660MW超超临界深度调峰能力优化调整试验及风险分析

(整期优先)网络出版时间:2023-11-10
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660MW超超临界深度调峰能力优化调整试验及风险分析

孙念峰  李明

陕西商洛发电有限公司

摘要:近年来,随着我国电力行业的迅速发展,风电、太阳能、水电等清洁能源的装机容量持续增高,但是,随着清洁能源机组装机容量的增大,伴随而来的弃风率、弃光率、弃水率也在持续增高。为了保证电网的安全稳定运行,需要求火电机组,尤其大容量机组具备深度调峰能力。即在电网调峰过程保证机组负荷降至50%以下,既要保证机组的安全稳定运行,又能随时接带满负荷。以上要求,就给燃煤发电厂带来诸多困难和危险,例如:锅炉低负荷燃烧不稳、水冷壁中水动力不足、机组可能转湿态运行、环保参数无法控制。因此,研究火力发电厂灵活性调峰对今后电力行业发展具有深远意义。商洛发电有限公司660MW超超临界机组,为响应国家深度调峰政策,进行了深度调峰试验。

关键词:制粉优化;燃烧调整;深度调峰; 

引言

面对用电量增幅趋缓、电网峰谷差逐年增大的形式,电网调度对660MW火电机组深度调峰能力需求日益凸显。深度调峰不仅是电网的需求,也是电厂在激烈竞争中生存的需求。本文针对商洛发电有限公司660MW深度调峰能力优化进行简要分析。

1、商洛发电有限公司660MW超超临界直流锅炉简介

商洛发电有限公司1号锅炉为东方锅炉股份有限公司制造,超超临界变压运行直流炉,单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构、П型布置。锅炉出口蒸汽参数按29.4MPa(a)/605/623℃,对应汽机的入口参数28MPa(a)/600/620℃。最终的主蒸汽和再热蒸汽的压力、温度、流量等要求需与汽轮机的参数相匹配。对应汽机VWO工况的锅炉的最大连续蒸发量(B-MCR)1950t/h,锅炉最终的最大连续蒸发量(B-MCR)应与汽轮机的VWO工况相匹配。

1.1锅炉主要性能指标

1.1.1过热蒸汽:

最大连续蒸发量(B-MCR):

1950 t/h

额定蒸发量(BRL):

1859.7 t/h

额定蒸汽压力(过热器出口):

29.4 MPa(a)

额定蒸汽压力(汽机入口):

28 MPa(a)

额定蒸汽温度:

605 ℃

1.1.2再热蒸汽:

蒸汽流量(B-MCR/BRL):

1650.93 / 1573 t/h

进口/出口蒸汽压力(B-MCR):

6.27/ 6.09 MPa(a)

进口/出口蒸汽压力(BRL):

5.96 / 5.78 MPa(a)

进口/出口蒸汽温度(B-MCR):

367 / 623 ℃

进口/出口蒸汽温度(BRL):

357 / 623 ℃

给水温度(B-MCR):

303℃

给水温度(BRL):

299 ℃

2、锅炉燃烧调整试验结果及分析

本次试验通过对制粉系统优化、燃烧调整和CCS系统优化,保证机组低负荷下安全运行。

2.1制粉系统运行优化

试验期间对制粉系统进行了相应的调整优化。制粉系统调整优化主要有以下几个方面:

2.1.1分离器频率调整

磨煤机煤量较小时,分离器频率加大可提高煤粉细度,提高煤粉的燃尽率;当磨煤机煤量较大时,为防止磨煤机堵磨,应适当降低分离器频率。建议控制煤粉细度在20%左右,以保证燃烧的经济性。根据当前煤质,煤量与分离器频率的关系推荐值见表1,实际调整应以煤粉细度化验结果为准。

表1 煤量与分离器频率的关系推荐值

煤量t/h

20

30

40

50

分离器频率Hz

38

35

30

25

2.1.2风煤比调整

风煤比过大,会导致风煤混合不良,影响煤粉的正常燃烧,使燃烧延迟,排烟温度升高;同时会增加燃料型NOx的生成,对脱硝系统带来不利。低负荷时过大的一次风会稀释煤粉浓度,吹散火焰,造成燃烧不稳,风煤比更不宜控制过大。

试验期间,将风煤比降低至2.0左右,炉膛出口NOx和排烟温度均呈下降趋势。在保证不堵磨的情况下建议控制风煤比在1.8左右,煤粉浓度在300g/m3以上,同时应保证粉管风速不低于18m/s。

2.2配风调整试验

运行时应控制适宜的二次风与燃尽风比率,确保炉膛出口烟温和NOx值均在合理范围内。在燃烧区域不缺氧的情况下,提高燃尽风率,会起到冷却效果,可有效控制炉膛出口烟温;相反在燃烧区域缺氧时,提高燃尽风率,会抬高火焰中心,提高炉膛出口烟温。根据实际燃烧状况,建议燃尽风门根据负荷来控制,二次风门根据对应的磨煤机煤量来控制。具体的风门控制见表2。

表2 风门控制表

负荷MW

150

330

660

上层燃烬风

风门开度%

60

30

70

下层燃烬风

风门开度%

30

25

45

煤量t/h

0~20

20~30

30~50

上层二次

风门开度%

10~20

20~25

25~45

中层二次

风门开度%

10~25

25~30

30~60

下层二次

风门开度%

10~30

30~40

40~70

2.3燃烧器及燃尽风内、外二次风门调整试验

燃烧器内二次风开大时,可增加内二次风量,增加内二次风旋流强度,有利于回流区的形成,为煤粉着火提供能量;适当关小外二次风,外二次风旋流角度变大,增加外二次风旋流强度,更有利于煤粉着火和火焰扩散。燃尽风内二次风为直流,开大时会穿透上升烟气进入炉膛中心区域;外二次风为旋流,关小时会不利于与上升烟气混合。为降低火焰中心,调整思路为燃烧器和燃尽风均为开大内二次风、关小外二次风。

燃烧器外二次风门开度40°,内二次风门开度60°;燃尽风外二次风门开度150mm,内二次风门开度200mm;贴壁风门开度35°,中心风门开度60%。

系统相关参数及逻辑修改情况  

2.4 CCS逻辑修改

2.4.1. 修改机组燃料函数,定值如下:

锅炉负荷指令

0

140

160

190

264

330

495

660

700

720

750

800

对应函数

0

80

80

89

110.59

134

193

253.06

262.97

270

280

295

2.4.2 修改锅炉负荷指令指令对应给水指令函数,定值如下:

锅炉负荷指令

0

160

195

264

330

495

660

700

720

750

对应函数

470

490

600

708.2

875.41

1338.8

1848.8

1950

2010

2050

2.4.3修改机组风煤比函数,定值如下:

燃料指令

0

90

110.69

134

193

253.06

262.97

280

对应函数

800

800

900

1000

1300

1670

1750

1848

3、深度调峰风险分析

(1)燃烧安全裕度下降。由于炉膛热负荷下降较多,燃烧稳定性和抗干扰能力降低,如煤质突变,制粉系统异常、辅汽压力突变等异常,及易引起机组跳闸

(2)燃烧不宜优化,三台制粉系统运行单台磨煤机煤量小,磨煤机加载力不易调整,燃烧器出口煤粉浓度低,极易造成燃烧恶化,火检不稳;堵煤、断煤或煤质突变时燃烧扰动大,更易发生燃烧不稳或灭火。

(3)250MW以下四抽压力不能满足小汽轮机供汽,冷再至辅汽调门异常易造成小汽轮机出力异常,造成主给水流量异常。

4、试验结论

本次试验通过对制粉系统优化、燃烧调整和CCS系统优化,保证机组低负荷下安全运行,各项参数正常,无壁温超温现象,脱硝系统正常投入;灰渣含碳量在正常范围内,排烟温度也有一定下降,经济性得到一定提高;干态运行机组最低稳燃负荷可达178MW,且仍有一定下降空间;机组在178MW~330MW负荷区间可以投入CCS控制。机组低负荷时安全经济运行,具备30%~100%额定负荷调峰能力。

参考文献

[1]《陕西商洛发电有限公司#1机组深度调峰试验及燃烧调整试验报告》

[2]张广才,周科,鲁芬,等燃煤机组深度调峰技术探讨[J].火力发电,2017,46(9):06-13.