某电厂风道燃烧器浇注料脱落分析

(整期优先)网络出版时间:2024-03-05
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某电厂风道燃烧器浇注料脱落分析

张彬

江苏徐矿综合利用发电有限公司 221000

摘要:300MW循环流化床锅炉在吹管过程中,床下点火风道燃烧器浇注料发生大面积脱落、烧坏现象,通过分析风道结构、运行参数及安装质量,判断出故障发生原因,并进行了消除。

关键词:300MW流化床锅炉;风道燃烧器;技术改造;浇注料


1引言

某锅炉为300MW循环流化床锅炉,是由东方锅炉(集团)有限公司制造的汽包、自然循环、单炉膛、一次中间再热、汽冷式旋风分离器、平衡通风(压力平衡点位于炉膛出口)、半露天布置、燃煤、固态排渣循环流化床锅炉,锅炉型号为DG1025/17.5-Ⅱ2。床下在一次风道内,两侧各布置一组风道燃烧器,各设置2个油枪,上下布置。在启动前期吹管阶段结束后,会同监理、调试、电建、浇注料厂家、运行车间、检修车间对锅炉全面检查后,发现B侧床下点火风道燃烧器浇注料发生大面积脱落、烧坏现象(如图1-1),严重危害到锅炉安全,影响后续整套启动和试验的进行。

1-1风道燃烧器内部浇注料脱落全貌

2风道燃烧器浇注料脱落原因分析

2.1外观检查

锅炉设计风道燃烧器的内衬由外到里结构共有3层,分别为140mm的重质浇注料80mm的绝热浇注料280mm保温浇注料

B风道燃烧器浇注料进行检查,发现没有脱落的外层重质浇注料形态正常内部绝热浇注料和保温浇注料保持完好。而重质浇注料脱落的地方,出现了质量较轻的流淌形态、质地坚硬表面琉璃状,陶瓷化质地的保温浇注料所以可以判定风道焊接的销钉高温碳化脱落,造成重质浇注料脱落保温浇注料失去了外层保护,直接暴露在远超其设计温度的高温环境中,发生了熔化现象。(如图2-1

2-1风道燃烧器内部浇注料内景

2.2风道浇注料脱落原因

2.2.1膨胀不均使浇注料产生裂纹

耐火材料在设计中必须有膨胀间隙,由于耐火材料和钢材的膨胀系数不同,如果在启动中如果控制不好,使点火风道内内温度突然升高,造成局部膨胀比例偏大,开裂,使火焰串入保温浇注料中,将保温浇注料烧坏,在保温浇注料与耐火材料出现空隙,并且销钉与火焰直接接触产生高温碳化,强度下降而脱落,导致外层浇注料脱落,脱落后火焰对内层的保温浇注料进行直接冲刷,保温浇注料设计温度700℃左右,一旦出现超温(油枪温度在1300℃),保温浇注料很快就会软化变形熔化。

2.2.2烘炉时未开排气孔

点火风道防护筒为耐高温不锈钢材质,在施工工艺上造成敲打堆积不理想,存在变形问题,与浇注料贴合存在不严密之处。并且在前期低温烘炉阶段,风道未开排湿孔,烘炉时大量堆积在上部,无法排出,汽体受热膨胀,引起保温层和浇注料层之间出现空隙,造成保温层和耐火浇注料层结合不实,出现脱落。

2.2.3运行过程中出现超温现象

由于烘炉、点火过程中配风和油枪出力过大等问题,造成数次风道局部温度高温达1500℃,超过耐火材料的荷生轻化温度,造成浇注料的脱落。

2.2.4结构问题

因点火风道油枪燃烧用风与一次风主路构成三路风,可能存风门调节不当或卡涩等原因或出现抢风现象,造成燃烧器配风不,燃烧火焰刚度不够,火焰在油枪根部发生,造成浇注料长期高温冲烧,出现高温疲劳损伤而脱落。

3处理及预防措施

3.1严格按照施工工艺重新浇筑

3.1.1在原来的基础上增加销钉的密度,提高销钉度;在防火筒壁上开设排湿孔,防止出现烘炉过程中水分不能排除,对可塑料造成破坏

3.1.2使用保温浇注料和可塑料进行施工;可以减少对浇注料的烘炉时间

3.1.3保温浇注料施工完成后,对其进行自然通风干燥2天,使水分蒸发,减少水分对可塑料的破坏

3.1.4增加销钉密度的基础上销钉之间焊接钢筋,形成钢筋网状3-2,增加刚性,然后在进行可塑料的浇筑施工,进一步增加可塑料的强度,防止再次脱落可塑料浇筑完后进行自然通风,蒸发水分,在点炉时控制油枪出力在0.6吨,小火升温,对浇注料进行烘烤,防止温度突变,减少对浇注料的热冲击。

3-1改造后的钢筋网状销钉

3.2运行操作预防措施

3.2.1合理配风,在点火初期尽量减少油枪出力,调整配风,增加燃烧风量,减少主路一次风,提高燃烧风的刚性,防止火焰偏移或根部燃烧,严格控制燃烧温度,防止出现高温(小于1000℃),造成浇注料的高温烧坏。

3.2.2点火时尽可能使用底部燃烧器,防止顶部燃烧器对防火筒的热冲击,造成局部温度过高,出现浇注料损坏。加强对燃烧器的根部的测温工作,一旦出现高温或烧红现象,立即停运燃烧器。

3.2.3启动燃烧器前对燃烧器进行雾化试验,雾化不好严禁投运。

3.2.4对燃烧器风门进行检查,风门应调节灵活,防止出现卡涩和风门脱落问题,造成配风偏离,火焰刚性差,返烧浇注料,出现浇注料损坏、脱落。

4结语

根据原因分析,某电厂利用整套启动前的消缺工期,经过一系列的技术改造和保障风道燃烧器合理运行的措施实施,运行一个周期后,对两侧风道燃烧器浇注料进行全面检查,未发现裂纹及浇注料脱落现象,符合改造预期,有力的保障了机组安全运行,顺利完成机组168h考核,杜绝风道烧穿事故发生。

参考文献:

[1]《电业安全工作规程》热力与机械部分.

[2]中华人民共和国电力行业标准《300MW级锅炉运行导则》2019.

[3]东方锅炉厂CFB锅炉说明书2012.

[4]北京国核电力规划设计研究院设计资料.

[5]设备厂家提供的安装图纸【147M8323-0】.

作者简介:

张彬,男(1985.10-)汉,江苏徐州,本科,工程师,研究方向:火电、锅炉