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一、原有状况及现状
目前数控等离子分离以t12-S355J2程序为例,使用35张4000X1500的板料。由于工件太大,板料利用率十分低,剩余料头十分多,只能切割下来另外存放。操作员工上下一张板料的时间在20分钟左右,费时费力。
二、存在问题分析
1、由于工件太大,板料利用率十分低,剩余料头十分多,只能切割下来另外存放;
2、操作员工上下一张板料的时间在20分钟左右,费时费力,增加操作人员的劳动强度;
三、采取措施和依据
为了解决上述问题,重新排进行合理布局。
在根据现场实际切割状态,合理调整每张板料上工件的分布,仔细分配零件间隙,转换进刀出刀方式,有效利用板料空间。现将t12-S355J2分离程序压缩成33张板。经过更改分离程序,高效提高板料利用率,大大的降低了操作工人的上下料时间,减轻了工人的劳动强度,节约的原材料成本,并达到节能降耗的目的。(具体图示见)
改善前:
第一套生产10张板,第二套生产10张板,第三套生产10张板,第四套生产5张板,
改善后:
第一套生产10张板,第二套生产10张板,第三套生产10张板,第四套生产3张板,
四、达到效果
经过合理的排序不仅节省板料,每5台车t12-S355J2板料节省两张(预计5000元左右)也降低所需的能耗和作业成本,缩短生产周期,提高生产效率。
参考文献:
[1]姚习武,朱志红,田文超.数控代码超前解释的研究与实践[J].机械与电子.1999,(2).40.
[2] 张祥永,左建华.模拟仿真系统的研究与计算机数控程序检查[J].计算机辅助设计与制造.1999,(9).20-22.
[3] 谭斌.面向精加工的数控技术研究及应用[J].天津大学.2008.DOI:10.7666/d.y1519355.