中原油田天然气产销厂 河南省濮阳市457001
摘要:文XX储气库已运行十个周期,采用容积法、压降法重新评价库容及工作气量,并与储气库投运前设计值进行对比,阐明库容出现偏差的原因,可能是天然气向注采层系之外的油环段漏失,并提出漏失的原因及验证措施。分析工作气量不达标的原因,提出适合枯竭砂岩型储气库的工作气量与库容比例。
关键词:储气库 工作气量 库容
1 项目背景
文XX储气库设计最大库容量5.88亿方,其中,垫底气2.93亿方,有效工作气量2.95亿方。气库设计上限工作压力27MPa,下限工作压力12.9MPa。经10周期注采生产运行,第5周期已达容,但库容仍持续增加,工作气量增长缓慢,一直未达到设计值。设计值与实际生产参数出现偏差,给年度注采生产设计造成困难。为实事求是反应文XX储气库注采生产能力,需开展本项目研究工作,以有效指导实际注采生产,提高注采设计符合率。
2项目研究主要内容
2.1投运前设计
根据文XX气藏特征,选用主块内沙二下1-4、8—沙三上1-3和东块(沙二下1-4)作为储气库。
注采层系容积法评价储量7.54亿方,压降法5.74亿方。考虑到更具生产指导意义,因此最终注采层系选值为5.74亿方。
因沙二下1-4原始地层压力25.61MPa,低于储气库设计上限压力27.0MPa,修正主块、东块压降方程,主块:P/Z=-5.8324G+30.27;东块:P/Z=-43.87G+30.27
根据压降方程,满足调峰量的下限压力主块为12.9MPa,东块为13.15MPa。求得主块地质储量:5.19亿方,东块:0.69亿方,合计:5.88亿方。
库容:根据储量计算结果设计储气库库容参数5.88亿方,其中主块5.19亿方,东块0.69亿方。
工作气量:是气库压力从上限压力下降到下限压力时的总采气量,它反映了储气库的实际调峰能力,即储气库最大库容减去总垫气量。按此计算,有效工作气量为2.95亿方。
2.2库容再评价
2.2.1容积法再评价地质储量
截止第10周期注气末,文XX储气库共实施注采井剖面测试36井次,分析各井纵向储层动用情况,可统计出各砂组动用有效厚度。实施剩余气测试23井次,通过统计测试结果,可计算各砂组含气饱和度,为保证数据准确采气注气期测试结果。通过储层动用厚度和含气饱和度,采用容积法计算目前文XX储气库27MPa,地质储量为6.0亿方。储气库设计时容积法评价地质储量7.54亿方,两者相差1.54亿方。两者相差较大的原因:实际评价含气饱度在35%-61%,设计值统一为80%。含气饱和度差异是导致地质储量相差较大的主要原因。文XX储气库建库前各砂组均大面积水淹,根据相关岩心驱替实验表明,驱替水是一个缓慢过程,而且随着注采周期增加,含气饱和度增加速度变慢,直至基本不变。
2.2.2压降法再评价库容
10周期库存-地层压力曲线,每个周期分为注气、采气两条曲线,使用注气曲线评价周期库容。(1)2021年第9周期,通过新钻井文XX-新储14井,将失控的东块块纳入可控库容;(2)由于10个周期累积产液量仅1.4万方,平均每周期1400方,折算总增加库容约0.03亿方,可忽略不计,因此不考虑产液对库容影响。
主块库容评价
分别使用周期注气曲线、采气曲线评价上限压力27MPa时库容。
东块库容评价
东块:第10周期注气末库存0.31亿方,地层压力25.8MPa,评价27.0MPa时库容0.32亿方。
主块6.13亿方,文92-47块0.32亿方,合计全气库库容6.45亿方。
整体库容评价
因本周期文XX-新储14井全过程参与注气,使东块块与主块地层压力基本一致,采用整体库存6.27亿方,地层压力25.8MPa,评价整体库容为6.45亿方,与分区块评价数据一致。
2.2.3库容设计值与再评价值对比
1、容积法低于设计评价7.54亿方,原因为,设计评价时储层含气饱和度偏高,认为经实际饱和度测试的值,更具准确性。
2、压降法,主块6.13亿方,较设计5.19亿方,高0.94亿方,东块低于设计值0.37亿方。整体6.45亿方,比设计值5.88亿方多0.57亿方。
东块,因2021年下半年通过文XX-新储14井才完全纳入库容控制,目前正处于达容过程中,还达不到设计库容0.69亿方,属正常状态。主块比设计多0.94亿方,甚至高于容积法评价的整体库容,参考主块库容压力曲线一直处于向右偏移情况,可能主块存在漏失。
漏失原因分析:(1)分隔注采层与油环段的泥岩夹层薄,可能被天然气突破;(2)多周期注采应力变化,使固井水泥环出现裂隙,纵向上沟通油环段。
2.3 工作气量再评价
文XX储气库工作气量按库容的49.2~50.3%,设计值:2.95亿方,为5.88亿库容的50.2%。
2.3.1压降采气量评价工作气量
文XX储气库共进行9次冬季调峰采气,各周期采气起始、结束压力均不相同,统一修正到下限压力12.9MPa计算压降采气量,采气量已包括东块气量,因此压降采气量为全气库数值。压降采气量呈现逐年上升趋势,第9周期达到1620万方/MPa,对应工作气量为2.28亿方,东块压降法评价计算工作气量0.13亿方,则主块为2.15亿方。
统计近3个周期,工作气量占库容比值平均为38.6%,由此评价第10周期工作气量为2.49亿方,东块为0.13亿方,则主块为2.36亿方。
2.3.2与设计工作气量对比
对比设计值,目前工作气量主块2.36亿方达到设计90.4%,文92-47块0.13亿方达到设计38.2%,全气库达到设计值的84.4%。
根据前面库容评价,整体库容达到6.45亿方,达到设计库容5.88亿方的109.7%。在库容超过设计库容0.57亿方的状态下,工作气量低于设计工作气量0.46亿方。原因分析如下:
1、东块未达容;2、主块可能存在天然气漏失;3、工作气量设计值偏大。
两阶段工作气量统计表
阶段 | 主块 | 东块 | 整体 |
设计值 | 2.61 | 0.34 | 2.95 |
2022 | 2.36 | 0.13 | 2.49 |
前两个原因前文已阐述,工作气量设计值偏大,数据资料显示与文XX储气库同类型枯竭砂岩储气库,呼图壁、大张坨、板876设计工作气量为设计库容的40%-42.2%,而文XX储气库设计工作气量达到设计库容的50.2%。按42.2%比例设计文XX储气库,则工作气量为2.48亿方,目前达到2.49亿方,已经达产。
3 研究结论
通过本次研究,取得以下认识:(1)文XX储气库经10周期注采运行,目前容积法评价库容6.0亿方,压降法6.45亿方,达到设计库容5.88亿方的102.0%、109.7%,可能出现了向油环段沙二下5-7漏失情况,需进一步落实。(2)目前工作气量2.49亿方,达到设计值2.95亿方的84.4%,未达产的原因包括设计值偏高、东块未达容、储层物性、地层水影响等,通过优化开井制度科学管控地层水,提高采气效率,可提高工作气量。(3)储气库达容达产是一个渐进过程,通过新钻井完善井网控制,可加速达容达产进程。
[参考文献]
[1]李传亮. 油藏工程原理. 石油工业出版社,2019.