延长油田股份有限公司志丹采油厂 717500
摘要:永宁油田位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡中部,属于典型的低压、低产、特低渗油田。压裂工艺成为该油田开发的主要技术手段,但随着油田开发规模不断扩大,压裂作业量、压裂液及返排液量也随之增加,特别是压裂后返排至地面的废液,由于其具有粘度高、化学成分复杂、难降解等特点,给油田生产和环境保护造成很大压力。为此,油田通过开展压裂返排液处理先导性试验,使处理后水质完全满足注水水质标准要求并注入目的层,不仅节约了大量地表水资源,同时减少了油区环境污染。本文对撬装式压裂返排液处理回注技术在永宁油田初步应用情况进行了分析和总结,为该技术在油田后续进一步推广具有一定的指导和促进作用。
关键词:压裂返排液 处理 回注 试验
据上年油田开发数据显示,永宁油田上年共钻新井470口,其中常规井415口,水平井55口,且全部实施了压裂作业,其中常规压裂425口,水平井体积压裂45口,全年共计使用压裂液31.85×104m3, 压裂后返排液约13.89×104m3。由于全年作业量不均匀,压裂返排液在6~9月份产生量较大,其它月份产生量相对较小,最高返排量约570m³/d。
目前该油田压裂返排液主要通过车辆从井场将废液拉运至集中处理站点处理后,回注至安定组以下非产层。但由于该方法一是处理后的水质相对较差,长期以往会对回注地层造成堵塞,从而使注入难度加大,同时还会产生一定的污染;二是由于这些处理站点位置相对固定,而作业井场又多为边缘、偏远新发现区域,返排液的运输距离远、费用高,直接增加了油田的生产运营成本。因此,无论从环境保护还是生产运营方面考虑,如何处理和合理利用压裂返排液都成为各大油田亟待解决的问题之一。
一、永宁油田压裂返排液特征分析
目前,永宁油田压裂液多采用胍胶压裂液和清洁压裂液两种。通过对其返排至地面的废液进行相关化验分析,认为该油田压裂返排液有如下几个特征:
二、压裂返排液处理技术原理及工艺流程
目前国内外油气田压裂返排液处理常用的处理方法有:物理法、化学法、生物法。也可以根据压裂返排液的水质特点,采用以上单一、两者或三者相结合的工艺进行处理。
该项目目前采用国内外常用的物理化学法,通过添加一定的化学药剂,使处理后的压裂液返排液水质达到油田注水水质要求。
图1:撬装式压裂返排液处理工艺流程
为降低返排液处理成本,特别是降低返排液运输成本,本次先导性试验采用了撬装式可移动处理设备,以满足每年重点压裂作业区域返排液处理需要。本设备由压裂返排液预处理撬和压裂返排液精细处理撬、加药系统等三个撬块组成,可搭配组合,也可以串联组合,具有集成度高、可移动性强、后续升级方便等特点,以满足不同的压裂体系要求和处理要求。
三、现场初步应用情况
结合本年度压裂作业重点分布区域,为使返排液运输距离相对较短,同时使处理后水量有效回注目的层,该撬装式返排液处理站点首次先导性试验地点选在了大阳湾联合站,处理合格后的水通过湾联合站注入本区域注水开发目的层。设备处理能力25m3/h,每天工作按20h计算,则日处理能力为500 m3。
鉴于该设备应用时间较短,且目前油田压裂作业量也相对较少,而来液量波动又较大,因此设备从投运至今45天内,累计处理返排液量6935.7 m3,排渣量612.3 m3,有效回注利用率91.2%。累计填加各类药剂27.2t。具体运行情况见下表1:
表1:永宁油田撬装式压裂返排液先导性试验运行情况统计表
处理原液(m3) | 排渣(t) | 回注利用率(%) | 加药量(t) | |||||||
水处理 | 压滤机配方药剂 | |||||||||
破胶剂 | 破乳剂 | 絮凝剂 | 助凝剂 | PH调节剂 | 膜 | 1#剂 | 2#剂 | |||
6935.7 | 612.3 | 91.2 | 6 | 4.3 | 0.1 | 8 | 3 | 1.8 | 2 | 2 |
经该设备处理后水质基本可满足《延长油田注水水质标准(2011)》要求,具体处理前后几项主要指标化验情况见下表2:
表2:永宁油田撬装式压裂返排液处理前后水质主要指标化验对比表
标准分级及注入层平均空气渗透率 1×10-3m2 | 悬浮物含量mg/L | 悬浮物颗粒直径中值m | 含油量 mg/L | 总铁量mg/L | pH | 溶解氧mg/L | |
延长油田注水水质标准(2011) | Ⅰ级≤1.0 | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤0.5 | 6.5~7.5 | ≤0.05(油层水) ≤0.5(清水) |
Ⅱ级1.0~10 | ≤3 | ≤2 | ≤5 | ||||
Ⅲ级10~50 | ≤5 | ≤3 | ≤8 | ||||
压裂返 排液 | 处理前 | 146.7 | 7.67 | 8.12 | 7 | 8 | 0.8 |
处理后 | 0.4 | 1.33 | 0 | 0.2 | 6.5 | 0.8 |
四、效益评价
(一)经济效益
鉴于本项目目前尚处于先导性试验阶段,投运时间较短,且运行尚不稳定,因此目前处理成本相对较高,众所周知,处理成本与处理量有直接的关系,只有处理量达到一定程度时,处理成本才能降到最低。根据本项目前期可行性论证,预计平稳运行后,处理成本可控制在15元/ m3左右,若本项目全面推广实施后,年处理量按13.89×104m3计算,预计年成本为208.35万元。若该项目全面运行后则可节约以下几个方面的费用支出:
(二)环保和社会效益
综上所述,本项目处理方式较之前处理方式相比较,经济效益明显,但该项目的实施所产生的社会效益远远大于其产生的经济效益。
五、认识和建议
参考文献
[1]倪双明,谢朝阳,周山林,白世德.压裂返排液处理回注技术研究 [J].中国石油学会第六届青年学术年会论文集
[2]杜贵军.油田压裂返排液处理技术实验研究 [J].油气田环境保护,2012,8
[3]志丹采油厂撬装式压裂返排液处理站可行性研究报告[R].志丹采油厂,2017