上海电力建设有限责任公司 200031
【摘要】电厂建设过程中,取水系统施工因水源、地质、水文气象条件影响,做出安全可靠的方案需要建设者反复论证。由我司承建的印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目,在取水头部的沉箱大件浮运施工中,综合相关因素影响,采取了取水管线与循环水泵房接口位置“干作业”制作、破除围堰后采用起重船浮运的方式,安全得到了保障,解决了大件远距离运输的困难。
【关键词】取水头 沉箱 浮运 干作业 围堰
【正文】
1 工程概况
印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目取水系统位于厂区循环水泵房东侧,取水头部布置在取水管线210.5m,海深20m处,平均高潮位2.078m,平均潮位1.356m,平均低潮位0.63m。取水头部基床地质主要为淤泥质粉质黏土、中细砂、残积土层。
取水头部长宽高尺寸为7×7×11m,重约435吨的钢筋混凝土沉箱结构。
2 取水头预制优化
本工程取水头预制场地的选择经过多次论证修改,方案一:从国内预制完成后发运至现场,但会产生大额船机调遣费用;方案二:现场临时码头一侧,但处于海域迎风面,风浪大,安全得不到保障;方案三:循泵房东侧临时回填场地,考虑到违反建设环评,修改环评手续复杂,影响工期;方案四:制作位置布置在循泵房基坑底部,“干作业”法施工,解决了上述三种方案的弊端。
取水头“干作业”预制开始 取水头预制完成
由于取水头高度有11m,并布置有HDPE管道接口、钢格栅,应采取多次分层预制的方法。预制完成后,对取水套管接口采取临时封堵措施,在取水头结构外壁标注水位标识,以便出运。
3 围堰破除
根据围堰地质条件,采取机械开挖或低当量炸药爆破等方式拆除围堰。
爆破+机械开挖 围堰开挖
4 试吊
出运前,安排起重船试吊一次取水头,以确定起重船起重能力是否满足施工要求。起重船试吊重量120 t。
沉箱自重: 混凝土 165 m³, 强度C45(密度按2.35 t/m³计算),取水头钢筋 46 t,加取水格栅,总计435t(不包括盖板重,盖板最后水下安装)
底板混凝土:52 m³,底板浮力:52 t;垫层面标高-4.8m,高水位+2.0m,水深 6.8m。
试吊方案一:完全空仓时所受浮力:52(底板浮力)+6.2(侧墙高度)×7×7(沉箱长宽)+6(管口内浮力)=361.8 t
(435-120-52-6)/7×7=5.24m,6.2-5.24=0.96m
在水位+2m时(水位在墙高6.2m时),加水深度 0.96 米,试吊重量 120t。
试吊方案二:水位+1.04时(水位在墙高 5.24m时),试吊重量120t。
试吊方案根据现场条件确定,但需满足浮力计算、起重机械工况范围。
5 出运
5.1出运前对取水管线范围的开挖需满足起重船浮运取水头吃水面、深度要求。
5.2 基床处理施工流程:挖泥基槽验收→基床分层抛石→基床分层夯实→补抛块石夯实→抛石基床验收
取水头区域基槽开挖:采用抓斗式挖泥船进行基槽挖泥,船舶通过 GPS 定位,抛锚就位后,基槽挖泥宜分层进行,开挖弃土就近堆放,用于后续管线回填,其中开挖原土中的粘土禁止用于回填管道四周。完成后及时验收并准备回填,有浅点的地方及时补挖清除。验收主要项目有标高验收、平整度验收,验收测量时,每隔 5~10m 布置一个断面,2~5m 布置一个测点进行。
基床夯实:在基床分层抛石后,就进行夯实施工,根据沉箱基床施工经验,采用 4~5t 夯锤,锤底直径 1.0~1.2m,锤底面压强为 40~50kPa,落距选3m左右,保证每夯的冲击能量为 120kJ/㎡ 以上即可。通过潜水员探摸后,打夯效果若不明显,可选用更大重量的夯锤。
打夯施工流程:立标定位→打夯船就位→按规范要求采用邻接压半夯打一遍→回头用相同方法打第二遍→基床夯实验收→必要时补抛复打。
基床整平施工流程:测量定位→整平船驻位→水下导轨铺设→补抛石料→潜水员下水用刮尺水下整平→复核测量导轨→基床验收。
出运就位流程:气囊充气就位→外排取水头存水→基槽、控制点、航线等条件就绪→起重船托运→注水下沉→座地后的调整→拆除辅助设施→就位验收
5.3 浮力计算
沉箱自重:混凝土165m³,强度C45(密度 2.35t/m³),取水头钢筋46t,加取水格栅, 总计435t(不包括盖板重,盖板最后水下安装)。
底板受力吊环采用直径 36mm 的圆钢,每面设3个。侧墙每面设3个辅助吊环。
捆绑方式三点捆绑,采用4根主要受力吊带+2根斜拉受力吊带,每根吊带工作吨位为20t(绑扎所有材料由厂家配套提供)。在35t气襄顶部及辅助吊环上,每边增加2个4t小气囊,总计8个小气襄32t。每个小气囊使用 3个4t以上吊带悬挂。
F-4助浮气囊:气囊总长度5.5m,有效长度3.7m,直径 1.2m,工作压力0.2Mpa,3倍安全系数,净浮力4t。F-35助浮气囊:气囊总长度8m,有效长度6m,直径 2.5m,工作压力 0.2Mpa,3倍安全系数,净浮力35m。适用于F-35助浮气襄的捆绑固定,涤纶绳编织网兜,吊点:四条主力吊带+2条斜拉主力吊带,吊带工作吨位20t, 安全系数4倍。
4面气襄应处于同一高度,气襄捆绑在进水口HDPE管顶部。气襄顶距离沉箱底高6m。出运时空仓,以气襄顶刚没入水中为宜,此时浮力435t,满足出运要求。
其最终浮力: 435-165-35*4*0.95-4*8*0.95=107t
将12个气囊预冲气1次,充气至气压压力值,保持2小时以上,记录压力值是否变化。同时记录好气囊充气至额定压力位需要的时间,并熟悉气囊的捆绑方式。气囊捆绑方式均由厂家提供,F-35气襄捆绑材料由厂家配套发出,F4气襄采用4t以上吊带捆绑,吊带应扁平,每个气囊在固定位置绑扎3根吊带。
5.4 拖运、就位下沉
5.4.1 拖运:起重船通过锚缆拖动沉箱沿通道向安装区域浮运。在此过程中 ,吊装钢丝绳处千收紧但处于不受力状态。浮运过程必须缓慢,在浮运过程中注意观察各种设备、沉箱及气囊的状况,注意调整出运方向,保证在已开挖完成的出运通道内。如过程中发生局部搁浅,起重船可适当起吊配合。
5.4.2 就位下沉:在拖运至安装区域后 , 解除拖运钢丝绳, 起重船收紧钢丝绳, 并使钢丝绳处在基本不受力状态,主要用于控制沉箱位置,水泵向沉箱内加水,随着沉箱内水位上涨,沉箱缓慢下沉,此时沉箱内浮力作用下,吊装钢丝绳随沉箱下沉,保持一直处于收紧但不受力的状态。当沉箱顶口与水面线接近时,收紧钢丝绳使钢丝绳受力,并保持沉箱顶略高于水平面。随水泵向沉箱内注水,沉箱内水位逐渐上涨, 起重船吊重逐渐增加,严禁沉箱直接下沉,海水沿沉箱顶口四周迅速涌入沉箱的清况发生。
在沉箱完全没入水中后,起重船慢松钩下沉安装,在下降过程中不再停留,直接座底。在座底后测量复核数据,起重船根据侧量数据再次起吊调整。直至调整安装 完成。在调整过程中,可以从主吊环上引两个缆绳到起重船锚机,用于控制沉箱微调。
安装完成后,潜水员下水解钩。气襄放气,回收气囊,严禁直接解钩使气囊上浮。气囊放气必须缓慢,注意安全。最后拆除封堵钢板。在以上工作完成后,隔天安装沉箱顶部盖板。
起重船出运取水头 取水头下沉就位示意图
6 经验总结
6.1 取水头结构尺寸、自重大,属于大件运输,编制科学可行的施工方案需结合工程地质、气象水文、机械力能、人员配备、主辅材质量、工期要求、经济效益等多因素综合考虑。本工程采用“干作业”法选择取水头预制场地,节约了大型船机调遣、运输费用,是对工程实际条件充分研判后的一次成功尝试。
6.2 取水头采取气囊浮运的方式,需要确保浮力计算无误,配备合格的气囊、工况稳定的船机起重设备、吊具等设备材料,科学的技术方案、严密的施工组织是确保取水头浮运成功的关键。
【参考文献】
中交第三航务工程勘察设计院有限公司【R】印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目码头工程岩土工程勘察报告,(2018年5月)
中交天津港湾工程研究院有限公司【M】《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011)
中交天津航道局有限公司,中交天津港航勘察设计研究院有限公司【M】《水运工程测量规范》(JTS 131-2012)
【作者简介】
本文作者:易浩浩
出生年月:1986年6月
性别:男
毕业院校:三峡大学科技学院
学历:本科
主要研究方向:土木工程专业毕业,自参加工作以来,长期在电力施工企业生产一线从事项目管理工作。