防止烧结机炉条板结研究

(整期优先)网络出版时间:2022-10-20
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防止烧结机炉条板结研究

朱海丰 ,曹旭宾 ,邬吉祥   ,冯二莲

乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司

摘要  通过分析烧结机炉条板结的机理和形成原因,采取停用烧结机头三、四电场除尘灰和高炉布袋灰,不使用烧结脱硫水和焦化酚氰水,减轻烧结过程过湿带,改型炉条结构等措施,有效防止炉条板结。

关键词  烧结机  炉条  板结

1 前言

各企业为了贯彻环保要求实现钢铁企业零排放”,回收再利用固废,其中炼钢、炼铁、烧结除尘灰主要由烧结工序消化,消化这些除尘灰可回收其中的铁和碳,降低铁料消耗和固体燃耗,不利方面是除尘灰粒度极细且疏水,影响烧结料水分波动和成球制粒效果差,更为严重的是除尘灰中含有低熔点碱金属元素,在一定湿度和温度下发生矿相反应和锈蚀反应,生成坚硬碱性黏结物黏附在炉条缝隙中而使炉条板结,恶化料层透气性,使得烧结过程风量和温度分布不均匀,严重制约烧结矿产质量指标提升,同时清理炉条板结难度大,不仅增加炉条消耗量,而且员工劳动强度大,因此有必要防止烧结机炉条板结。

2 烧结机炉条板结原因分析

炉条板结是烧结生产过程中常见的现象,各企业为了探明炉条板结的原因,取板结物化学分析结果见表1。

表1  各企业炉条板结物主要化学成分 %

TFe

SiO2

CaO

MgO

Al2O3

K2O

Na2O

Zn

Pb

Cl

烧损

板结物1

32.46

2.93

4.14

1.21

0.81

13.45

4.31

0.76

0.45

9.23

板结物2

19.32

2.06

7.62

1.03

1.01

26.42

3.07

0.041

0.16

22.76

10.64

板结物3

30.64

1.94

2.47

0.31

0.46

14.89

3.71

0.32

0.032

10.46

炉条板结物普遍发现K2O、Na2O、Zn碱金属和Cl-离子含量高[1],板结物烧损大且结构致密坚硬,与炉条隔热垫结合非常紧密,极难清理。炉条板结机理及原因分析如下。

2.1 烧结料层底部凝结水的促进作用

随着过湿带的下移冷凝水增加,台车炉条变得潮湿,除尘灰等细粒粉末在抽风负压作用下被填塞在炉条缝隙处,促进炉条板结。

2.2高碱金属氯化物微细粉尘的黏附作用

研究碱金属元素在烧结过程中的特性与机理表明,(1)金属钾熔点63.25℃,沸点765.5℃;金属钠熔点97.82℃,沸点882.9℃;金属锌熔点419.4℃,沸点902℃。常温下K、Na、Zn元素以离子形态存在,而烧结温度(1200~1280℃)高于K、Na、Zn沸点,可使碱金属以气态形式随烧结烟气下移[3]。(2)烧结烟气下移过程中,气态碱金属与混合料接触被冷却到接近熔点,随着烧结温度的提高,气态碱金属与废气中粉尘、水汽、Cl-离子、微细粉尘发生矿相和锈蚀反应,在炉条上附着并逐渐富集,导致炉条、隔热垫、台车梁所有间隙处被碱金属粉尘填充和黏结,形成致密坚硬的黏结物而使炉条板结。润湿的炉条会加快细粒粉尘的吸附,尤其加快黏性强的碱金属氯化物黏附在炉条上的速度。

碱金属和Cl-离子含量高是导致炉条板结的重要原因[1]。(1)碱金属含量越高,越容易游离和挥发。(2)随着烧结温度的升高,加剧碱金属的挥发。(3)低配碳强氧化性气氛下烧结,有利于抑制碱金属的挥发,减轻炉条板结。

2.3 焦化酚氰水的加重作用

酚氰水因钾、氯离子浓度高而加重碱金属富集炉条板结,同时腐蚀风箱、烟道、机头电除尘器、主抽风机等设备管道,对生石灰消化、黏性和烧结成矿产生负面影响,应引起高度重视。

3 防止烧结机炉条板结的措施

3.1 减小过湿带,减轻炉条板结

大量生产实践表明,过湿带增厚,则炉条润湿度增大,加剧炉条快速板结。炉条板结并非在烧结终点位置才形成,而是在烧结机中部便开始板结,当烟气温度升高到70~90℃时,碱金属和粉尘发生矿相和锈蚀反应,形成具有一定强度的黏附物,水分加剧了碱金属与粉尘反应,导致炉条迅速板结,因此降低烧结料水分,减小过湿带,是缓解炉条板结措施之一。为此生产操作中采取对褐铁矿等亲水性物料提前在原料场打水润湿;要求钢污泥水分控制在20%以下,钢污泥经晾晒控水无大块泥团后再使用,并按比例与高返等物料混匀后使用;在配料室充分消化生石灰;一次混合加足水,使物理水提前渗透到物料内部,二次混合补充水,一、二混实施雾化加水,改善混合料化学成分和水分均匀效果,适当减小烧结料水分0.2%~0.3%,减轻过湿带对炉条板结的影响[4]

3.2 控制原料带入的碱金属和Cl-离子含量

控制碱金属和Cl-离子的源头,可有效防止炉条板结。各企业筛查除尘灰的成分一致表现为烧结机头三、四电场灰、高炉布袋灰和出铁场灰、旋风灰以及重力灰炼钢一次灰的碱金属含量高[1]大量生产实践表明,以上除尘灰配比大时,必然导致烧结机炉条板结[2]。因此防止炉条板结必须停用烧结机头三、四电场灰和高炉布袋灰[3],出铁场灰和旋风灰根据炉条板结程度以及高炉碱负荷、锌负荷红线控制标准选择性使用,高炉重力灰和炼钢一次灰采取吸排单独配加方式使用,保证其配比均衡稳定。

烧结料中的Cl-离子主要由脱硫水和港口铁矿粉(喷洒海水)带入,因此烧结不得使用脱硫水。

焦化酚氰水因K、Cl-离子浓度高,易加重碱金属富集和设备腐蚀以及炉条板结,同时酚氰水对生石灰的消化、黏结性和成矿作用产生负面影响,因此烧结不可使用焦化酚氰水。

3.3 改型炉条结构,增强炉条自清理能力

3.3.1 将炉条外观设计为便于烧结烟气流的流向,炉条安装间隙7~8mm为宜,铺底料粒级10~16mm、厚度50mm为宜,既不能大量漏料,造成机头电除尘负荷大,又不能使铺底料卡堵在炉条缝隙处;既改善料层透气性,又阻止粉尘(尤其碱金属含量高的粉尘)被黏附到炉条上。

3.3.2 炉条虎口高度增大2mm,使炉条与隔热垫之间有足够活动空间,在头尾星轮处可自由落下,实现炉条自清理功能。炉条与隔热垫、隔热垫与台车梁之间安装间隙适宜,使炉条和隔热垫在翻卸过程中有一定活动余地,将缝隙中的夹杂物能掉落下来。

3.3.3 炉条支撑端改为 “” 型,下锥面10~25°,使炉条与隔热垫由“面”接触改为“线”接触,提高炉条活动自由度和灵活性[4]

3.3.4 隔热垫与台车梁嵌套方式由通卡槽改为端部四部分固定,加大隔热垫的活动量,防止细粒粉尘填塞隔热垫与台车梁缝隙。

4 结语

大量的烧结生产实践表明,通过停用烧结机头三、四电场除尘灰和高炉布袋灰,停用脱硫水和焦化酚氰水,控制原料带入的碱金属和Cl-离子含量,适当降低混合料水分,减轻过湿带形成的冷凝水,改型炉条结构,提高炉条和隔热垫的活动自由度等措施,可有效防止烧结机炉条板结。

【1】李强 查丽萍 胡守忠 王继永,解决烧结机篦条糊堵问题的实践,烧结球团,2008年6月第3期

【2】张传炳,九钢烧结机炉篦条糊堵现象的原因分析及解决措施,福建冶金,2018年3期

【3】游大军,全守军,于任江,崔海龙,凌钢烧结机箅条糊堵的原因分析及解决方案,矿业工程,2011年10月第5期

【4】赵红光,杨军,李强,兀玉辉,胡守忠,烧结机篦条糊堵现象的研究与应用,莱钢科技,2008年12月