( 蒲城清洁能源化工有限责任公司 邮编 715500)
摘要:
低温甲醇洗装置中,甲醇中累氨积影响甲醇洗涤效率、造成管线堵塞,是普遍困扰装置运行的问题。本文就低温甲醇洗中氨累积原因及对系统运行的影响进行分析,并对氨的处置提出一种更高效合理的办法,并分享了相应的工程应用经验。对低温甲醇洗装置中氨的处置,有一定借鉴意义。
关键词:低温甲醇洗 氨 置换法 回收利用
1 前言
蒲城清洁能源化工有限责任公司1800Kt/a甲醇项目的低温甲醇洗装置采用Lind低温甲醇洗工艺,该装置主要任务是处理变换来原料气,产生合格的净化气。
从变换装置进入低温甲醇洗的变换气中含有微量的NH3,而目前对煤化工领域NH3的生成机理尚无完全一致认识,大多数认为,NH3可以由氨基化合物生成且其生成条件与反应条件关系密切。根据变换气中各组分在相同压力和温度下,在低温甲醇中的溶解度,得出各组分在甲醇中溶解能力为:NH3>H2S>COS>CO2>CH4>CO>N2>H2,所以在相同条件下是原料气各组分中最能溶于甲醇的是NH3。在低温甲醇洗系统中,通过减压闪蒸、气提区域是无法将其与甲醇进行有效分离的,只能在甲醇热再生塔区域进行不完全解析;随着低温甲醇洗系统的甲醇循环利用,甲醇中NH3会随着酸性气浓缩管线及贫甲醇循环逐渐进行累积和浓缩,当达到一定程度后,在现有的温度和压力下,由CO2及H2S为主要组分的酸性气管线中会形成氨结晶现象,堵塞管线及设备,其主要影响:
低温甲醇洗系统酸性气管线超压或压力大幅波动,打破甲醇热再生塔温度平衡,威胁甲醇的再生效果,贫甲醇品质下降,对变换气的脱硫效果变差,情况恶化时造成出甲醇洗涤塔顶部的净化气中H2S含量超标,引起合成催化剂中毒失活。
低温甲醇洗系统副产的酸性气无法外送,只能通过就近管线排至酸性气火炬系统进行管线疏通,引起硫回收系统减负荷或者切气,造成一定的环境污染。
当贫甲醇中NH3累积到一定值之后,会在热区生成硫氨盐,硫氨盐随贫甲醇进入甲醇洗涤塔后分解引起净化气中硫含量超标,引起合成催化剂中毒失活。
2 氨含量高的处理办法
低温甲醇洗装置甲醇中氨含量累积到一定程度,常用的处理办法是排出法,即利用装置的防碳铵结晶管线,将再生塔塔顶尚未冷凝的含氨甲醇蒸汽排放至酸性气处理装置(硫回收装置),损失一部分甲醇,以降低低温甲醇洗系统中氨含量。除此之外还有一种置换法,从低温甲醇洗系统甲醇中NH3最高的地方(甲醇再生塔塔顶回流罐)排出高浓度含NH3甲醇,同时对低温甲醇洗系统补充精甲醇,以实现对低温甲醇洗系统甲醇中的NH3排出,避免净化气中的硫含量超标和酸性气系统出现碳氨结晶现象。
常用的排出法,会造成甲醇浪费,同时还会对硫回收装置造成较大的影响,可能造成硫回收装置反应炉超温、积碳,威胁硫回收装置稳定运行,影响成品硫磺产品品质。
而置换法,置换出来的甲醇虽然含有氨,因含有硫化物,属于危险废物。如不能回收利用,只能做危废处置,也会造成巨大的浪费,并产生不良的社会效应。同时因为置换出甲醇含硫,需在甲醇罐区VOCs治理时需要对储存含氨甲醇的储罐排气先进行脱硫,再进入VOCs装置。但VOCs装置的催化剂因硫含量的存在,会导致催化剂中毒失活,影响VOCs的长期稳定运行,所以在运行过程中需关注罐顶排放气中的硫含量,给VOCs装置的运行也造成不可逆的中毒伤害。
3含氨甲醇的回收处理
经过多次实际验证,可以通过精馏的方法实现置换出含氨甲醇的再生,去除变废为宝,回收甲醇的同时,减少了危废处置,产生良好的经济和社会效应。
含氨甲醇从储罐内经过输送泵送至预精馏塔,通过加碱装置加入氢氧化钠调整甲醇的PH值9-11,并加入脱盐水,预精馏塔塔底甲醇中水含量调整至到15-20%。
预精馏塔在处理含氨甲醇时,预塔塔顶温度控制65℃,塔顶不凝气二次冷凝的温度需适当的提高到45-50℃,以便氨和硫的排出。在精馏塔运行中,精馏塔回流罐适当补入氮气,同时回流罐的压力控制阀适当开启1-2%,以便部分氨气的排出。精馏塔回流罐补入氮气的量调整依据为:压力控制阀微开时,回流罐和精馏塔塔顶压力稳定。
精馏塔及预精馏塔排出的不凝气中富含甲醇,可能在火炬分液罐部分冷凝、聚集,这部分甲醇如果污水处理装置能接收时,可排放至污水装置作为碳源补充,如污水不能接收,则将该部分甲醇返回至精馏系统与含氨甲醇一同进行处置。
经过工程验证,按以上做法进行处理,单次的精馏,甲醇中的氨含量会降低至约25mg/L,硫20PPm左右,这个含量达不到国标GBT338-2011合格品标准,但是可以作为低温甲醇洗的补充甲醇、污水装置的碳源补充。
如该品质的甲醇无法利用,则可继续按本章所述的方法再次精馏,再一次精馏之后,经过两次精馏之后,产品甲醇的分析结果见下表:
水分(%) | 色度 | 水溶性 | 高锰酸钾时间(min) | 密度 | 酸度/碱度 | 羰基化合物 | H2S(PPm) | 氨(mg/L) |
0.03 | <5 | 1+9 | >30 | 0.792 | 0.0017 | 0.0005 | 未检出 | 14 |
0.03 | <5 | 1+3 | >30 | 0.792 | 0.0011 | 0.0001 | 5 | 13 |
0.08 | <5 | 1+3 | >30 | 0.792 | 0.0002 | 0.0001 | 未检出 | 9 |
0.08 | <5 | 1+3 | >30 | 0.792 | 0.0001 | 0.0001 | 未检出 | 15.1 |
0.07 | <5 | 1+3 | >30 | 0.792 | 0.001 | 0.0001 | 3 | 12 |
根据运行数据各项指标,氨含量可降低至≤15mg/L,硫含量“未检出”,此时碱度指标已经满足国标GBT338-2011合格品要求,该甲醇已经可以用于大多数场所使用,甲醇中含微量的硫及氨组份,也就不再属于危险废物,可作为正常产品销售,并应用于其他行业。
在运行过程中存在的问题,由于含氨甲醇在排放储存过程中有硫,使得该甲醇的PH较低,运行过程中使用氢氧化钠消耗增大,对管线及设备的腐蚀也有一定的影响,管线及换热器材质方面要求比较高。在运行过程中,控制各项工艺指标在范围内,优化工艺操作,调整在最佳的运行状态。
4回收利用含氨甲醇的效益
低温甲醇洗系统氨累积,用升温排出法送去硫回收装置,只是进行燃烧掉,造成资源浪费还影响硫回收装置的运行,同时还必须补充新鲜精甲醇以弥补低温甲醇洗系统甲醇损失;使用置换法置换出甲醇经过除氨、除硫之后回收实现资源化利用,提升了资源利用率,降低了碳排放,降低了低温甲醇洗的甲醇消耗。另外,置换出的含氨甲醇如果做危废处置,需要企业支出危废处置费用。而进行回收利用,所付出的仅蒸汽、电、脱盐水等,根据甲醇的结果,可以进行多次的精馏,保证甲醇的产品符合更高级优等品的要求。回收的甲醇成本仅为常规甲醇精馏的能耗或双倍的能耗,相对于甲醇的采购甲醇,依然有极好的经济效益,还避免了危险废物处置费用,有很好的经济效益和社会效益!
参考文献:
[1] 《甲醇生产工艺》 化学工业出版社 赵建军
[2] 《化工原理》 化学工业出版社
[3] 《甲醇生产技术》 化学工业出版社