1.陕西中能煤田有限公司 袁大滩煤矿,陕西,榆林,719000
摘要:11203综采工作面的运输顺槽靠近相邻11201工作面采空区,当11203工作面回采期间运输顺槽受到二次超前动压,破坏了巷道顶板结构。巷道出现顶板下沉现象,导致转载机、端头支架频繁压死,严重影响生产。通过分析二次采动影响巷道的矿压数据,结合巷道的变形特征,提出适合11203综采工作面运输顺槽巷道超前支护方案。
关键词:综采工作面;二次动压;顶板下沉;超前支护。
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引言
11203综采工作面运输顺槽机头段巷道受二次动压集中影响,导致机头区域顶板下沉,端头架频繁压死,严重影响生产。
1工作面概述
11203综采工作面位于袁大滩矿井西北部112盘区,西部与北部为井田边界;东部为回采完成的11201综采工作面。11203工作面地表标高为1223.6~1242.6m,煤层底板标高831.4~881.1m。工作面呈南北方向布置。11203工作面推进长度5238.38m,工作面宽度300.15m。
11203工作面煤层厚度1.9-3.6m,平均2.7m,结构简单,属于稳定煤层。煤层顶板岩性主要为细粒砂岩、粉砂岩,次为泥岩或中粒砂岩;底板岩性主要为粉砂岩,次为细粒砂岩,中粒砂岩,炭质泥岩,砂质泥岩。
11203运输顺槽设计为矩形断面,净宽5.4m,净高2.75m,S净=14.85㎡。
2 11203运输顺槽原有支护情况
巷道顶板采用锚杆+锚索+钢筋网联合支护。顶锚杆规格为Φ20×2000mm的Ⅱ级左旋无纵筋螺纹钢;托盘采用冷压蝶形钢板(Q235)规格为150mm×150mm×10mm,间排距1000mm×1000mm,矩形布置。锚索采用Φ17.8×5300mm钢绞线,五花型布置,间排距2400mm×2400mm。巷道采煤侧锚杆采用Φ18×1600mm的玻璃钢锚杆,间排距1200mm×1200mm。巷道非采煤侧,锚杆规格为Φ18×1600mmⅡ级左旋无纵筋螺纹钢,间排距1200mm×1200mm。
图2-1-1 巷道原有设计支护图
3 11202工作面运输顺槽变形特征
11203工作面进入相邻的 11201工作面采空区时,运输顺槽受二次采动影响,巷道矿压显现强烈。11203运输顺槽顶板顶板出现不同程度的下沉,顶底相对移近量平均为1000mm;巷道顶板整体倾斜下沉,回采侧顶板比煤柱侧多下沉约300mm。超前变形剧烈的位置在距离工作面20m以内,距离工作面20m以外较为缓和。回采侧帮片帮严重的位置,存在玻璃钢锚杆随帮部变形整体向外推移现象,并伴有端头破断、螺母退丝、托盘松动掉落等。距离工作面20m范围内,回采帮发生大面积片帮,片帮深度达600mm~1000mm,造成回采侧顶角漏冒,形成空洞。
4 11203运输顺槽巷道超前影响距离分析
4.1工作面周期来压步距
11203综采工作面通过矿压监测系统、及日常压力表观测,工作面周期来压平均来压步距为21.0~25mm。周期来压时液压支架压力较大,来压历时较短,顶板破碎,有掉矸,工作面有片帮。
4.211203运输顺槽巷道超前顶板离层分析
在运输顺槽内距离工作面5m、10m、15m、20m、25m处,布置5组顶板离层仪。顶板离层仪深基点为8.6m,浅基点为2.4m。根据巷道顶板离层仪数据,观测分析顶板离层情况:
通过顶板离层仪观测得知,巷道离层显区域为距离工作面0~20m,同时根据现场实际情况得知,顶板两侧下沉量不一致,回采帮侧顶板下沉0.9m,煤柱帮侧下沉0.6m,顶板中央的最大下沉量约为0.9m。
通过分析,运输顺槽机头超前段在距离工作面20m范围内,顶板出现明显离层,按照直接顶的厚度可知,直接顶内部、之间有离层。
顶板离层仪观测记录 | |||
测点编号 | 测点位置 | 浅基点离层量(m) | 深基点离层量(m) |
1 | 距离工作面5m | 0.05 | 0.85 |
2 | 距离工作面10m | 0.08 | 0.75 |
3 | 距离工作面15m | 0.00 | 0.70 |
4 | 距离工作面20m | 0.00 | 0.45 |
5 | 距离工作面25m | 0.00 | 0.35 |
5二次采动影响巷道支护方案
为了保证工作面顺利推采,经现场分析、摸索、试验,最终确定利用钢绞线φ17.8*7300mm锚索+注浆锚索进行针对性补强。
根据总结前期巷道周期来压步距21~25m,将注浆锚索布置在推测来压位置周围,按照每25m为单位进行施工注浆锚索。每一区段打断周期来压布置6根注浆锚索,在周期第21~25m区间内靠近巷中顶板完好处均匀布置。注浆锚索布置间排距为1400*1200mm,每排3根。注浆锚索选用φ22*8300mm注浆锚索,托盘选用300*300*16mm蝶形钢托盘,锚固力不小于200KN,外露150-250mm。锚索注浆剂选用ACZ-1、ACZ-2两种专用注浆材料加水混合搅拌,注浆剂ACZ-1、ACZ-2配合比为10:1,水灰比为0.5:1,使用专用注浆泵进行注浆。
帮部破网处及时补网,距帮部原支护锚杆水平距离200mm处补另行补打锚杆,锚杆规格:φ18×1600mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆。
6支护效果分析
11203工作面进入11201工作面采空区后,运输顺槽机头端头支架、转载机处多次发生压架事件。11203运输顺槽补强支护完成后,每月推进310m。11203运输顺槽未采取补强措施前,工作面机头周期来压步距为21~25m。11203运输顺槽超前支护调整后,工作面机头周期来压步距无较大变化。通过分析可知,因超前支护未采取补强措施,巷道变形制约了工作面的推进速度,导致工作面采场上覆岩层运移充分,在工作面后方采空区内表现较剧烈的矿压显现,对回采产生影响,加剧了机头及超前段矿压显现。
7结论
通过采用注浆锚索全长锚固对11203运输顺槽超前段进行补强支护后,11203综采工作面机头超前区域顶板保持稳定,未出现顶板下沉、离层、压架等现象,巷道断面满足通风、运输等要求。从根本上解决了综采工作面受相邻工作面采空区动压影响,机头超前区域顶板下沉问题。
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作者单位名称及地址:姓名(1992-):张毅;性别:男,籍贯:陕西榆林,毕业时间:2015.07,毕业院校:西安科技大学高新学院,学历/学位:大学本科/学士学位,职称:助理工程师,现从事工作:煤炭开采,单位地址:陕西中能煤田有限公司(陕西榆林市榆阳区小纪汗乡奔滩村),邮政编码:719000,样刊邮寄地址:榆林市榆阳区青山路街道考古队家属院3单元601,收件人:张毅,收件人联系电话:17792131818 电子邮箱:297178510@qq.com。