乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司
摘要 通过分析烧结机炉条板结的机理和形成原因,采取停用烧结机头三、四电场除尘灰和高炉布袋灰,不使用烧结脱硫水和焦化酚氰水,减轻烧结过程过湿带,改型炉条结构等措施,有效防止炉条板结。
关键词 烧结机 炉条 板结
1 前言
各企业为了贯彻环保要求,实现钢铁企业“零排放”,回收再利用固废,其中炼钢、炼铁、烧结除尘灰主要由烧结工序消化,消化这些除尘灰可回收其中的铁和碳,降低铁料消耗和固体燃耗,不利方面是除尘灰粒度极细且疏水,影响烧结料水分波动和成球制粒效果差,更为严重的是除尘灰中含有低熔点碱金属元素,在一定湿度和温度下发生矿相反应和锈蚀反应,生成坚硬碱性黏结物黏附在炉条缝隙中而使炉条板结,恶化料层透气性,使得烧结过程风量和温度分布不均匀,严重制约烧结矿产质量指标提升,同时清理炉条板结难度大,不仅增加炉条消耗量,而且员工劳动强度大,因此有必要防止烧结机炉条板结。
2 烧结机炉条板结原因分析
炉条板结是烧结生产过程中常见的现象,各企业为了探明炉条板结的原因,取板结物化学分析结果见表1。
表1 各企业炉条板结物主要化学成分 %
TFe | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | K2O | Na2O | Zn | Pb | Cl | 烧损 | |
板结物1 | 32.46 | 2.93 | 4.14 | 1.21 | 0.81 | 13.45 | 4.31 | 0.76 | 0.45 | 9.23 | |
板结物2 | 19.32 | 2.06 | 7.62 | 1.03 | 1.01 | 26.42 | 3.07 | 0.041 | 0.16 | 22.76 | 10.64 |
板结物3 | 30.64 | 1.94 | 2.47 | 0.31 | 0.46 | 14.89 | 3.71 | 0.32 | 0.032 | 10.46 |
炉条板结物普遍发现K2O、Na2O、Zn碱金属和Cl-离子含量高[1],板结物烧损大且结构致密坚硬,与炉条隔热垫结合非常紧密,极难清理。炉条板结机理及原因分析如下。
2.1 烧结料层底部凝结水的促进作用
随着过湿带的下移冷凝水增加,台车炉条变得潮湿,除尘灰等细粒粉末在抽风负压作用下被填塞在炉条缝隙处,促进炉条板结。
2.2高碱金属氯化物微细粉尘的黏附作用
研究碱金属元素在烧结过程中的特性与机理表明,(1)金属钾熔点63.25℃,沸点765.5℃;金属钠熔点97.82℃,沸点882.9℃;金属锌熔点419.4℃,沸点902℃。常温下K、Na、Zn元素以离子形态存在,而烧结温度(1200~1280℃)高于K、Na、Zn沸点,可使碱金属以气态形式随烧结烟气下移[3]。(2)烧结烟气下移过程中,气态碱金属与混合料接触被冷却到接近熔点,随着烧结温度的提高,气态碱金属与废气中粉尘、水汽、Cl-离子、微细粉尘发生矿相和锈蚀反应,在炉条上附着并逐渐富集,导致炉条、隔热垫、台车梁所有间隙处被碱金属粉尘填充和黏结,形成致密坚硬的黏结物而使炉条板结。润湿的炉条会加快细粒粉尘的吸附,尤其加快黏性强的碱金属氯化物黏附在炉条上的速度。
碱金属和Cl-离子含量高是导致炉条板结的重要原因[1]。(1)碱金属含量越高,越容易游离和挥发。(2)随着烧结温度的升高,加剧碱金属的挥发。(3)低配碳强氧化性气氛下烧结,有利于抑制碱金属的挥发,减轻炉条板结。
2.3 焦化酚氰水的加重作用
酚氰水因钾、氯离子浓度高而加重碱金属富集炉条板结,同时腐蚀风箱、烟道、机头电除尘器、主抽风机等设备管道,对生石灰消化、黏性和烧结成矿产生负面影响,应引起高度重视。
3 防止烧结机炉条板结的措施
3.1 减小过湿带,减轻炉条板结
大量生产实践表明,过湿带增厚,则炉条润湿度增大,加剧炉条快速板结。炉条板结并非在烧结终点位置才形成,而是在烧结机中部便开始板结,当烟气温度升高到70~90℃时,碱金属和粉尘发生矿相和锈蚀反应,形成具有一定强度的黏附物,水分加剧了碱金属与粉尘反应,导致炉条迅速板结,因此降低烧结料水分,减小过湿带,是缓解炉条板结措施之一。为此生产操作中采取对褐铁矿等亲水性物料提前在原料场打水润湿;要求钢污泥水分控制在20%以下,钢污泥经晾晒控水无大块泥团后再使用,并按比例与高返等物料混匀后使用;在配料室充分消化生石灰;一次混合加足水,使物理水提前渗透到物料内部,二次混合补充水,一、二混实施雾化加水,改善混合料化学成分和水分均匀效果,适当减小烧结料水分0.2%~0.3%,减轻过湿带对炉条板结的影响[4]。
3.2 控制原料带入的碱金属和Cl-离子含量
控制碱金属和Cl-离子的源头,可有效防止炉条板结。各企业筛查除尘灰的成分一致表现为烧结机头三、四电场灰、高炉布袋灰和出铁场灰、旋风灰以及重力灰、炼钢一次灰的碱金属含量高[1],大量生产实践表明,以上除尘灰配比大时,必然导致烧结机炉条板结[2]。因此防止炉条板结必须停用烧结机头三、四电场灰和高炉布袋灰[3],出铁场灰和旋风灰根据炉条板结程度以及高炉碱负荷、锌负荷红线控制标准选择性使用,高炉重力灰和炼钢一次灰采取吸排单独配加方式使用,保证其配比均衡稳定。
烧结料中的Cl-离子主要由脱硫水和港口铁矿粉(喷洒海水)带入,因此烧结不得使用脱硫水。
焦化酚氰水因K、Cl-离子浓度高,易加重碱金属富集和设备腐蚀以及炉条板结,同时酚氰水对生石灰的消化、黏结性和成矿作用产生负面影响,因此烧结不可使用焦化酚氰水。
3.3 改型炉条结构,增强炉条自清理能力
3.3.1 将炉条外观设计为便于烧结烟气流的流向,炉条安装间隙7~8mm为宜,铺底料粒级10~16mm、厚度50mm为宜,既不能大量漏料,造成机头电除尘负荷大,又不能使铺底料卡堵在炉条缝隙处;既改善料层透气性,又阻止粉尘(尤其碱金属含量高的粉尘)被黏附到炉条上。
3.3.2 炉条虎口高度增大2mm,使炉条与隔热垫之间有足够活动空间,在头尾星轮处可自由落下,实现炉条自清理功能。炉条与隔热垫、隔热垫与台车梁之间安装间隙适宜,使炉条和隔热垫在翻卸过程中有一定活动余地,将缝隙中的夹杂物能掉落下来。
3.3.3 炉条支撑端改为 “” 型,下锥面10~25°,使炉条与隔热垫由“面”接触改为“线”接触,提高炉条活动自由度和灵活性[4]。
3.3.4 隔热垫与台车梁嵌套方式由通卡槽改为端部四部分固定,加大隔热垫的活动量,防止细粒粉尘填塞隔热垫与台车梁缝隙。
4 结语
大量的烧结生产实践表明,通过停用烧结机头三、四电场除尘灰和高炉布袋灰,停用脱硫水和焦化酚氰水,控制原料带入的碱金属和Cl-离子含量,适当降低混合料水分,减轻过湿带形成的冷凝水,改型炉条结构,提高炉条和隔热垫的活动自由度等措施,可有效防止烧结机炉条板结。
【1】李强 查丽萍 胡守忠 王继永,解决烧结机篦条糊堵问题的实践,烧结球团,2008年6月第3期
【2】张传炳,九钢烧结机炉篦条糊堵现象的原因分析及解决措施,福建冶金,2018年3期
【3】游大军,全守军,于任江,崔海龙,凌钢烧结机箅条糊堵的原因分析及解决方案,矿业工程,2011年10月第5期
【4】赵红光,杨军,李强,兀玉辉,胡守忠,烧结机篦条糊堵现象的研究与应用,莱钢科技,2008年12月