600MW汽轮机热态低旁阀检修的问题分析及解决策略

(整期优先)网络出版时间:2023-10-25
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600MW汽轮机热态低旁阀检修的问题分析及解决策略

廖世宁

(广东珠海金湾发电有限公司,广东 珠海,519000)

摘要:热态低旁阀检修的意义在于确保汽轮机运行安全、可靠和高效。频繁的启停运行增加了低旁阀的磨损和内漏风险,影响机组的可靠性。低旁阀内漏会导致能量损失和蒸汽泄漏,降低机组经济性运行。定期检修低旁阀能发现潜在故障,修复磨损或损坏的部件,提高机组的稳定性和能效。然而,检修存在困境,如频繁启停运行、内漏严重、检修时间限制和特殊的汽轮机状态[1]。解决策略包括优化机组调峰策略、及时解决内漏问题、合理安排检修时间和克服特殊状态带来的困难。

关键词:汽轮机;热态低旁阀;低旁阀检修

引言:热态低旁阀在汽轮机中起着关键作用,其安全、可靠和高效运行对于能源供应和工业生产至关重要。然而,频繁的启停运行和内漏问题给低旁阀的检修带来了挑战。本文旨在探讨热态低旁阀的检修问题,并提出解决方案。通过分析定期检修的必要性、内漏问题的影响、优化检修策略和灵活应对特殊情况的方法[2],我们可以找到确保低旁阀安全稳定运行的可行方案,从而确保汽轮机的高效运转和能源供应的可持续性。这对于提高能源转换效率和保障工业生产具有重要意义。

一、600MW汽轮机热态低旁阀检修的意义

热态低旁阀在汽轮机运行过程中起到调节工质参数的作用,承受高温高压蒸汽的冲刷。如果低旁阀内漏较大,将导致蒸汽泄漏和能量损失,甚至可能引发严重事故。通过定期检修热态低旁阀,可以发现并解决潜在的故障,确保机组运行过程中的安全性。低旁阀是机组启动、停运过程中回收工质和回收热量的重要系统。频繁的启停运行会增加低旁阀的磨损和内漏的风险,影响机组的可靠性。通过检修低旁阀,可以修复磨损或损坏的部件,保证低旁阀的正常工作,减少机组故障发生的可能性,提高机组的可靠性和稳定性。低旁阀在机组运行中起到调节工质参数的作用,对机组的热效率和发电效率有直接影响。如果低旁阀存在内漏问题,将导致蒸汽泄漏和能量损失,降低机组的经济性运行。通过检修低旁阀,可以减少内漏现象,提高机组的能效[3],降低燃料消耗,实现更加经济高效的发电运行。旁阀的内漏问题如果不及时处理,会导致故障扩大,进一步损坏其他关键设备,增加修复成本和停运时间。通过定期检修热态低旁阀,可以在问题出现时及时发现并解决,防止故障进一步扩大,减少维修成本和停运时间,降低损失。

二、600MW汽轮机热态低旁阀检修存在的困境

频繁的启停运行:由于电力峰谷需求差异大以及发电机组的调峰需求,机组的启停频率增加。频繁的启停运行会对设备产生较大的冲击和应力,可能导致设备的磨损和故障增加。

内漏严重的低旁阀:由于机组启停过程中低旁阀承受高温高压蒸汽的冲刷,阀芯容易磨损导致内漏。内漏会影响机组的安全性和经济性运行,需要及时解决。

检修时间的限制:单位接到电网调度要求,要求调停机组,停运后机组处于备用状态,可随时调度启动并网发电。在机组停运期间,需要尽快检修低旁阀的内漏问题,但检修时间是有限的。

汽轮机状态的特殊性:机组停运后,汽轮机处于热态状态,凝汽器轴封真空系统停运,汽轮机闷缸状态。这种特殊的状态对于检修工作的进行带来一定的困难和挑战。

高压缸排汽上、下缸金属温差升高:在检修过程中,高压缸排汽上、下缸金属温差逐渐上升,最高超过了限值。这可能意味着存在一些问题或异常,需要尽快找出原因并降低温差值至正常范围。

三、600MW汽轮机热态低旁阀在发电厂的实际应用分析及解决策略

3.1 600MW汽轮机热态低旁阀在发电厂的实际应用分析

沿海某发电厂为600MW超临界燃煤发电机组,锅炉为超临界参数变压运行直流炉、单炉膛、一次中间再热、全钢悬吊π型、露天布置燃煤炉。汽轮机为超临界、一次中间再热、三缸四排汽(双分流低压缸)、单轴、双背压、凝汽式汽轮机;机组采用高压、低压二级串联旁路系统,容量围栏30%BMCR,是发电机组快速启动、快速停运的重要系统,也是机组启、停过程中回收工质、回收热量的重要系统,并且保证再热器不超温,同时机组运行中事故处理中起到调节工质参数的作用。高旁阀、低旁阀调节工作特别是机组启动过程中,承受高温高压蒸汽的冲刷,阀芯容易磨损导致内漏,内漏必然影响机组安全性、经济性运行。内漏较大时,必须得到解决。

随着国家经济的改革,发展模式的变化,电力峰谷需求差别很大,发电机组的调峰停运次数也随之增多。一段时间来,机组启停频繁,A、B两侧低旁阀冲刷后内漏严重。某日,单位接到电网调度要求,调停该机组,停运后机组处于备用状态,也可能随时调度启动并网发电。为了充分利用机组调停的时间机会,需要尽快检修低旁阀内漏的缺陷。机组停运后,汽轮机状态为:调节级温度367℃/348℃,汽轮机热态,凝汽器轴封真空系统停运,汽轮机闷缸状态,高压缸排汽上、下缸金属温差29℃。按计划,第一天执行检修工作票PTW-0624(3号机A、B侧低旁阀的阀芯、阀座拆检)的隔离措施,并发出工作票PTW-0624,检修人员做好检修低旁阀的前期工作,包括拆除保温、拆除热工控制接线、材料准备等,目的尽快将阀体温度下降,以便开展检修工作。低旁阀自然冷却一天后,第二天开始低旁阀检修工作,晚上23:30,检修人员开低旁阀阀盖,抽出阀芯研磨,然后在低旁阀阀盖处用帆布盖住。汽轮机高压缸排汽上、下缸金属温差从43°C,逐渐上升,最高达到74°C,超过上下温差限值55.6°C。此时,应尽快找出问题原因,将温差值降低至正常值以下。

问题出现后,结合各锅炉、汽机各系统状态变化全面分析,低旁阀检修工作前,汽轮机各参数(汽缸金属温度、上下缸温差)正常,如图1、图2。

F:\2019申报工程师\业绩资料\技术分析\汽缸本体图1.jpg   图1  汽机气缸金属温度图

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图2 汽轮机高压缸排汽上、下缸金属温差图

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图3 机组负荷、真空、金属温差曲线图

红色曲线:汽轮机高压缸排汽上、下缸金属温差;绿色曲线:机组负荷;蓝色曲线:凝汽器真空;黄色曲线:高压缸排汽上缸金属温度;浅蓝色曲线:高压缸排汽下缸金属温度。

具体从下图3分析看出,机组停运后,凝汽器真空破坏前,汽轮机高压缸排汽上、下缸金属温差缓慢上升,但一直保持在很低的温差值。查询记录,11日18:30,凝汽器轴封真空停运,破真空,汽轮机闷缸。汽轮机高压缸排汽上、下缸金属温差由29°C缓慢上升至43°C后一直保持稳定。14日23:30,检修人员拆开低旁阀阀盖,抽出阀芯,检修工作暂停后,用布块木板盖住低旁阀阀盖孔,汽轮机内的同流介质温度也在下降,高压缸排汽上、下缸金属温差缓慢连续上升至74°C。

通过分析判断,汽轮机闷缸状态,内部是保持绝热状态,没有大的热量交换,是自然冷却一个过程,汽缸金属温度、上下缸温差变化平稳。根据汽轮机设备状态变化,由于锅炉再热器需要泄压疏水,再热器管道排气阀打开状态,低旁阀开始检修抽出阀芯后,高压缸、凝汽器、低旁管道、再热器管道形成烟囱效应(Stack effect)[4]。室内外温度差,空气密度差,形成压力差,在热压作用下的自然通风,造成室内外空气流动的现象。烟囱效应计算公式:y=ax²+bz²。冷空气进入高压缸、凝汽器,空气流通路径为:冷空气由高压缸轴封处进入高压缸-->凝汽器-->低旁阀-->低旁管道-->再热器管道-->排气阀-->大气,由于设备位置高低(锅炉高度80米、凝汽器高度1米),通流和负压抽吸烟囱效应作用,冷空气从汽轮机高压缸轴封处,进入高压缸,冷空气密度高,在高压缸底部通流,并通过高压缸排汽口下半区域,进入凝汽器,再与锅炉管道联通,抽吸作用,通过低旁阀进入锅炉再热器管道,此时锅炉再热器官排汽阀已打开,对空排汽。冷空气进入;冷空气下沉在高压缸下半通流部分流过,高压缸下半金属温度快速下降,下降速率明显比之前低旁阀拆走后快,高压缸上半金属温度的下降速率基本保持不变;导致高压缸排汽上、下缸金属温差变大。可以判断出导致温差高压缸排汽上、下缸金属温差的直接原因是冷空气进入高压缸,汽轮机闷缸的热量平衡状态被破坏,而导致;冷空气进入的原因是低旁阀检修,低旁阀阀芯抽走后,汽轮机、凝汽器、再热器联通形成的烟囱效应。

3.2 解决实际应用中600MW汽轮机热态低旁阀检修困境的策略

分析问题症结原因所在后,找出对应的解决办法,立即在低旁阀阀芯口通往凝汽器处用物品堵住,同时该物品不能产生碎物落入低旁管道内甚至凝汽器内,污染设备和凝结水工质,干净的棉被作为封堵物品是最有效、最适用,也是最方便的工具。检修人员纯粹使用帆布,在低旁阀阀盖使用帆布盖住,起不了封堵烟囱效应流通的空气。15日13:00,使用棉被将低旁阀通往凝汽器的阀芯口封堵,汽轮机内的通流的介质的温度回升,高压缸下半金属温度的温度停止下降,并有回升迹象,高压缸排汽上、下缸金属温差立即开始变小,开始好转(图五红色曲线趋势)。经过两三小时后,高压缸下半金属温度的温度逐渐上涨,高压缸排汽上、下缸金属温差恢复到正常值范围内。解决了上、下缸温差变大的问题;防止事故发生,把影响设备安全的隐患消灭在萌芽之中;同时保证低旁阀检修安全、快速进行,可以尽快恢复机组调停热备用状态。

四、结论

综上所述,热态低旁阀检修对于汽轮机的安全、可靠和高效运行具有重要意义。通过定期检修低旁阀,可以及时发现和修复潜在故障,提高机组的稳定性和能效。然而,检修低旁阀也存在一些困境。频繁的启停运行会增加低旁阀的磨损和内漏风险,对机组的可靠性产生不利影响。内漏问题会导致能量损失和蒸汽泄漏,进而降低机组的经济性运行。此外,检修时间限制和特殊的汽轮机状态也会带来一定的困难。为解决这些问题,可以采取以下策略。首先,优化机组的调峰策略,减少频繁的启停运行,降低低旁阀的磨损和内漏风险。其次,对于存在内漏问题的低旁阀,要及时进行修复,防止能量损失和蒸汽泄漏。同时,合理安排低旁阀的检修时间,确保在最佳时间段进行检修,避免对机组运行造成过大影响。最后,针对特殊的汽轮机状态,需要针对性地制定检修方案,克服困难,确保检修的顺利进行。通过采取上述策略,可以最大限度地提高热态低旁阀检修的效果,保障汽轮机的安全、可靠和高效运行。这对于电力行业和工业生产具有重要意义,可提升设备的可持续运行能力,降低维护成本,并确保能源的有效利用。

参考文献:

[1]王强. 汽轮机故障维修的实例研究[J]. 机械管理开发,2023,38(05):229-230.

[2]魏勇. 600 MW机组高、低旁阀泄漏分析及处理措施[J]. 流体测量与控制,2022,3(05):60-63.

[3]李豪,陈昊. 某电厂#1机组低旁阀误动导致锅炉MFT事件分析[J]. 仪器仪表用户,2020,

27(01):94-96+61.

[4]邱嵩. 汽轮机热态、极热态启动过程中汽温控制浅析[J]. 神华科技,2017,15(05):65-69.                                       

作者简介:廖世宁,1974.2-广东大埔人,本科,工程师,研究方向电力运行技术。