四川武都电站有限公司 四川绵阳 621000
摘要:水电站发电机励磁系统是发电机中的一个重要组成部分,滑环和电刷均出现了严重磨损、烧蚀现象,对此现象进行原因分析,对导电环电刷过流进行了校核计算,提出改进方案。重新制造整套集电环装置,安装、调试,使滑环与电刷装置达到较好的工作状态。
关键词:水电站;励磁集电环装置;技术改造
水电站发电机励磁系统的作用是调节系统电压,提高电力系统运行的静态稳定性,改善电力系统暂态稳定性和动态稳定性。发电机励磁系统滑环装置又是励磁系统中的一个重要组成部分,集电环装置的主要功能是将励磁直流电能通过电刷传递给转动滑环,再通过引线传递给转子磁极,使磁极产生磁场,所以集电环装置质量的优劣直接影响着发电机的工作状况。
一、概述:
某水电站是一座坝后式电站,电站位于河床左岸,具有不完全年调节能力,承担部分调峰的中型水电站,电站装机容量3×50MW,额定水头64m,单机额定流量86m³/s,设计年发电量6.2亿kWh,年利用小时数4300小时。三台发电机组分别接成 发-变组单元接线,各经一台6.3万千伏安的变压器升压到220kV,送至27公里以外的220kV变电站,并网入省网。 发电机单机额定功率50 MW,总装机容量150MW,保证出力35 MW,多年平均发电量6.2亿kWh。该水电站三台发电机型号均为SF50-28/6400,发电机转速214.3r/min。该电站机组励磁方式采用-自并激静止可控硅励磁,额定励磁电压:195V,额定励磁电流:1185A,励磁电刷型号:NCC634,励磁电刷布置为正、负级各16只。三台发电机组从安装到运行几个月后,发现电刷与滑环之间电弧较大,温度较高,检修滑环和电刷均出现了严重磨损、烧蚀现象,电刷磨损严重,需每个月更换一次电刷,尤其二号发电机情况最为严重。2013年7月28日,二号发电机滑环因运行过程中电刷跳动、电弧严重、测量滑环温度高达160℃,被迫停机处理。将滑环拆下检查,发现滑环表面发蓝,出现明显电弧腐蚀痕迹。通过请示领导同意,联系厂家相关专家会诊,滑环必须进行返厂修磨处理,修磨后回装投运,磨损现象得到了暂时缓解。
由于该滑环在此之前已经进行过多次修磨,针对这一问题,必须对此现象进行原因分析,通过对导电环、电刷过流进行了校核计算,提出改进方案。
二、励磁滑环温升校核计算:
1、励磁滑环装置基本数据:
滑环转速:nN = 214.3 (r/min)
滑环直径:D = 1.2 (m)
滑环轴向高度:b2 = 0.04 (m)
额定励磁电流:If = 1048 (A)
滑环电刷排数:n1 = 2
每排电刷个数:n2 = 8
滑环数量:n3 = 1
电刷端面尺寸:a1×b1 = 3.2×2 (cm2)
电刷压力(电刷型号为:NCC634): p 取 17.3 ( kPa )= 0.176 (kg/cm2)
接触电压降(电刷型号为:NCC634):Δu取2.7 2.7(V)
摩擦系数(电刷型号为:NCC634): μ 取 0.25
2、电刷电流密度计算:
j′ = = = 10.23(A/cm2)
考虑到滑环螺旋除尘沟槽,应进行校核折合计算:通风沟槽宽度为3mm.一个螺距总宽度为12mm,故电刷实际接触面积为: 1-3/12 = 0.75 = 75%
实际电流密度为:j = j′/ 75% = 13.65 (A/cm) ( 注:对于型号NCC643的电刷允许电流密度值为12 (A/cm2)。
3、每个滑环通过电流时电气损耗:
We = IfΔu÷2×10-3 = 1048×2.7÷2×10-3 = 1.4148 (kw)
4、滑环圆周速度:
V = = = 13.46 (m/s )
5、电刷摩擦损耗:
Wm = 9.81×10-3×n1×n2×a1×b1×0.75×μ×p×v
= 9.81×10-3×2×8×3.2×2×0.75×0.25×0.176×13.46 = 0.446(kw)
6、滑环总损耗:
W = (We×n3) + Wm = 1.4148 + 0.446 = 1.86(kw)
7、滑环散热系数:
ακ= 50(1+0.7) = 50(1+0.7)= 161.2 [w/m2·k]
8、滑环温升:
Δt = = = 76.5 (K)
三、滑环与电刷装置存在的问题:
1、根据以上的校核计算发现,电刷电流密度已经达到13.65 (A/cm2),对于型号为NCC634电刷允许的最大值为 12 (A/cm2),而实际电流密度偏大。为保证过载时滑环装置仍能安全 (允许)运行,一般应取5-6 (A/cm2)。
2、电刷宽度的选择则是:电刷的轴向长度应正好为沟槽距的整数倍,以避免运行时在电刷下面的槽横向行进时,引起电刷接触宽度有大的变化。
因该机组滑环的槽距为12mm,因此应选择电刷宽度为25mm的电刷,而实际电刷宽度为20mm。使得电刷在运行时接触宽度变化较大,从而造成电刷运行条件变差,不利于电刷的安全运行。
四、改造方案:
根据以上计算校核结果,需对该励磁滑环及导电环进行重新加工制造。
1、按照原设计尺寸,联系厂家重新制造整套集电环装置,滑环选择导电性能、耐磨性能较好的40Mn钢材(原用材料为钢16Mn,虽加工焊接性能好,但耐磨性能较差)。并经热处理提高硬度和耐磨性能,因原滑环圆周速度仅为13.46 (m/s ),远小于规定值40 (m/s ),故滑环直径及其它尺寸均保持不变,仍按原尺寸加工制造。其余部件按增加电刷和选择3.2×2.5(cm)规格的电刷进行设计、制造、配置。
2、为了减小电刷电流密度,将电刷个数由原来的16只增加到18只或20只。具体增加个数,要根据实际位置确定。重新制造导电环并调整导电环及电刷的固定位置,使电刷中心与滑环中心相对应装配。
3、重新选择电刷规格,其型号选择为截面尺寸为3.2×2.5(cm2),品牌选用质量较好的美国(上海)摩根碳刷。使得电刷在运行时接触宽度变化较小。从而改善电刷的运行条件。电刷宽度方向的改变不影响安装空间。
通过上述变更后电流密度值计算如下:
⑴ 电刷增加至20只时的实际电流密度计算:
j′ = = = 6.55(A/cm2)
实际电流密度 j = 6.55/0.75 = 8.7 (A/cm2)
⑵ 电刷增加至18只时的实际电流密度计算:
j′ = = = 7.27 (A/cm2)
实际电流密度 j = 7.27/0.75 = 9.69 (A/cm2)
4、除此之外选择了新型的耐磨电刷上海(美国)摩根碳刷,其具有摩擦系数小和接触电压小的优点,减小了滑环的损耗和温升。从而使滑环与电刷装置系统获得更好的使用效果。
结语
采用本改造方案,通过制造安装调试后,使滑环与电刷装置达到较好的工作状态。机组运行中励磁滑环装置电刷跳动小、温度较低,其稳定性得到了很大程度提高,也减少了维护人员的劳动强度,完全实现了从根本上解决上述问题。通过改造后机组运行半年时间,检查滑环和电刷,滑环光洁如新,电刷磨损量很少。在机组设备运行过程中,加强了励磁滑环装置的日常检测、维护保养和清洁卫生,大大的提高励磁滑环装置运行的稳定性,为电站的安全生产提供较好的安全保障,带来较高的社会效益和经济效益。
参考文献
[1]李基成.现代励磁系统设计及应用[1]中国电力出版社.2022。
[2]吕敏泰.水电站励磁系统改造[J].探讨城市建设研究(中国电能及电气化,2012(12)
[3]GB/T8564-2003,水轮发电机组安装技术规范[S]。
[4] GB7409-87同步发电机励磁系统基本技术条件。
作者介绍:
何 甫,男,工程师,就职于四川武都电站有限公司,从事水电站设备运行维护工作。
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