中国石油化工股份有限公司胜利油田滨南采油厂 山东省滨州市邮编:256600
摘要:
油田注水是合理开发油藏、保障地层能量充足的关键工作。尚店油田位于滨南油田西部,由于注水水质不达标,管线腐蚀结垢等因素,导致注水井欠注和注不进,有效注水量不断下降。2020年,管理区把注水泵站分质分线运行、优化注水系统管网、清洗注水管线、加大作业投入作为主攻方向和突破口,把解决水质问题作为头等大事,通过高压流程改造、污水管线更新、注水干线清洗、单井管线清洗和更换、水井查换管等措施,不断提升有效注水量。
关键词:有效注水 优化管网流程 管线清洗
一、目前现状
尚店油田位于东营凹陷最西缘,东南以鞍部构造与平方王油田相连,西面为林樊家突起,南邻里则镇洼陷,东北以断层和滨南油田滨三区相隔,含油面积34.48Km2,动用储量6105.5万吨,采收率24.1%,可采储量1472.92万吨,目前投产油井351口,开井267口,日产液量5881吨,日产油量725吨,综合含水87.7%;投注水井155口,开井115口,日注水量7400方,有效注水量5387方。分析有效注水量较低的主要原因有:
1、注水水质较差,管线易结垢
目前尚店油田注水井主要由滨六注注水站负责注水,滨六注污水来源2处——滨五污和滨七联,其中滨五污污水含Fe2+,滨七联污水含S2-,两者在滨六注污水储罐内混合后产生FeS沉淀,导致水质变差,悬浮物含量激增。自注水站出水进入高压管网后容易结垢,结垢堵塞管线,导致注水欠注或者注不进。统计2020年尚店油田配水间油压到注水井井口油压差值大于2Mpa的井有36口,其中注不进的15口井,日影响水量425方,欠注水井21口,日影响水量670方,井口压损在1.0-2.0Mpa的有28口,日影响水量454方,结垢对尚店油田分注井影响最大,从2017年测试统计来看,分注井开井62口,共139层,能测试只有38口井,测试率仅为61.2%,测试井总层共82层,合格层47层,欠注27层,超注8层,测试合格率为57.3%,层段合格率仅为33.8%。 针对结垢现象,以往采取在水井洗井前线进行冲管线,但是现场冲洗出来的除了污水很黑,浓度较大以外,没有结垢颗粒或者块状物,冲洗效果不明显。
2、资金预算投入不够,躺井率太高
在注水井水质差,产生结垢的现状下,管线更换、作业查换管相关资金明显缺少。2020年实施管线清洗10条,管线更换5条,作业查换管38井次,但2020年注水井发生问题的井有48口井,通过工作恢复注水的井远远不如发生问题的井数量多,从现场管线割开、井底作业管柱发现这些问题井主要是管线结垢压损大,管柱结垢水嘴堵。
3、注水层大孔道影响,造成被动的动态调配
注尚店油田属于老油田,进入了高含水生产阶段,油水井间形成高渗流通道,常规动态调配失效,在2020年的井组示踪剂监测结果显示,目前多个井组形成高渗透条带,渗透率较原始渗透率平均增大1倍,普遍形成高渗流通道,不同方向推进速度有所差异,动态停注、调整配注等各种调整手段均无效,含水呈上升趋势,油层内注入水仍沿上部优势通道流动,造成井筒分注工艺无效,动态调配只有降低注水井配注来降低油井含水上升,造成有效注水量下降。
二、实施分质分线运行来提升有效注水量的主要做法。
1、污水站做好水质提升工作,保证源头污水水质达标
通过采油厂利用长效投入资金在污水站维修精细过滤装置,污水的含油指标由10.1mg/L下降到4.9mg/L,悬浮物指标由5.8mg/L下降到4.7mg/L,均在控制指标内,源头水质得到较大提升。
2、注水站实施分质分线运行,避免来水混合产生沉淀
为了解决滨五污污水和滨七联污水在滨六注污水储罐内混合后产生FeS沉淀,2021年提出实施分质分线运行的设想,尚店油田有4条注水干线,通过在泵站污水罐、注水泵、污水水量、水井注水量的匹配,滨七联来水进1号大罐,滨五站来水进2号大罐,关闭大罐中间连通闸门,用3号离心泵给尚南新线、尚南老线所带水井注滨五污污水,1号柱塞泵给滨六西线、滨六东线所带注水井注滨七联污水。具体实施如下:
(1)、高压流程改造:高压阀组间、注水干线实施流程改造,确保泵出口、高压流程出口达到分线条件
(2)、低压流程改造:污水管线调头,滨五污进2号大罐,滨七联进1号大罐,确保污水不混合
(3)、清罐改造:对注水站2000方大罐清罐,确保大罐出口水质达标
3、管线压损实施分级管理,不断降低管网沿程损失
(1)、对注水干线分段录取压力数据,分析判断压力变化原因,按照相差0.5 Mpa做好分级台账。
2020年分析发现尚南新线前段3560米管线压降损失高达3.4Mpa,判断管线结垢影响,2021年8月实施管线清洗,清洗后管损仅为0.9 Mpa,提高了 2.5 Mpa,16口注水井恢复正常,增加有效注水量436方/天。
分析还发现滨六西线末端压损为5.6 Mpa,主要为管径缩径影响,通过采油厂资金支持,计划在20
21年11月实施更换。
(2)、单井管线压损实施分级管理,超过0.5Mpa的重点查找原因,2021年实施管线清洗19条,管线更换11条,单井压损由2.6 Mpa下降到0.4 Mpa,增加有效注水量325方/天。
4、加大作业查换封资金投入
为降低水井井筒结垢造成的影响,2021年1-9月份完成作业61井次,分注井测试成功率达到100%,测调成功率达到95%,分注井层段合格率提到到50.5%。
通过采取上述四大措施,尚店油田有效注水量由5387方/天上升到6159方/天,增加有效注水量772方/天。
三、下一步建议措施
1、加强洗井规范 提高洗井效果
为了抓好注水井管理和提高洗井质量,需要在以上3个方面进行优化:
(1)、对地面洗井流程进行优化,部分配水间洗井流程老化,洗井过程达不到要求的排量,对老化流程调查后实施更换。
(2)、注水井洗井设计及施工记录单,技术室需要根据一井一策编制《洗井指导书》,注采站洗井操作人员按照《洗井记录单》详细录取洗井资料,方便技术室人员分析判断水井井况,达到提升注水井洗井质量的目的:。
(3)、制作不间断洗井装置,洗井过程中一般采用2罐车洗井,1个罐车满了关闭闸门,把水龙带放到另1罐车,为防止水井洗井过程中间断,井底脏物无法清洗彻底,在洗井出口安装三通和水表,真正做好洗井过程中微喷不漏,提高洗井质量。
2、注水井管网进行不断优化 降低注水单耗
(1)推进供水管网更新改造速度,滨六注水站对应的两条供水管线均腐蚀穿孔严重,其中滨五污到滨六注供水管线每月平均穿孔5次,为保障污水整体平稳运行,建议投入资金180万元实施流程管线更换。
(2)统筹规划尚店油田的尚南新线注水干线流程网管,由于地方森林公园的整体规划还没有成型。按照目前的规模,预计,尚南新线末端4000米注水干线均需要改造,大约需投入160万元。
3、优选井组实施调剖技术,提高单元开发效果
由于尚店油田处于高含水的开发阶段,极易出现高渗透通道,采用从注水井封堵高渗透层,调整注水层段的吸水剖面,改善油藏非均质性,达到储层均衡驱替的目的调剖技术是提高开发单元的有效技术手段。 目前的调剖技术已经形成了涵盖PI决策、体系研发、机理及参数优化、设备配套、效果评价等五个方面的调剖技术体系
2021年在尚店油田实施交联聚合物调剖试验,取得较好效果,目前5口井施工完成,调剖井注水油压平均上升1.9MPa,综合含水降低4.5个百分点,平均单井增油410t,5口井累计增油1880t,投入产出比1:2.15,该工艺在尚油田有良好的适应性,下步继续优选井组实施调剖工艺,提升单元开发效果,不断提高尚店油田的有效注水量。
参考文献:
【1】房世杰、丁建立、张际庆 油田注水技术及发展方向的研究【J】中国石油和化工标准与质量
【2】李昕源 油田注水开发方面后期提高采收率的有效方法【J】中国石油和化工标准与质量2016.36(18)
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