水轮机振动原因分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2023-02-14
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水轮机振动原因分析与处理

代闯平

中国葛洲坝集团机电建设有限公司,四川成都  610000

摘要:振动是水轮发电机组运行中较为普遍的一种现象,其数值大小是评价机组能否安全稳定运行的重要指标。水轮机发电机结构复杂,各结构部件出现故障,均会引起机组振动问题。因此,研究水轮机振动原因分析与处理具有重要意义。下面就对此展开探讨。

关键词:水轮机;振动原因;处理;

1水轮机的工作原理

实际上,水轮机是依靠水的流动过程提供机械动力的一种装置,水流动的速度越快,发电工作的效率就越高,能带来较高的经济效益。在水轮机中,水流通过蜗壳的导流作用径向流入导水机构,将液体动能转化为静压能,再通过叶片将静压能转换为转子的动能。转轮通过主轴与发电机转子联轴,带动转子旋转并切割发电机定子磁力线圈,利用电磁感应原理在发电机线圈中产生高压电,再经过变压器升压通过输电线路将电力输出到电网中,水流最后轴向流出转轮。在这过程中循环水的冗余水能转化为机械能,代替了原电机驱动风机散热,改变了传统能量传动方式,最大限度减小了电能消耗,达到了节能降耗的目的。水轮机能量转换示意图见图1。

水轮机需要在规定的水压和流量下运行,若水流量过大或回水压力过大,会造成水轮机超负荷运行,使水轮机转速高于额定转速,降低水轮机使用寿命,甚至会致使水轮机出现机械故障。水轮机必须在进水主管控制阀前和出水口之间设有一条旁路,旁路上配有调节阀门,通过调节旁通管阀门和进水主管阀门,使一部分水流不经过水轮机而直接流入布水器入口,来控制水轮机转速,保证水轮机在额定工况下运转。

图1 水轮机能量转换示意图

2水轮机的基本结构

机械通风冷却塔广泛地应用于国民经济的许多部门,它是利用水和空气的接触,通过蒸发和传导散热来降低热量的一种设备。长期以来,冷却塔冷却时所用的风机主要由电动机带动,电动机一年所耗电能是十分可贵的,而进入冷却塔冷却的循环水,均具有一定的富裕水头,这部分压力都白白浪费掉了。水动风机冷却塔是一种新型的高效节能冷却塔,其核心技术是以冷却塔专用水轮机取代电机作为冷却风机动力源,使风机驱动方式由电力驱动改为水力驱动。利用循环冷却水的富余能量来驱动水轮机带动风机旋转,达到了风机的设计转速和风量,省去了风机原配用的电动机和附属设施,起到了节电、节能、减排的作用,可以给使用水轮机的用户带来显著的综合经济效益。低比转速型混流式水轮机由蜗壳、导水叶片、主轴密封、转轮、上盖、主轴、底环、外座环、尾水管、管路系统及仪表部件等零部件组成。进水方式为水平周向,出水方式为垂直向下或从底部侧面流出。周向均匀进水保证了运转的平稳性,向下带扩散的出水方式有效提高了水能的利用效率。

3项目概况

某引水式电站,总装机容量130MW(2×65MW),发电机系立轴悬式结构,上导轴承和推力轴承装于同一油槽内;上机架为承重机架,由中心体和8条支腿组成,承担机组轴向负荷,包括转动部分重量及水推力;下机架为非负荷机架,由4条支腿与基础相连;机组额定转速600r/min,额定水头417.4m。2019年12月电站2号机组进行首次A级检修,修后对机组进行稳定性试验,试验数据均符合规范要求;2022年4月以来,机组带负荷运行时,出现下机架水平、垂直方向振动超标现象。

4水轮机振动处理方式

4.1 调整方式

1)下机架水平高程调节螺栓(M42×80),使水平高程调节螺栓头部与下机架基础结合面保持不受力状态。2)拧紧下机架与下机架基础的M30×100螺栓,拧紧角度均达15°(M30×100螺栓伸长量0.15mm)。3)拧紧下机架基础的径向调整螺栓(M42×260),使下机架支腿与径向调整螺栓间隙符合图纸要求,即保证径向受力一致。4)检查并确保下机架与斜键联结接合面压紧贴实,用0.02mm塞尺检查,不能通过,符合规范要求。同时,检查斜键与下机架基础之间的焊缝不开裂。结构如图2所示:

图2  处理后的结构

4.2 振动处理方法

对机架连接螺栓紧固调整后,下机架的受力通过斜键传递到下机架基础上,X、Y方向平振值的差值得以消除,说明下机架结构刚度得以改善。在变转速情况下,不同转速下振动不是转轮叶片数(15+15长短X型叶片)的倍数关系,进一步排除水力不平衡影响,情况分析如下:1)造成下机架在机组A级检修较长周期后出现振动渐进增大,主要原因是下机架高程及水平调整螺栓长时间运行后受力,是由于调整螺栓为粗牙螺纹自锁性差引起的。通过检查推论,机组A修时调整好下机架后没有将调整螺栓完全退出,调整螺栓与基础板处于接触状态;而机组在运行中的振动是始终存在的,水平及垂直振动引起调整螺栓与基础板间的不同程度摩擦,由于螺栓自重及自锁性差造成螺栓的微量转动,日积月累后螺栓转动一定角度,调整螺栓顶起下机架使之与基础板上斜键间存在间隙,这从结构上降低了机架的刚度和扰度;这也就是机组A级检修后一段时间在规范范围内能正常运行,到一定时间出现下机架振动大的重要原因。2)由下导摆度数据得知,测量值均未超过规定的下导瓦双边间隙值(400μm)的70%即280μm,摆度数据变化规律一样,下机架平振摆度可以推断出下导轴颈与导轴承间隙未发生变化,从而下导瓦抗重螺栓不存在松动现象。3)对比下机架振动幅值数据,经过对下机架发现的问题处理后,下机架水平和垂直振动幅值有所减小,基本上恢复A级检修后试验数据。

5结束语

综上所述,水轮机振动是普遍存在的,而对某电站2号机组A级检修后较短周期下机架振动大的主要原因为:下机架支腿水平高程调节螺栓(螺栓头部与机架结合面)部分保持受力状态,从而导致斜键与下机架结合面有间隙,下机架的受力通过水平高程调节螺栓传递到下机架基础上,导致下机架综合结构刚度下降。经检修处理后,大大降低了下机架振动幅值,提高了机组健康水平。本次对机架振动大的处理,主要对水轮发电机组检修提供宝贵的经验;机组安装检修规范未对机架调整螺栓修后状态提出具体要求,我们在以后的检修中下机架调整完毕后应及时拆除水平及高程螺栓,这一点对伞式机组更加重要(伞式机组下机架为承重机架),对水轮发电机的安装检修有重要指导意义。

参考文献:

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