反井钻机在导井开挖施工中的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-01-09
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反井钻机在导井开挖施工中的应用

牛支现

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摘要:以某水电站调压井导井开挖为例,对比分析反井钻机开挖与人工开挖统计数据,进行方案比选,根据工程实际选用反井钻机开挖方案,并介绍反井钻机的工作原理、施工工艺等,通过方案在本工程的实施,达到了缩短工期、提高质量及降低安全风险的目的,反井钻机导井开挖应用的合理性、安全性及经济性,希望能为类似开挖工程提供借鉴和参考

关键词:反井钻机 导井 开挖 施工 应用

1.工程概况

某水电站由大坝和引水发电系统组成,引水发电系统包括进水口、引水隧洞、调压井、压力管道、发电厂房、升压站和尾水洞等建筑物。调压井位于引水隧洞末端及压力管道起点处,由圆形的上室和井筒组成,总深179.8m。上室直径22.8m,高9.5m;井筒部分170.3m,上井筒111.2m,直径5m;下井筒59.1m,直径3.0m,石方开挖量约6500m3

调压井所在位置地下水丰富,地层岩性为白垩系上统板岩、砂质板岩夹石英砂岩,岩层产状变化较大,弱风化,岩体完整性差,局部较破碎,Ⅲ类围岩为主,局部Ⅳ围岩,岩体节理裂隙发育,构造挤压,层间错动严重,褶皱、褶曲、小断裂、构造挤压软弱夹层、构造挤压破碎带发育。

施工初期考虑施工成本,计划采用人工开挖调压井导井,导井直径1.8m,开挖量约457m³。通过开挖上室及上端引水隧洞揭示的地质情况,发现井筒岩石破碎且渗水多,人工开挖支护难度大,且开挖过程中极易塌孔,加之工程要求工期紧,综合各方面因素,考虑调整施工方案,

2.施工方案比选

以100m长导井为例,采用BMC300型反井钻机,进行对比分析。反井钻机主要技术参数:导孔直径Ф241mm,钻进推力550kN,扩挖直径Ф1.4m,扩孔拉力1250kN,设备额定功率108Kw,额定电压380V。

2.1反井钻机施工时间

(1)反井钻机准备时间约为12~15天,包括设备基础、钻机安装、沉渣池砌筑等;

(2)Ф241mm导孔钻进速度约5m/天,耗时约20天;

(3)Ф241mm钻头拆除,Ф1.4m钻头安装,耗时约1天;

(4)Ф1.4m导井扩挖速度约5~15m/天,平均5m/天,耗时约20天;

(5)反井钻机设备拆除,耗时约3天。

综上,反井钻机施工导井,从准备工作至设备拆除耗时约59天。

2.2人工施工时间

(1)人工准备时间约为4~5天,主要是卷扬机、空压机等的安装、调试;

(2)Ф1.8m导孔施工一般0.8~1.5m/天,平均1m/天,耗时约100天;

(3)井内风、水、电管线拆除,耗时约5天。

综上,人工导井法施工,从准备工作至设备拆除耗时约110天。

从以上施工时间可以看出,在不考虑地质条件、设备维修等施工影响的前提下,反井钻机施工耗时占人工施工耗时54%,采用反井钻机施工工期可提前约1/2,不会对工期造成影响,且工期将大大提前,故调整原计划人工施工方案,选用反井钻机进行导井施工。

3.工作原理及施工工艺

3.1反井钻机工作原理

通过电机带动液压马达,利用液压动力将扭矩传递给钻具系统,带动钻杆及钻头旋转,主机油缸产生的轴向压、拉力,通过动力头、钻杆作用在导孔钻头或扩孔钻头上,使钻头的滚刀在钻压作用下产生冲击载荷,对岩石产生冲击、挤压和剪切作用,破碎岩石。

被破碎的岩屑在导孔钻进时被正循环的洗井液冲洗,岩屑沿着钻杆与孔壁间的环形空间由洗井液提升到钻孔外。扩孔时岩屑靠自重直接落到下水平隧洞内,采用装载机和运输设备将岩渣清理运出。

导孔钻进时,随着钻头不断钻进岩体,逐根加长钻杆,从上到下形成直径Ф241mm的钻孔,直到钻透之后形成导孔。拆除导孔钻头,换装Ф1.4m扩孔钻头。

扩孔钻进时,随着钻头不断扩挖拉升,逐根拆下钻杆,从下到上形成直径Ф1.4m的扩孔,直到钻杆全部拆完,形成导井为止。

3.2反井钻机优点

(1)施工人员不需进入不安全的井孔中,工作环境好,作业安全。

(2)操作简单安全,改善了劳动条件,大大减轻了工人的劳动强度。

(3)采用全液压驱动,操作简单、运行平稳、工艺性好、效率高。

(4)钻具工艺合理,辅助时间短;钻杆采用通用标准,安全可靠,互换性强。

(5)机械化连续作业,成井速度快、质量好,为后期施工创造了良好的条件。

(6)反井钻机采用机械破岩,对围岩破坏小,井壁光滑,有利于扩挖。

(7)钻机适用性强,可钻凿较复杂的沉积岩和坚硬的火成岩。

(8)配有专门设计的稳定钻杆、破岩滚刀,提高了耐磨性及使用寿命。

4.实施效果对比

    利用反井钻机完成本工程导井施工,对施工工期、质量、安全等进行对比分析评价如下:

4.1施工时间比较

本工程反井钻机进场、安装调试完成,耗时11天;导孔钻进耗时50天;更换钻头耗时1天;导井扩孔耗时30天;钻机拆除3天,总耗时95天,钻孔日均进尺3.5m,扩孔日均进尺5.8m。

如人工开挖导井,Ф1.8m导孔施工一般0.8~1.5m/天,按1m/天计算,耗时约需180天,施工准备和结束时间10天,总耗时约190天。

4.2施工质量比较

反井钻机导井施工采用滚刀对岩石切削、挤压,完成导井开挖,形成的井壁光滑,并能够保证预定要求的孔径。

人工导井法施工则采用人工钻孔,人工控制孔位,不可避免的误差,加之爆破作业,井壁粗糙且无法保证孔径。

4.3施工安全比较

反井钻机导井施工采用机械作业,由电能转变成液压驱动的机械能,操作安全,降低了安全事故的发生风险。人工导井法施工采用人工钻孔、爆破,施工人员必须到工作面进行作业,安全隐患较多,增加了作业人员的安全风险。

5施工注意事项  

5.1钻机稳定

钻机稳定的好坏直接决定成井的质量,并对钻机的工作状态产生很大的影响。如工作中钻机发生偏移,钻机振动会急剧加大,钻进效率明显降低,严重时对钻机、钻杆、钻头造成损坏,甚至中断钻进,造成废孔。

5.2有效控偏

由于安装及施工中的某些原因,有可能造成钻机主轴中心线与导井中心线产生偏斜,影响钻进,钻进过程中需要始终保持重合。本工程施工过程中采用刚性大的构件,减少因变形引起的偏移,钻进中经常检查,及时紧固松动的构件;导向孔开孔使用导向器,用短钻杆、低轴压、慢钻速开孔,直至第一根稳定钻杆全部进入导孔后,加大轴压并提高钻速,在钻进深度超过稳定钻杆后,再按正常参数钻进;在钻进过程中密切注意岩层的变化,在不均质岩层中钻进时采用低轴压钻进,钻进速度缓慢均匀。

5.3防止堵钻

堵钻是钻进工作中常见且极易发生的钻进事故,在导向孔钻进时,由于岩石较破碎且涌水量大,钻孔中尚未完全排出的岩渣沉积孔底,埋住牙轮及钻杆,当供水量较少时,岩渣不能及时排出,导致输水管通道阻塞,影响及时供水,造成堵钻,致使钻进中断。本工程施工过程中,从供水管路的选择、作业过程的控制、应对措施等方面防止堵钻情况的发生,发生堵钻时积极采取处理措施,确保钻进顺利进行。

5.4预防塌孔

当反井导孔钻进软弱破碎夹层(并有较大涌水)时,由于岩石破碎,遇水后更容易变软,容易发生塌孔,此时破碎岩渣将钻杆周围的环形空间充满,水及岩渣无法排出,钻进速度明显降低。本工程调压井在导孔钻进时,就遇到较破碎的软弱夹层,发生塌孔,放慢钻进速度也很难成孔,随后将钻杆退出,在孔内注入水泥浆,通过固结待凝后重新钻进,得到了较好的成孔效果。

5.5透点加固

导孔接近透点时,在钻头冲压及上部较大水头压力作用下,如果在透点处不进行加固,则在透点处容易产生较大塌方,影响扩孔正常进行。本工程调压井下部接引水隧洞,在导孔钻进前已将透点上下游5m范围进行钢拱架支护,并进行锚喷加固,未发生塌方,导孔顺利贯通。

6. 结语

调压井导井施工反井钻机的顺利应用,在确保安全生产、加快施工进度、有效缩短工期和节约材料费用等方面取得了良好效果,其经济和社会效益显著,通过对反井钻机导井施工方法的不断认识与实践,并在实践中不断总结、研究和创新,进一步提高成井的技术水平和工作效率,为今后类似导井开挖工程提供了借鉴和参考。