认识到,原材料和外加剂性能的稳定性是自密实混凝土质量合格的前提条件,同时深刻意识到无砟轨道的高标准、高精度、高要求的重要性,我单位固定了技术人员和协作队伍,在以后施工过程中,我们将继续学习,积极组织项目技术及施工人员研讨研究,总结施工过程中遇到的难题难点,群策群力、优化工艺工装,确保高质量的完成标段施工任务。

参考文献:

[1]谢永江.等高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土[J].低碳世界,2017(8):2230-2342.

[2]王宝江.鲁南高铁无砟轨道自密实混凝土冬期施工质量控制指导性意见[J].安阳工学院学报,2018(4):1629-1835.