循环流化床锅炉风帽损坏原因分析及治理措施

(整期优先)网络出版时间:2023-02-27
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循环流化床锅炉风帽损坏原因分析及治理措施

鲁云华,韩新伟

(广东华电韶关热点有限公司 韶关 南雄  512400)

摘要: 风帽是循环流化床锅炉实现均匀配风,维持锅炉和炉内合理气固两相流的关键部件。它是锅炉中高温、高磨损的易损件。风帽的好坏直接影响锅炉的流态化工况和燃烧稳定性,是循环流化床锅炉安全运行的保证,随着锅炉运行时间的增加,其磨损及损坏问题日益突出,影响锅炉的安全性和稳定性。对其原因进行分析研究,提出综合治理措施,也为风帽设计、制造、维护、运行提供参考。

关键词:循环流化床 风帽 磨损 措施

一、设备概况

我公司是2X350MW 超临界CFB锅炉。布风板标高为10m,钟罩式风帽罩壳材质A297HK,锅炉风帽有两种型号,一种为10孔风帽,布风板四周布置;另一种为9孔风帽,布风板中心布置;两种型号单台炉共计2094个风帽,内管材质310S。

二、风帽损坏原因分析

目前炉膛大量风帽存在磨损现象,造成布风板局部阻力变小,影响一次风布风均匀性,气流偏斜吹损其它风帽,进一步加重磨损,使床温偏差增大,局部高温区热力型氮氧化物生成量增加,而风帽磨损较轻区域阻力较大,一次风量较小,使局部床料流化不良;局部风帽损坏会加剧附近风帽损坏程度,导致风帽成片损坏,布风板床温床压不平衡,运行中低一次风量时易发生翻床现象,炉膛两侧床温、床压出现大幅度、周期性波动,为保证床料正常流化,被迫加大一次风量运行,进一步加剧了风帽磨损。

(一)、外置小孔磨损变大磨损

1、风帽外罩在炉膛内恶劣环境长期运行,发生磨损损坏是必然,由于风帽外罩(要求外置小孔对冲安装以减少灰渣沉积及气流对相邻风帽的冲击,)安装不当造成风帽外置小孔磨损加快;

2、风帽外罩小孔及管芯孔部分或全部堵塞,对冲风阻失去平衡,造成外置小孔磨损加大;

3、大颗粒炉渣或煤矸石由于自重在一次风的吹动下不能充分流化,只能贴炉底串动,结果对钟罩式风帽的根部外套管造成磨损

4、由于浇注料或其他金属部件等比重大的物质沉积在风帽层,对冲风阻失去平衡,风向改变等,造成外置小孔磨损加大。

5、风帽损坏主要分布在两个落煤口之间,两侧墙头三排,靠近中隔墙三排,是因为给煤量经常严重偏置,两个落煤口之间粗颗粒燃煤堆积,造成流化不良;两侧墙头三排,靠近中隔墙三排是床料在流化时粗细床料分层,粗床料沉积在上述位置,运行中又未及时有针对性进行排渣,不能充分流化,只能贴炉底串动磨损风帽。

(二)、顶部磨损

1、由于煤质原因,机组在运行中有多天无渣可排,运行人员又未对床料进行置换,偶尔排渣又未严格执行先两侧再中段排渣顺序,也未执行少排勤排原则,使得炉内床料合格率差,大量粗床料在风向薄弱地方沉积流化不良,造成风帽磨损。

2、部分顶部磨损风帽:发生在两个给煤口之间,同时顶部磨损风帽伴随有过烧现象,这主要是运行人员在升负荷,加风后在加煤时,给煤机未实现均匀给煤,有些给煤量过大,造成煤粒在落煤口下方堆积,在堆积中粗颗粒煤粒发生向外侧滚动,粗颗粒煤粒堆积在两个给煤口之间,造成流化不良,温度聚集出现风帽过烧,耐磨性能降低,流化不良加剧风帽磨损。

(三)、松动、脱落:

1、锅炉风帽内部堵塞,结焦,造成风帽通风不畅,帽体冷却不足,在高温下风帽硬度降低,使风帽超温碳化,风帽顶部、密封件等焊接缝发生变形开裂脱落,最终造成风帽松动或脱落,

2、粗颗粒床料及煤粒集中压实风帽,高温床料及煤粒使风帽顶部、密封件等焊接缝发生变形开裂脱落。

(四)、侧面磨损:

1、从风帽的风孔出来的风夹带着砂粒对与其相邻的风帽进行冲击磨损,且风孔呈圆形,风总体向上运动,从而使相邻风帽的磨损区域呈近半圆形。


2、钟罩式风帽的磨损与运行控制、日常检修和运行时间息息相关。风帽所处工作环境恶劣,由于风帽外罩不均匀磨损、部分小孔堵塞造成外罩小孔不能形成对冲效应,发生相邻风帽磨损;硫化不良造成粗渣及燃煤杂物沉积,发生相邻风帽磨损。浇注料块、粗渣及燃煤杂物沉积,气流改变发生相邻风帽磨损。

三、运行情况

(一)、煤质情况。入炉煤挥发份平均46.62%,灰份平均11.81%,热值3930.7KCal/kg。

(二)、负荷、风量、风压、床温情况:负荷平均266.85MW,床温平均844.47℃,总流化风量平均251.98KNm3/h,风室风压平均11.18KPa。

四、治理措施

(一)煤料管理措施

1、提供床料存放的地点,并且做好防雨防潮的措施,同时做好防止床料被其他物品污染的措施。

2、保证筛碎设备完好,确保粒径能控制在合格范围内,尽可能减少大颗粒进入炉内;通常要求粒径在10mm以上煤粒不能超过7%。

3、综合考虑燃煤特性,做好燃煤惨配掺烧工作,尽可能避免出现多天无渣可排及排不赢的状况。

(二)、运行管理措施

1、严格地控制好床压,一次风室压力 ,使炉内运行工况处于平稳状态,清除因"翻床"引起对风帽的磨损。

2、加强锅炉床料的硫化状态监视,发现问题及时处理;锅炉启停时温度速率,防止浇注料脱落。

3、负荷变化时,加煤应逐步增加,防止煤量突然增加造成落煤口附件堆积,使煤粒粗细分层,煤粒粗的堆积下沉,影响流化,造成风帽局部过热;

4、运行中排渣采用多点排渣,采用先两侧再中间,现场进行把控,当排出细颗粒床料时停止此点排渣,再开启下一点进行排渣,尽可能排出粗渣,留住细渣;

5、在燃烧产生灰渣少的煤质的时候,采用添加合格床料进炉内进行床料置换,进行多点排出炉内粗颗粒渣块,确保炉内床料相对合格。

(三)、设备检修措施 

1、停炉清理干净炉内炉渣及检查布风板,避免因粗渣及布风板漏风影响锅炉流化。对风帽全面检查,有损伤风帽的主要区域,进行原因分析,对磨损受伤的风帽进行补焊打磨,风帽外壳有磨损严重的进行更换。

2、机组停运后,对炉内浇注料全面检查,对于可能脱落的挠注料重新修补,对可能掉落的金属部件重新焊接,使其牢固,保证浇注料施工质量,避免因浇注料脱落在炉底沉底,影响锅炉流化,加剧风帽磨损,影响锅炉排渣。

3、对风帽逐个进行检查,对所有的风帽通风口是否松动,有堵塞的,如有松动的,进行补焊.如有堵塞,必须将其内部堵塞物清理干净,避免因设备原因影响锅炉流化及风帽过热;

4、维护好冷渣器,确保随时可用,有助于多点排渣,也可以实现少排勤排,在保证炉内床压的同时,从而也可以有效提高床料合格率。


五、效果

(1)负荷、风量、风压、床温情况:负荷平均27.1MW,床温平均829.74℃,总流化风量平均232.27KNm3/h,风室风压平均11.15KPa。在平均负荷基本相当情况下,总流化风量减低了19.71KNm3/h,风室风压也减低了0.03KPa,在风压、风量都减低的情况下床温也得到了控制,也与之前的床温减低了14.73℃。

(2)煤质情况:入炉煤挥发份平均47.07%,灰份平均12.02%,热值 4179.11KCal/kg。煤种变化不大,只有热值有249.04KCal/kg的变化,经运行一段时间的观察,炉内各点床温相差不大,通过对床温、风压、风量等综合分析,目前炉内风帽状况良好,

六、结论

经过对循环流化床锅炉炉膛内风帽损坏情况进行分析,通过燃煤掺配、粒径控制,全过程床料管理,检修质量控制等措施可以大大减缓炉膛风帽磨损及损坏,减少炉内受热面磨损,同时可以提高机组带负荷能力,使得锅炉安全稳定经济运行。


参考文献

(1)孙献斌、黄中、大型CFB锅炉技术与工程应用【M】1版,北京:中国电力出版社2009.

(2)黄中、肖平、江建忠等,国产200MWCFB锅炉风帽优化改造【J】中国电机工程学报2011(SI)

(3)樊旭、刘文献、常建刚等,循环流化床锅炉布风板风帽改造【J】2009