华荣能源有限公司大宝顶煤矿综采一队 617017
【摘要】随着煤矿综采工作面回采推进,顶板局部来压,造成液压支架立柱压成死柱,支架立柱底座和底板被压穿,液压支架底梁压变形等。通过在损坏立柱两旁打设液压单体支柱支撑支架顶梁和顶板,并使用液压单体辅助移架。为了确保液压支架完好性及支护质量,及时更换液压支架底座,增加生产效益,减少人员劳动强度,为职工提供安全保障。
【关键词】综采工作面;液压支架底座;单体液压支柱
1.工作面概况
2121-32工作面采用走向长壁后退式开采,综合机械化落煤,全部垮落法管理顶板。工作面(1)段剩余平均走向长240m,倾斜长204m;(2)段走向长390m,倾斜长255m;煤层最大倾角24°,最小倾角1°,煤层倾向最大306°,最小46°,面积1547342。工作面日产量为1661吨,吨煤瓦斯含量4.5573m3/t,其中可解析量2.275 m3/t,不可解析量2.2823 m3/t;瓦斯压力0.14Mpa。落煤方式:采用MG300/720-AWD3型采煤机(最大功率725KW)滚筒落煤,螺旋式滚筒和刮板输送机铲煤板联合机械装煤。采煤机进刀方式:由于该工作面煤层倾角在1°~24°之间,平均12.5°,为了提高生产效率,确保安全生产,采取自开缺口、端部斜切进刀、双向割煤的进刀方式。斜切进刀段长度为30m,进刀深度0.63m。工作面支护采用三种ZQY3400/15/35型、ZQY3400/15/35B型、ZQY2600/15/35型两柱掩护式液压支架支护顶板;采高控制在2.50m左右,采高低于2.2m时执行挑顶或破底开采。由于工作面受地质构造,在11架-28架(ZQY3400/15/35B型)处顶板来压,造成20架下立柱、21架双立柱(底座箱体变形)、25架上立柱底座压穿,立柱压成死柱。支护强度降低,需打单体支护,影响正常移架工作。如果整体更换损坏的液压支架,则需要做回撤通道,即费时又费力,而且还影响生产进度。经队部研究决定,仅单立柱坏的焊接该立柱底座,第21架采用更换液压支架底座的办法更合适。
2.更换步骤与处理方法
2.1前期准备
1)在地面综采厂房利用20T吊车拆除1架ZQY3400/15/35B型液压支架的底座,并装车运输到该工作面中巷(在工作面第41架-43架处正对面),距工作面20米处,卸车存放。
2)在地面机电队车间车床上,将支架2根尾梁销轴和1根主梁销轴镗细5mm。
2.2施工通道
在工作面推进到无地质构造,顶板完整,高度合适后再滞后一次移架推溜,为运输底座及更换留下作业空间。施工顺序:从工作面第45架支架往下割一刀煤后,将施工范围内支架前探梁伸靠煤壁,支架护帮板打靠煤帮,将21架支架拉出400毫米左右,本架顶梁左右侧护打出,防止架间掉落浮石。注意事项:⑴在21架支架顶梁两侧打设两棵完好的3.15m单体支柱,支柱底脚靠在第20架和22架底座上,支架后顶梁两侧用630大链固定在第20架和22架的平衡缸座子上;⑵使用单体支柱初撑力不低于12MPa,单体支柱必须用防倒绳连接在第20架和22架支架顶梁上;⑶本架支架前探梁必须伸进煤帮,护帮板打开紧贴煤壁;⑷更换支架底座附近的通道宽度必须满足施工要求。
2.3新支架底座运输
1)在中巷将20T绞车的“四压两戗”打设牢固,检查绞车完好及声光信号齐全严格按绞车操作规程作业;
2)在中巷绞车正对工作面的第42架支架上挂10T导向滑轮,将支架底座运到工作面溜槽内,再在工作面第19架支架上挂10T导向滑轮,用绞车拉至22架处。
3)运输时,工作面730刮板机必须停电闭锁。严格按措施作业。
2.4坏支架底座的拆除
1)拆除21架支架推溜框和推溜缸上的连接管路,拆除本架支架操作阀组及固定螺丝。
2)使用专用工具(拉锤)、两台5T手动葫芦及单体支柱辅助,活动支架尾梁和主梁,拔出支架尾梁和主梁销轴,操作时做好人员站位和避开销轴掉落方向。
3)往外起吊底座时,必须找好支架底座重心及手动葫芦的起吊点,拉至20架处溜槽内,不影响新底座运输为准,放稳后方可松手动葫芦。
2.5新支架底座的安装
1)将新底座用两台5T手动葫芦起吊至到位后,按以下顺序进行安设:摆放支架底座→安设尾梁销轴→安设主梁销轴→安设操作阀组及高压胶管→安设上下立柱→安设推溜框和管路→拆除尾梁大链和单体支柱,并升紧支架。
2)使用中巷20T绞车将坏底座拉至中巷,拉运时,绞车钢丝绳三角范围内严禁有人。
3)安装时严格按设备完好标准要求执行。
3.效果分析
1)在施工作业时利用一个小班时间里,完成了支架底座的更换,未影响工作面的正常生产,较大的减少职工劳动能力。
2)与整体更换支架相比,减少了做回撤通道和上下运输支架等工序,缩短了工期,提供了效率。
3)通过对施工现场重点环节的控制,更换过程中无安全事故,验证了作业的可操作性,同时为更换液压支架大型部件积累了更好的经验。
4)利用本工作面的有利条件,使用工作面中巷的20T绞车拉运等,为更换降低了职工劳动强度。
5)在安设好支架底座后,提高了支架完好性,减小了每次移架时间,降低了人工成本,保证了安全生产,提高了生产效率。
参考文献:
(1)王毛旦 刘随方.快速更换液压支架底座的方案[j]实用技术1005-2798(2014)02-0023-02
(2)徐亚军.液压支架底板比亚特性研究[j].煤矿开采.2014(04)
(3)何富连、田金泽。翟高峰、杨彦宏.特大型综放工作面底板比亚及两柱支架适应性分析[j].煤矿安全.2011(06)
作者简介:叶强(1975.07.21),男,四川省邛崃市,学历大专,职称机电助理工程师。