激冷室积灰的原因分析及应对措施

(整期优先)网络出版时间:2023-04-19
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激冷室积灰的原因分析及应对措施

李帅杰,韦学雷

(安徽晋煤中能化工股份有限公司  安徽临泉 2364000)

摘要:简要介绍HT-L航天炉激冷室积灰的原因及应对措施,通过掺烧合适的煤种,保证渣口压差的稳定,改善激冷水水质及流量,降低激冷水温度来避免气化炉激冷室积灰,保证了航天炉系统长期稳定的运行。

关键词:航天炉  激冷室  积灰

、工艺概述:

航天炉又名HT-L粉煤加压气化炉。航天炉的主要特点是具有较高的热效率(可达95%)和碳转化率(可达99%);气化炉为水冷壁结构,能承受1500℃至1700℃的高温;对煤种要求低,可实现原料的本地化。由中国航天科技集团公司下属北京航天石化技术装备工程公司开发,该项目技术是结合国内外煤化工的现状,独自研发的拥有自主知识产权的粉煤加压气化技术,打破了国外对该技术的垄断。中能化工三期航天炉装置从2017年7月开工建设,2020年5月31日气化炉一次投料开车成功。

中能公司252万Nm3(CO+H2)/日原料路线改造工程,设计生产能力为252万Nm3(CO+H2)/天的HT-L航天粉煤加压气化装置,单炉日处理原煤1500吨,气化炉运行压力4.0Mpa,该炉型的燃烧室为3.2米,激冷室为3.8米。在气化炉长期运行中,由于气化炉的自身特性决定了长周期运行时,激冷室容易积灰,造成激冷室液位过高或过低,合成气水浴效果差。带水带灰量大,合成气温度高、流速快,冲刷合成气管线弯头,造成合成气管线变薄,合成气泄露,严重影响到气化炉正常负荷的运行,甚至气化炉被迫停车。本文分析了造成气化炉激冷室积灰的原因,从生产实际出发,避免出现类似情况,并给出了相应的解决措施,保证了气化炉的长周期稳定运行。

二、航天炉的结构及原理

气化炉由上部的燃烧室和下部的激冷室组成。加压后的粉煤采用二氧化碳输送到气化炉烧嘴,与氧气和水蒸汽通过烧嘴喷入燃烧室内反应,放出的热量被燃烧室内的水冷盘管带出气化炉,生成的粗合成气主要有一氧化碳和氢气为主,并混合着液态炉渣和细固体颗粒。粗合成气离开燃烧室,通过渣口及下降管进入激冷室水浴,粗合成气经过初步水浴后,携带的大量颗粒留在水里,同时粗合成气也被冷却、饱和。冷却后的合成气通过上升管离开气化炉,进入文丘里及旋风分离器进一步处理。炉渣在水中固化并沉淀到气化炉底部,经过破渣机破碎后进入渣锁斗,通过渣锁斗间断排出捞渣机后送出。激冷室的固体颗粒通过黑水排水阀排到高压闪蒸罐,做进一步闪蒸处理。激冷水分4路进入激冷环,沿着下降管均匀的形成水膜落入激冷室中,通过一定液位来为粗合成气水浴。

三、气化炉激冷室积灰的危害

激冷室积灰后,造成激冷室分离空间小,合成气流速变大,合成气带灰带水严重,对合成气管线冲刷严重,极易造成合成气泄露。持续恶性带水带灰后,上升管和下降管之间积灰,不但影响合成气的洗涤效果,还会导致激冷室液位大幅度波动,影响装置负荷,将被迫减负荷运行。

四、气化炉激冷室积灰的原因及解决措施

4.1气化炉渣口压差偏高

4.1.1气化炉渣口压差偏高危害

渣口压差升高后,合成气偏流,有损坏烧坏下降管的风险。同时渣的流动性变差后,容易堵塞激冷环,造成激冷环布水不均匀,造成下降管烧坏。渣口压差高导致煤和氧在气化炉内的反应时间变长,且大量的热量无法及时带出,造成气化炉憋压,盘管受热辐射增大,盘管内水密度变低,存在烧坏盘管的风险。

4.1.2气化炉渣口压差偏高导致激冷室积灰的原因

渣口堵塞后,通道变小,燃烧室内温度变高,渣经过渣口容易时形成玻璃拉丝,而玻璃丝渣比较粘,加剧激冷室积灰。渣口压差升高后,玻璃丝渣容易造成上升管内壁积灰,合成气上升通道变窄,气体流速增大,系统带灰带水量增大,对合成气管线冲刷磨损加剧,极易造成合成泄漏。持续恶性带水带灰后,上升管和下降管之间,上升管外部等积灰,不但影响合成气洗涤效果,还会导致激冷室液位大幅波动,影响装置的负荷。随着激冷室不断积灰恶化,激冷室液位会越来越低,系统只能被迫提高激冷水流量和减少气化炉黑水外排,而黑水外排的减少会进步不加剧激冷室积灰。待激冷室进一步积灰后,激冷室灰垢会占有激冷室体积,导致激冷室液位会越来越高,而实际激冷室并没有多少激冷水,为了安全运行,气化炉只能被迫停车。

4.1.3气化炉渣口压差高的原因及措施

煤质发生变化,渣的粘温特性差,流动性差。频繁调整煤种,煤的流动区间、黏温特性发生改变,导致堵塞渣口。在实际生产中,因客观原因需要调整煤种,但不同煤种的粘温特性不同,更换新的煤种后,发现粘温特性区间较窄,气化炉盘管渣层容易脱落,渣口易堵渣,导致炉温不易控制。应及时更换煤种,并记录数据,避免出现类似掺烧比例的煤种。

气化炉操作温度低,无法满足正常液态排渣的操作稳定。若煤的灰分比较大,占原煤的百分之十以上,而灰分中二氧化硅占比约30%到70%之间,一般来讲二氧化硅含量在40%以上的煤的灰熔点比二氧化硅含量在40%以下的普遍高100℃。因此,因为煤种灰分大、炉温低,无法满足正常液态排渣的操作稳定,应提改变煤种掺烧比例,降低甲烷,提高炉温来满足气化炉正常液态排渣的操作。

气化炉水冷盘管泄漏,渣口温度低,渣流动性差造成渣口堵渣。应及时停车检修,更换气化炉盘管。

4.2激冷水流量偏小及水质较差

4.2.1激冷水偏低及水质较差导致激冷室积灰的原因

气化炉激冷水是来自碳洗塔,而碳洗塔承担着对气化炉合成气的进一步洗涤,导致激冷水中携带大量灰渣,容易造成激冷水管线、激冷水过滤器及激冷环堵塞。气化炉在长期运行中,由于激冷水流量偏低,为了维持激冷室液位,只能被迫减少气化炉黑水外排,不能及时将激冷室积灰渣带出,最终导致激冷室渐渐积灰结垢。

4.2.2稳定激冷水流量的措施

目前中能化工一二期航天炉没有上旋风分离器设备,合成气经过文丘里洗涤器直接进入碳洗塔洗涤,造成大量细灰进入碳洗塔,进而导致激冷水较脏,灰垢堵塞激冷水管线。中能化工三期航天炉增设旋风分离器设备,合成气经过文丘里洗涤器进入旋风分离器,将合成气大颗粒的物质经过旋风分离器分离后进入碳洗塔洗涤。通过增加旋风分离器设备,碳洗塔提供了较为干净的激冷水,不仅保证了气化炉长期运行中,激冷水流量的稳定行,同时可以适当提高激冷水流量,加大气化炉的黑水外排,及时将激冷室的细灰带出激冷室,保证气化炉的长周期稳定运行。

4.3煤种的灰分偏高,粘温特性较窄

4.3.1灰分偏高导致激冷室积灰的原因

将一定量的煤样在800℃的条件下完全燃烧,残余物质即为灰分。煤中灰分高,不仅增加了运输费用,而且对气化过程用许多不利的影响。气化时由于少量碳的表面被灰分覆盖,接触面积减少,降低了气化效率。同时灰的组成决定了其熔融性和灰渣粘度特性,主要组分对灰熔点的影响如下:

二氧化硅在灰分中含量最多,一般占比约30%到70%之间,一般来讲二氧化硅含量在40%以上的煤的灰熔点比二氧化硅含量在40%以下的普遍高100℃。三氧化二铝含量较二氧化硅少,在煤灰中起到“骨架”作用,含量越多,灰熔点越高。当煤灰中三氧化二铝含量超过40%时,不管其他成分含量变化如何,其灰的流动温度必然超过1500℃。氧化钙含量变化很大,一般起到降低灰熔点的作用,因为氧化钙和二氧化硅可形成熔点较低的复合硅酸盐。

4.3.2煤种灰分偏高的应对措施

煤种灰分偏高,占比大于10%以上,同时灰分中三氧化二铝占比较大,应选择灰分较少,粘温特性较好的煤种进行掺烧。由于灰分中氧化钙一般可以起到降低灰熔点的作用,因为氧化钙和二氧化硅可以形成熔点较低的复合硅酸盐,因此,也可以选择灰分中氧化钙含量较高的煤种进行掺烧。也可以选择灰分适中,同时根据炉况及渣的颜色来确定炉温是否合适,混煤比例做好记录,为掺烧煤种积累数据。

五、小结

激冷室积灰的主要原因是由渣口压差高引起的,渣口压差升高后,煤和氧在气化炉反应时间变长,大量的热量无法及时带出,导致容易形成带有玻璃丝的渣。而玻璃丝渣比较粘,容易导致激冷室积灰结垢,因此,怎样避免渣口压差高是防止激冷室积灰的重要步骤。因煤种不适合导致渣口压差高,应及时调整煤种,避免下次掺烧此比例煤种。因炉温较低导致渣口压差高,应提高氧煤比,降低炉压来拉长火焰熔渣处理。因气化炉盘管泄露导致渣口压差高,应及时停车检修更换盘管。同时改善激冷水水质,提高激冷水流量,加大气化炉排渣频次,加大气化炉黑水外排,及时将激冷水的灰渣带出。通过以上举措,能有效避免气化炉激冷室积灰结构,保证了航天炉系统长期稳定的运行。