大港南部油田注水系统节能降耗研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2023-03-14
/ 2

大港南部油田注水系统节能降耗研究与应用

王振堂

(大港油田第三采油厂   沧州市061023)

摘要:油田投入开发后,随着开采时间的增加,油层本身能量将不断地被消耗,为了弥补原油采出后造成的地下亏空,应用了注水工艺来驱替原油和补充能量,最终实现油田的长期高产稳产,大港南部油田目前注水系统存在着“节流损失大,系统效率低、管网不合理,无功损耗大、泵压不匹配,无功损耗大、管道结垢严重,压损高”等问题,造成注水系统大量的电能浪费,给采油厂生产经营方面带来极大的经济负担,本文研究注水系统能耗挖潜,以现状调查为基础、措施实施为保障,创建了注水系统提质增效工作模型,降低了注水系统能耗,年节电281万度,系统效率提升0.8个百分点,节能降耗效果显著。

关键词:大港南部油田,注水系统;系统效率;节能降耗;

1 大港南部油田注水现状

1.1 大港南部油田注水工艺现状

大港南部油田目前有23座注水泵站,167台注水泵,530公里注水管道,正常注水井约520口,日注水量约3.8万方,注水压力 21-28 MPa ,日耗电约30万度,约占全厂总耗电的27.3%,是除采油外最大的耗电系统,注水工艺为泵站集中供水,水井串、T接干线,离心泵局部增压。

1.2注水系统节能潜力

目前注水系统节能潜力表现为:

(1)井口压差大:在长期注水过程中,水井注入量的动态调整,使得部分水井高低压混注,其中注水井压差超过10MPa的水井128口,占采油厂总井数的24.5%;

(2)管网压损大:530公里注水管道,最长投用时间达到了30年,在高矿化度的环境中长期服役造成了管道存在不同程度的结垢,平均每公里管道压降1.7MPa,部分管道更高。

2 理论分析

为了查找能耗潜力点,把系统耗电量转化为系统效率进行分析,目前现有标准规范(《油田注水地面 系统能效测试与计算》Q/SY1461-2012)公式如下表示:

为进一步简化,通过公式推导,形成了定性分析公式:

2.1 主要参数分析

涉及的四个重要参数分析如下:

(1)机泵效率:影响大,主要由机械磨损、阀座漏损和回流损失构成,依靠日常管理能够控制。

(2)电机效率:取决于自身的无功能耗,受设备机型和质量优劣影响大,需要更换节能电机。

(3)管网效率:管道长530km,阀门、弯头等配件的局部损失,管道的沿程摩阻,如管道结垢。

(4)井口压差:注水系统与注水井的压差,同一区块注水井压力差越大效率越低。

综合分析,在工艺管理方面,降低系统能耗的重点即为提升管网效率和降低井口压差。

2.2 改进对策措施

改进措施包括以下两大方面:

一是管网效率提升方面:

(1)优选注水工艺流程

针对不同渗透率的区块,根据注水压力不同,采用分压注水工艺;

针对同一区块内少部分低渗透层的注水井,采用局部井口增压工艺;

(2)确定合理注水半径

注水半径过大,会导致注水管网末端压降过高。

(3)定期清理注水管道

通过分析压损和管道输送能力,选择适宜的管道进行射流除垢。

二是井口压差控制方面:

(1)针对个别单井采取低压供水管道供水方式。

(2)及时调整增压泵运行,针对系统能够满足注水的井及时调出增注系统。

3 现场应用效果

现场应用取得五大方面的成果,具体如下

1、官二注系统分压注水

通过对官104区块的注水情况调查分析,发现有4口井(尤其是前3口井)的压力远低于系统压力,注水量较高,且在一条系统上,完全满足了泵站分压注水条件,实施后系统综合单耗由7.58度/方下降到7.03度/方,系统效率由45.1%提至51%,提升5.9个百分点,日节电2900度。

2、系统联网运行

针对段一注两条同压系统频繁出现低频运行状态的问题,为了提升注水时率、保障注水压力平稳,新上Φ159*23-60m,实施了2座注水泵房的连通,减少机泵运行1台,运行泵房1座 ,减少岗位1个,系统单耗降低0.10度/方,日节电约130度。

3、管道通球除垢

以增水量、降压损为依托,从106条管道中优选出了37条(13条系统、24条单井)36.2km开展了射流除垢工作,日增注水量1050方,同时,平均管压下降2.9MPa,日节电5350度。

4、高压差水井调进低压

从泵站供水能力、地面管道状况、水井压力水量等多方面分析论证,优先选择了投资回收期较短的注水管道进行调改,把小六注、家一注等10条注水单井管道从高压系统调整到低压系统,日节电2400度。

5、增压泵运行参数优化

采取低压井调出增注系统、增压泵优化降级的技术措施,另一方面,根据注水井的实际情况,加强增压泵压力调整和及时关停的管理措施,共计实施调整57台次,平均日节电2500度。

通过以上一系列节能措施,注水系统单耗由9.40Kw.h/m3下降到8.44Kw.h/m3,下降了0.96Kw.h/m3,系统效率提升0.6%,全年节电281万度。

4 结论

注水系统能耗挖潜,有效降低了采油厂电费成本压力,促进了节能降耗管理水平提升。然而,对于庞大的注水系统节能潜力依然巨大(如管道能力不足造成压损较高;存在平衡储罐液面的无效注水井);下步以模型为指导,提高注水系统效率工作将以强化“三率” (机组效率、管网效率、系统效率)分析为基础,坚持“动态分析、动态调整”的原则,减少注水系统无功损耗,提高系统运行效率。

通过对各泵站及单井水量、电量及能耗数据。建立单耗分析模式,结合泵站能耗监测系统、多方位全角度立体化,实时准确的监控单井和系统单耗,建立注水系统提质增效模型,避免能源浪费,提高系统效率,避免无功损耗。同时推动注水系统技术改造,适时开展高低压分离、泵站柱塞优化组合以及增注泵动态优化调整,减少低频运行问题,提升注水时率、保障注水压力平稳。

参考文献:

[1]马宏福.油田注水站节能措施[J].  油气田地面工程.2013(07):115.

[2]李铁强.注水系统优化效果分析[J].化学工程与装备.2015(02) :32.

[3]高跃龙.油田注水系统节能降耗分析[J].中国石油和化工标准与质量. 2013(17):40.

[4]孙冰,陈曦.注水井措施优先对节能效果的影响[J].油气田地面工程.2008(05):37-38.

[5]顾晓,窦守进,李国生.注水系统节能降耗技术应用[J].资源节约与环保.2008(03):49-53.

[6]魏斌,肖博文,赵彪.注水系统节能降耗技术研究[J].石油化工应用,2013(04):75-77.

[7]高易,王岳,耿德江.油田地面注水系统节能降耗对策[J].管道技术与设备. 2008(04):10-12.

[8]李腾.油田注水系统控制的关键技术问题[J].价值工程.2011(09):30.

[9]孟勇,高鹏,韩封,刘鹏,赵闯.注水系统提效降耗的优化管理[J].石油石化节能.2019(02):44-46.

[10]刘世桐.浅谈油田注水泵节能降耗技术与应用[J].化学工程与装备.2017(07):131-132.

作者简介:男,1967年12月,汉族,河北省新乐市,在大港油田采油三厂从事管道完整性管理工作,联系地址:大港油田第三采油厂,邮编:061000。