内蒙古京泰发电有限责任公司,内蒙古自治区鄂尔多斯市,010030
摘 要:介绍了某电厂锅炉飞灰可燃物情况,对原因做了全面论述和分析,并提出了相应的控制措施。
关键词:循环流化床;降低;飞灰可燃物;煤质和颗粒度
1、锅炉简介
某电厂锅炉为2×1089t/h循环流化床、亚临界参数,一次中间再热自然循环汽包炉,紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构、炉顶设密封罩壳。锅炉共布置有八个给煤口,全部布置于炉前,在前墙水冷壁下部收缩段沿宽度方向均匀布置。炉膛底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,水冷风室两侧布置有一次热风道,进风型式为平行于布风板从风室两侧进风,由于空预器一二次风出口均在两侧,一次热风道布置较为简单。一次热风道内布置有四台启动点火燃烧器。六个排渣口布置在炉膛后墙水冷壁下部,分别对应六台滚筒式冷渣器。炉膛与尾部竖井之间,布置有三台汽冷式旋风分离器,其下部各布置一台“J”阀回料器,回料器为一分为二结构,尾部采用双烟道结构,前烟道布置了三组低温再热器,后烟道从上到下依次布置有两组高温过热器、两组低温过热器,向下前后烟道合成一个,在其中布置有两组螺旋鳍片管式省煤器和卧式空气预热器,空气预热器采用光管式,一、二次风道分开布置,沿炉宽方向双进双出。
2、运行现状
两台锅炉投产以来,飞灰可燃物较高,有时甚至超出设计值5.0%,远超《DL-T1052-2016电力节能技术监督导则》相关要求(对于循环流化床锅炉,当Vdaf>37时,飞灰可燃物≤1.5%。)。截止2022年11月,本年度飞灰可燃物全厂累计3.49%,其中:1号炉3.2%,2号炉3.8%。经分析,影响我厂飞灰可燃物大的主要因素为入炉煤煤质和粒度,为了降低燃料成本,大量掺烧劣质煤(煤泥+矸石),比例高达60%以上,入炉煤呈现两极分化,粗的太粗,细的太细,时有超出10mm的占比达到10%以上,给燃烧的经济性带来一定影响。
3、降低飞灰可燃物采取的措施或途径
对循环流化床锅炉来说,不同煤种对飞灰可燃物含量有较大影响。一般来讲,燃用挥发份高、结构松散的烟煤、褐煤等煤种时飞灰可燃物较低,燃用无烟煤等挥发份较低的煤种飞灰可燃物会较高。其次,入炉煤粒径也是影响燃烧的一个方面,碳颗粒的燃尽时间随粒径的增大而延长,而相同粒径的情况下,温度越高燃尽时间越短。但入炉煤细颗粒过多且过细时,其颗粒的燃尽时间会远远大于在炉内的停留时间,也将导致飞灰可燃物含量升高。因此保持入炉煤颗粒度在一个合理的范围内,对降低飞灰可燃物含量是十分有益的。
3.1氧量控制。含氧量高时,燃烧速度增大,有利于飞灰可燃物含量降低,但含氧量过高时,燃烧速度达到极限,而过高氧量会使颗粒在炉内停留时间减少,也会使飞灰可燃物含量升高。这需要控制在一个合理的范围内,既要保证煤炭粒子的充分燃烧,又要防止截面流速过大。
按照锅炉设计要求,氧量保持在4-6%之间,在调整时根据排烟温度不高于140℃时,尽量提高含氧量,保持含氧量在6%的上限,氧量的调整主要用二次风作为调整手段。我厂为了节能,长期执行低床压、低风量运行,氧量一般控制在1.6—2.0%间,故造成燃烧不充分主因。
3.2提高床温。循环流化床由于灰熔点的限制和脱硫要求及分级燃烧的特点,其床温一般维持在800-950℃之间,为了维持锅炉燃烧良好,燃用高挥发分煤种的锅炉床温可以适当低一些,在850℃左右;而燃用低挥发分的煤种的锅炉床温应该适当高一些,维持在900℃以上,当床温过低时,大量未来得及燃烧的颗粒被一、二次风直接通过旋风分离器带出去形成飞灰,另外,如果稀相区温度过低也会使煤颗粒在稀相区内不能充分混合氧化,燃烧不完全,形成飞灰。床层温度高,煤的燃烧速率快,可以缩短煤的燃尽时间,所以床温要控制在900℃以上,在运行情况允许的情况下,保持950℃的上限运行。
3.3保持适当的料层差压。要根据负荷的高低,保持适当的料层高度,料层过高,会增加风机电耗,料层过薄,会导致燃烧工况不稳定,燃料在炉内停留时间缩短,飞灰可燃物含量升高。在保证稳定的最低流化风量的情况下,适当提高床层差压,提高物料循环倍率,有利于燃尽,但要兼顾风机耗能。
3.4保持负压稳定,提高分离器效率。炉膛负压的变化易改变旋风分离器的离心分离作用,负压小,分离效率低,飞灰可燃物含量升高,负压过大,尾部烟道内过热器、省煤器磨损大,所以要保持负压稳定在0--50Pa 左右,既要延长炉内停留时间,又要提高分离效率,实现再燃烧。
3.5锅炉加减负荷时注意事项。加减负荷过程中,要注意勤调整,勤分析,要根据床温、料层、风量、氧量、煤量、主汽压力、炉膛负压等多个参数灵活掌握,逐步调节。避免调整过快影响碳颗粒的燃尽,主要是控制氧量不能大幅度波动。
3.6控制入炉煤粒度。入炉煤颗粒度的影响,煤颗粒大,碳不能和氧气充分混合氧化,延长了煤的燃烧时间,降低了燃烧效率,使飞灰可燃物增大,而入炉煤颗粒太小,造成烟气中夹带细颗粒的能力增强,增加了飞灰浓度增加。尽可能达到设计级配比要求,可通过调整煤一、二及破碎机间隙及检修筛分设备达到要求。我厂特别夏季,煤种水分高达18%,输煤系统堵煤频发,为了保证燃料供应,无奈采取调大碎煤机间隙上煤,无疑影响经济燃烧。
3.7入炉煤质的影响,如果煤含水量较大,煤在燃烧时需要先吸收一部分热量,使床温降低,燃烧时间延长,造成飞灰可燃物增大,煤的灰分越大或发热量越低,燃烧的就不完全,飞灰可燃物增大。为了降低燃料成本、充分发挥坑口电厂和循环流化床机组的优势,2012年始我厂就开展劣质煤掺烧,并于2013年通过了当地政府资源综合利用项目验收,享受资源综合利用退税政策。劣质煤掺烧主要以煤泥为主、矸石为辅,月度、年度掺烧比例均达到了60%以上。掺烧主要以煤泥为主,其中湿煤泥占比较大,湿煤泥的水份在25~27%之间,干煤泥的水份在15~20%,入炉煤水份一般在15~20%之间,现有一个封闭煤棚和临时转运半封闭煤场,现封闭煤棚主要用来储存湿煤泥,无法晾晒,仅通过自然风干和转运存储过程干燥,存新用旧的原则。故减少来煤含水量,减少矸石量,合理掺配。
3.8优化燃烧调整。在保证锅炉总风量及床料良好流化的前提下降低一次风量,增加二次风量;调整上下二次风的比例,增大上二次风,关小下二次风,增加上二次风对炉内的穿透, 以便在炉膛下部混合更均匀,扰动更强力,更利干煤的燃烬。使二次风能提供密相区上部的氧量补充,同时减少下二次风对下床温的影响,有利干提高床温,一次风量尽量稳定在合适的数值,只要保持床料流化良好,少作调整,主要依靠调整一次风比例来控制密相区出口和稀相区氧气浓度,可通过做调整试验来获得不同负荷需要的一、二次配比,指导经济运行。目前,正在开展试验。
3.9一、二次热风温度较低。风温低,将直接影响炉膛温度,燃烧效率降低,导致燃烧不充分,飞灰可燃物含量增加。我厂空预器换热面积不足,且积灰换热效率差,满负荷时,一次热风温度约210℃,二次热风温度约220℃,远远低于设计值275℃。
4、结论
煤质和颗粒度受客观条件的影响,暂无法改变,但除此之外通过运行调整措施的执行,不断分析、调整、对比、再分析、再调整,飞灰可燃物得以控制,呈现稳中有降的趋势。
参考文献:
[1]路春美等.循环流化床锅炉设备与运行[M].中国电力出版社,2003
[2]刘德昌等.循环流化床锅炉运行及事故处理[M].中国电力出版社,2006