解决小规格直螺生产剪切弯头的生产实践

(整期优先)网络出版时间:2023-11-29
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解决小规格直螺生产剪切弯头的生产实践

陈祖政

(中南钢铁股份有限公司特轧厂,广东韶关,512120)

摘  要:在小规格直条螺纹钢生产过程中需要使用高速飞剪分段上冷床,由于轧线速度较快飞剪在剪切过程中容易产生弯头,本文通过优化飞剪前后导槽的设计与合理使用剪切参数,并通过生产中不断总结调整,很好解决了剪切弯头的问题,改善了产品质量也提高了成材率。

关键词:倍尺飞剪;导槽设计;剪切弯头

1 存在的问题

目前,轧钢厂生产直条螺纹钢主要的产品规格有Ф12~Ф40mm热轧带肋钢筋,钢坯通过加热、轧机完成轧制后,全部由成品倍尺飞剪(即3#剪)分段剪切后输送至冷床。小规格主要是指Ф12、Ф14mm规格,当前轧线使用的成品倍尺剪后通道尺寸为长约1.5m,与成品倍尺剪剪切中心线的夹角约18°,调整时前槽底板、剪韧闭合后中心、后导直线段底部在同一水平面上,使用的3#倍尺飞剪的超前率为1.15%~1.2%。

 应轧线采用常规热轧生产工艺,上冷床温度控制在900左右,小规格(Ф12、Ф14mm)生产分段剪切时,在如此高的温度下剪切钢材非常柔软,加上该通道夹角过大,剪切时的剪切速度和甩动量跟着加大,从而导致剪切后的钢材尾部被成品倍尺剪剪切时打弯较严重。通过降低剪切超速率,即把成品倍尺剪超前率降低后,又出现钢头被顶弯的情况;为了防止剪弯头部引起堆钢,通常加大剪切超速率到1.15%~1.2%范围,在此速率范围内钢尾部都会给刀片打弯严重,如图1所示。这种弯曲现象对生产造成主要影响有:

1、剪切造成弯钢严重时,钢在冷床对齐辊上开叉、跑偏造成对不齐,需要人工割除对不齐的钢材,增加劳动强度和降低作业率。

2、冷剪正常切头长度为10cm,由于弯钢的存在,切头长度加长至30cm,切损量大,严重影响成材率。

3、上冷床钢材存在严重弯曲,定尺剪剪切不干净时,弯头的钢很难及时全部挑干净,偶有出现漏检造成质量异议。

2  解决问题的方法

通过设计一个特殊的飞剪前后通道(如图2所示),安装在成品倍尺飞剪前后面并优化调整速度超前率,这个通道的设计尺寸大小与安装方法是技术关键点,在生产过程中既能保证钢头平直稳定生产,又能保证成品倍尺飞剪做剪钢动作时,不会由于其惯性作用将钢材的尾部打弯,从而解决了长期存在的上冷床钢材尾部弯曲严重的问题,技术关键点如下:

  1. 3#剪后通道设计总长度要足够长,为了保证坡度平顺通道长度L要达到4米~4.5米,焊接要采用连续焊接,保证没有连接平顺没有任何台阶,这样设计目的是剪切时有足够的长度可以缓冲钢的抖动,减少折弯的形成。
  1. 3#剪后通道设计下底板坡度要平缓,与水平夹角α控制7°~10°,底板与切剪中心线距离H1需要保证切断后尾部在惯性作用往下甩时,不能触碰到边缘形成弯曲,同时也受到转动刀片影响,盘动刀片与后导槽底边缘距离值S取10mm。根据角度α,长度L,测算出高度值H1,H2略大于H1值10~20mm即可。
  1. 3#剪后前通道安装时前通道要比剪切中心线略高10mm左右,否则容易钢头撞通道引起堆钢事故;

4、通过上述方法制作与安装3#剪前后导槽,同时通过现场摸索3#剪的速度超前率取值在1.07%~1.12%时,分段钢材上冷床后明显平直。

图2 3#倍尺飞剪前后导槽与安装原理图

3  实施后效果

重新制作与安装3#剪(成品倍尺剪)前后导槽后并优化使用3#剪的速度超前率后,成品尾部弯曲严重问题得到很好解决,上冷床成品钢材由原来每段弯曲度50~60cm,降低至15cm以下,冷飞剪按正常切头尾后满足GB1499.2-2018的规定精整捆重及打包要求;杜绝了倍尺剪打弯造成精整区劳动强度增加的增加,实现了轧制的稳定性和连续性,同时也大大改善了成品弯头情况提升了韶钢螺纹钢的产品质量,减少了为了将弯头切除而额外增加了切损量,通过计算可提高成材率约0.15%,效果非常好。

       

     图三:实施前                       图四:实施后

4  结论

该项技术可以在同类生产棒材线倍尺飞剪通道制作和安装上使用,可防止倍尺剪在剪切过程中打弯成品尾部,避免了因倍尺剪打弯上冷床钢材尾部影响产品质量,同时也减少了为将打弯的尾部切除而额外增加的切损量,提高了成材率。

由于上冷床钢头更平直,同时也大大降低冷床、收集辊道区域的故障率,提升了作业率与降低了劳动强度。