浅谈苏西区块地面生产运行系统的优化

(整期优先)网络出版时间:2023-03-22
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浅谈苏西区块地面生产运行系统的优化

邓丹,周标,张科,罗成,薛毅

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂 内蒙古 鄂尔多斯市 017300

经过苏里格气田苏西区块地面生产运行系统的现状调查,挖掘该区块地面生产运行系统降本增效的潜力,经过研究分析后,提出三项苏西区块地面生产运行系统的优化措施达到降本增效的目的,分别为提高苏西区块集气站的利用率、提高苏西区块集气站大型设备的利用率和提高苏西区块采出水管输系统的利用率,并进行可行性分析。

关键词苏西区块地面生产运行系统降本增效


前言

通过对苏里格气田苏西区块地面生产运行系统进行现状调查,研究分析出该区块地面生产运行系统优化措施,达到降本增效的目的。

苏西区块地面生产运行系统概况

苏里格气田苏西区块共3个区块,3个生产区块位于内蒙古鄂托克前旗及陕西定边。苏西区块的主要地面工艺是以井下节流、带液计量、井间串接、常温分离、二级增压、集中处理为主体的苏里格气田中低压集气模式

苏西区块共有集气站15座、清管站1座、采出水回注站1座,气井818口,集气支线10154Km,采气管线1547 Km,气田采出水管线340Km。苏西区块15座集气站的集气能力857×104m3/d,增压能力900×104m3/d,分离器处理能力1250×104m3/d

苏西区块地面生产运行系统的现状调查

据调查统计,苏西区块的15座集气站集气能力857×104m3/d2017年实际负荷239.5887×104m3/d,负荷率26.24%;增压能力900×104m3/d2017年实际负荷239.5887×104m3/d,负荷率24.52%,;分离器处理能力1250×104m3/d2017年实际负荷239.5887×104m3/d,负荷率16.6%

苏西区块分为2个区块,苏*区块集气站集气能力394×104m3/d2017年实际负荷99.7249×104m3/d,负荷率30.91%;增压能力425×104m3/d2017年实际负荷105.0589×104m3/d,负荷率31.44%;分离器处理能力450×104m3/d2017年实际负荷99.7249×104m3/d,负荷率20.75%

***区块集气站集气能力89×104m3/d2017年实际负荷18.3291×104m3/d,负荷率17.71%;增压能力100×104m3/d2017年实际负荷12.9951×104m3/d,负荷率8.66%;分离器处理能力150×104m3/d2017年实际负荷18.3291×104m3/d,负荷率12.22%

由此可见,苏西区块地面生产运行系统利用率较低。苏**48120区块集气站负荷率平均为26.24%,最小负荷率为0.99%



苏西区块地面生产运行系统的优化

据调查结果可知,苏西区块地面生产运行系统利用率普遍较低,苏西区块集气站负荷率平均为26.24%,最小负荷率为0.99%。经过研究分析后,提出三项苏西区块地面生产运行系统的优化措施以达到降本增效的目的。

提高苏西区块集气站的利用率 经过调查发现苏西区块低负荷运行的苏*-1、苏*-2集气站与满负荷甚至将超负荷运行的苏14-5、苏14-6、苏14-7集气站相邻, 5座集气站之间的距离10余公里,苏*-1站设计处理能力50万方/天、2018年实际处理气量4~5.6万方/天,苏*-2站设计处理能力50万方/天、2018年实际处理气量34~41万方/天,苏14-5站设计处理能力100万方/天、2018年实际处理气量114~145万方/天,苏14-6站设计处理能力130万方/天。因此可通过单井管线串接来调节相邻区块的集气站产量,从而避免超负荷集气站的扩建,并提高低负荷集气站的利用率,达到降本增效的目的。

通过研究分析绘制出苏西区块低负荷与相邻超负荷集气站单井管线串接调产的模拟图,若只解决苏14-5集气站超负荷问题只需敷设Φ114×5单井管线共15.5公里,按照每公里成本费用40.2万元计算,共敷设单井管线共需成本623.1万元;若采取集气站扩建解决苏14-5集气站超负荷问题,需增加2DPC-2803型压缩机或1JGT/4-G3516型压缩机,至少需要成本费用1000余万元。因此采取集气站单井管线串接调产解决苏14-5集气站超负荷问题可节约成本费用376.9万余元。

提高苏西区块集气站大型设备的利用率 目前,苏西区块2017年平均日产气量低于5万方/天的集气站共6座。其中苏***-3、苏***-4、苏**-5集气站因气量小无法正常启运压缩机,该3座集气站共有3DPC-2803型压缩机长期停运,每台DPC-2803型压缩机568.9万元,共1706.7万元。因此建议结合后期产能建设气井部署,考虑将小气量集气站长期停运的压缩机再利用,以提高压缩机的利用率,达到降本增效的目的。

结合统计数据研究分析,第一建议停运苏*-6、苏*-3集气站的压缩机,将苏*-6、苏*-3集气站的外输管线接入下游集气站的干管内,产出天然气由苏*-3H集气站的分离器、压缩机进行处理、增压,苏*-648-348-3H集气站目前总产气量为54-100万方/天,苏*-3H站的设计处理量为200万方/天;第二建议停运苏**-2集气站的压缩机,将苏***-4、苏**-2站外输管线接入下游集气站的干管内,产出天然气由苏**-147-1H集气站的分离器、压缩机进行处理、增压,120-4、苏**-247-147-1H集气站目前总产气量为71-150万方/天,苏**-147-1H站的设计处理量为200万方/天。

提高苏西区块采出水管输系统的利用率目前,苏**-1H站至苏*-3H站、苏*-3H站至苏西采出水回注站和苏*-5站苏西采出水回注站的气田采出水管输工程已完工,并于2017817日正式投产。截至目前,苏西采出水管输累计输送量达3464方,节约采出水拉运费约28.6万元。

根据2017年苏西区块各集气站的产水量计算,苏西区块气田采出水管输已投运的集气站每年节约费用293.03万元,未投运气田采出水管输的苏**区块集气站每年将节约费用80.57万元,苏西区块气田采出水管输每年共节约费用373.6万元。



结论及建议

通过对苏里格气田苏西区块进行现状调查,经过研究分析出苏西区块地面生产运行系统三项优化措施,分别为提高苏西区块集气站的利用率、提高苏西区块集气站大型设备的利用率和提高苏西区块采出水管输系统的利用率,经过对三项优化措施进行效果分析,都不同程度地降低了生产运行成本,为苏西区块地面生产运行系统降本增效的提供了新思路。


参考文献:

[1]汤琳.十三五油气地面工程面临的形势及提质增效发展方向[J].石油规划设计2016274):4-6

[2]任丽梅. 中国石油实施低成本战略的思路与途径[J].天然气技术与经济2016106):58-61

作者简介:邓丹(1986),男,江西人,汉族,大学本科,长庆油田分公司第三采气厂,气田开发工程师,主要从事气田开发工作,内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗,15048722967dengdan2741091@163.com