中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 天津 300270
摘要:本文介绍了烷基化装置利用低温热水部分替代1.0Mpa蒸汽的实际情况,通过适当改造,增加两台热水重沸器,利用全厂的低温能量,有效降低烷基化装置能耗,优化了全厂的能量利用。
关键词:烷基化 热媒水 能耗 能量
1.前言
中国石油化工股份有限公司天津分公司汽油质量升级项目包括30万吨/年烷基化装置、3万吨/年待生酸处理装置。其中30万吨/年烷基化装置是引进美国杜邦公司的硫酸烷基化专利技术、3万吨/年待生酸处理装置由南化集团研究院提供。本装置是以碳四馏分为原料,在硫酸催化剂的作用下,异丁烷与烯烃反应,生成不含烯烃、不含芳烃、辛烷值高的烷基化油,作为全厂汽油调和组分。装置所采用的热源为1.0MPa蒸汽,用户主要是塔的再沸器,明细如下:
序号 | 使用地点 |
1 | 脱轻烃塔底重沸器-E-102 |
2 | 脱异丁烷塔底重沸器E-205 |
3 | 脱正丁烷塔底重沸器E-207 |
4 | 反应器进料加热器E-101 |
5 | 循环碱水加热器E-204 |
2.装置改造内容
本装置布置在天津分公司化工部内,部内的制氢、芳烃装置能提供大量低温热,这部分热量可以作为烷基化装置的热源,不但降低烷基化装置的能耗,也优化了整个化工部的能量利用。基于此原因,将烷基化装置所用的1.0Mpa蒸汽用低温热水代替,可有效降低烷基化装置能耗,优化全厂的能量利用。
经过评估和核算,本次改造增加冷换设备2台,分别为E-102A和E-205A,E-204壳程出口管嘴由DN50改成DN150。
脱轻烃塔底增加一台热水加热器E-102A,与原有蒸汽加热的重沸器并联,2台互为备用,有热水时采用热水重沸器,无热水时采用蒸汽加热,不会因为热水的因素而影响装置正常操作。
脱异丁烷塔第41层到45层板抽出,在40层与46层间设置集油箱,并在塔体上开1个DN500和2个DN450的管嘴,增加中间再沸器E-205A。因为塔负荷增加及气液相负荷分配改变,内件进行了更换,塔板开孔率进行了调整。脱异丁烷塔所需的热量由塔底重沸器E-205和中间重沸器E-205A提供,塔底重沸器热源采用1.0MPa蒸汽,蒸汽凝结水回收,中间重沸器采用热水加热,并接备用蒸汽线。
3.热媒水系统投用
3.1热媒水系统流程
自烷基化装置原除盐水管道引出一路除盐水补水管道,注入热媒水罐。冷水通过P-302A/B(1开1备)泵进入制氢装置进行取热,取热后125℃热水进入烷基化装置使用,然后75℃热水回流至水罐形成密闭循环系统。
热媒水工艺流程简图:
3.2热媒水系统投用
3.2.1前期工艺条件确认
(1)确认打压气密、隔离盲板拆除,流程阀门以及低点导淋阀门均处于关闭状态;
(2)确认热媒水缓冲罐人孔封闭,缓冲罐进出口阀门处于关闭状态,缓冲罐具备投用条件;
(3)确认仪表调节阀、流量计和仪表信号远传投用并联校完毕,处于正常工作状态;流量计、控制阀旁路阀门处于关闭状态;
(4)联系调度室,确认制氢具备热媒水投用条件。
3.2.2 热媒水缓冲罐进水
(1)关闭除盐水进V-30501手阀,打开LV-30501开关阀低点排放阀门;
(2)启功凝结水站机泵后,全开装置内除盐水去D-306闸阀阀门,向管线注除盐水;
(3)当LV-30501开关阀低点排放阀门有水流出,并且水清澈干净后关闭低点排放阀门;
(4)打开D-306底部除盐水补水线阀门,室内手动打开LV-30501开关阀,将装置除盐水引入D-306;
(5)待D-306液位指示LI-30501到80%后室内关闭LV-30501开关阀,引水停止。
3.2.3 热媒水投用升温
(1)打开装置界区阀门,打开一次热水跨线阀门,确保关闭热水进出每个换热器阀门;打开160-TV-22921调节阀一次阀门和冷热水跨线阀门,将热水进出装置流程打通;
(2)启动热媒水泵,全回流运行,待制氢引入热媒水后,室内调整回流阀门开度,控制P-302出口流量稳定在100t/h;
(3)热媒水循环升温,待进装置热媒水温度升至75℃后,开始引入用户。
3.2.4 热媒水用户投用热媒水
(1)内操根据C-201塔底温度逐步提高塔底蒸汽用量,保证C-201全塔热量平衡,塔底温度TI-22908控制在110℃左右;当TIC-22920阀位小于3%后,现场关闭蒸汽冷凝水出换热器阀门;
(2)外操关闭现场蒸汽进E-205A手阀,停蒸汽进入换热器流程,并在换热器高点、回水低点处进行排放;
(3)外操每1小时一次对进水、回水线分别进行测温,当高点没有蒸汽排出,进水侧温度降至100℃以下,可视为E-205A降温结束;
(4)微开热媒水回水阀门,确认有热水进入换热器,在高处进行排气,当高处排放有热水流出时,缓慢全开回水阀门,高处充分排气后关闭;
(5)缓慢打开三通阀TV-22921后手阀,确认现场正常后,三通阀TV-22921打开5%,观察回水温度T-22924变化情况,当该温度变化趋于稳定后,通过调整TV-22921开度控制T-22924在75℃左右;
(6)制氢热媒水升温,升温分为三个阶段85~95℃、95~105℃、105~125℃,每阶段升温时间控制在1个小时左右,每阶段结束后稳定运行一小时再进行下一步操作,期间内操通过调整TV-22921开度控制T-22924在75℃左右,并根据C-201塔底温度调整E-205的加热蒸汽量,保证系统稳定;
E-102A投用方法同上。
结论
该烷基化装置热媒水系统于2021年11月中旬投产,运行至今装置稳定,操作可控,产品质量正常,部分替代了1.0Mpa蒸汽,在降低烷基化装置能耗的同时,优化了全厂的能量利用。经估算,烷基化装置负荷80%时,1.0Mpa蒸汽降低9.2t/h,装置能耗下降明显。根据全厂物料平衡,烷基化装置负荷一直在较低水平运行,高负荷状态下还需要进一步验证。
参考文献:
[1]何晓京.烷基化装置节能优化实践[J].石油石化绿色低碳,2022,7(05):54-58+64.
[2]牛东会,席绍然,程建丰,张晋清.硫酸法烷基化装置节能降耗措施[J].石油炼制与化工,2022,53(10):76-81.
[3]王恩民.某硫酸法烷基化装置的节能改造方案[J].石油化工设计,2021,38(03):64-67+7.
[4]杨东晓,孙奎,刘秋菊,褚夫行.烷基化装置在生产运行中的节能优化措施[J].石化技术,2021,28(02):14-15.
[5]李超. 氢氟酸烷基化装置完整性评价技术研究与应用[D].北京化工大学,2020.