江苏徐矿综合利用发电有限公司 221000
摘要:某300MW循环流化床锅炉在吹管过程中,床下点火风道燃烧器浇注料发生大面积脱落、烧坏现象,通过分析风道结构、运行参数及安装质量,判断出故障发生原因,并进行了消除。
关键词:300MW流化床锅炉;风道燃烧器;技术改造;浇注料
1引言
某锅炉为300MW循环流化床锅炉,是由东方锅炉(集团)有限公司制造的汽包、自然循环、单炉膛、一次中间再热、汽冷式旋风分离器、平衡通风(压力平衡点位于炉膛出口)、半露天布置、燃煤、固态排渣循环流化床锅炉,锅炉型号为DG1025/17.5-Ⅱ2。床下在一次风道内,两侧各布置一组风道燃烧器,各设置2个油枪,上下布置。在启动前期吹管阶段结束后,会同监理、调试、电建、浇注料厂家、运行车间、检修车间对锅炉全面检查后,发现B侧床下点火风道燃烧器浇注料发生大面积脱落、烧坏现象(如图1-1),严重危害到锅炉安全,影响后续整套启动和试验的进行。
图1-1风道燃烧器内部浇注料脱落全貌
2风道燃烧器浇注料脱落原因分析
2.1外观检查
本锅炉设计风道燃烧器的内衬由外到里结构共有3层,分别为140mm的重质浇注料、80mm的绝热浇注料、280mm保温浇注料。
对B风道燃烧器浇注料进行检查,发现没有脱落的外层重质浇注料形态正常,内部绝热浇注料和保温浇注料保持完好。而重质浇注料脱落的地方,出现了质量较轻的流淌形态、质地坚硬、表面呈琉璃状,陶瓷化质地的保温浇注料。所以可以判定是风道焊接的销钉高温碳化脱落,造成重质浇注料脱落,保温浇注料失去了外层保护,直接暴露在远超其设计温度的高温环境中,发生了熔化现象。(如图2-1)
图2-1风道燃烧器内部浇注料内景
2.2风道浇注料脱落原因
2.2.1膨胀不均使浇注料产生裂纹
耐火材料在设计中必须有膨胀间隙,由于耐火材料和钢材的膨胀系数不同,如果在启动中如果控制不好,使点火风道内内温度突然升高,造成局部膨胀比例偏大,开裂,使火焰串入保温浇注料中,将保温浇注料烧坏,在保温浇注料与耐火材料出现空隙,并且销钉与火焰直接接触,产生高温碳化,强度下降而脱落,导致外层浇注料脱落,脱落后,火焰对内层的保温浇注料进行直接冲刷,保温浇注料设计温度在700℃左右,一旦出现超温(油枪温度在1300℃),保温浇注料很快就会软化、变形、熔化。
2.2.2烘炉时未开排气孔
点火风道防护筒为耐高温不锈钢材质,在施工工艺上造成敲打堆积不理想,存在变形问题,与浇注料贴合存在不严密之处。并且在前期低温烘炉阶段,风道未开排湿孔,烘炉时大量水份堆积在上部,无法排出,汽体受热膨胀,引起保温层和浇注料层之间出现空隙,造成保温层和耐火浇注料层结合不实,出现脱落。
2.2.3运行过程中出现超温现象
由于烘炉、点火过程中配风和油枪出力过大等问题,造成数次风道局部温度高温达1500℃,超过耐火材料的荷生轻化温度,造成浇注料的脱落。
2.2.4结构问题
因点火风道油枪燃烧用风与一次风主路构成三路风,可能存在风门调节不当或卡涩等原因或出现抢风现象,造成燃烧器配风不均,燃烧火焰刚度不够,火焰在油枪根部发生,造成浇注料长期高温冲烧,出现高温疲劳损伤而脱落。
3处理及预防措施
3.1严格按照施工工艺重新浇筑
3.1.1在原来的基础上增加销钉的密度,提高销钉密度;在防火筒壁上开设排湿孔,防止出现烘炉过程中水分不能排除,对可塑料造成破坏。
3.1.2使用保温浇注料和可塑料进行施工;可以减少对浇注料的烘炉时间。
3.1.3保温浇注料施工完成后,对其进行自然通风干燥2天,使水分蒸发,减少水分对可塑料的破坏。
3.1.4增加销钉密度的基础上,在销钉之间焊接钢筋,形成钢筋网状(图3-2),增加刚性,然后在进行可塑料的浇筑施工,进一步增加可塑料的强度,防止再次脱落。可塑料浇筑完后进行自然通风,蒸发水分,在点炉时控制油枪出力在0.6吨,小火升温,对浇注料进行烘烤,防止温度突变,减少对浇注料的热冲击。
图3-1改造后的钢筋网状销钉
3.2运行操作预防措施
3.2.1合理配风,在点火初期尽量减少油枪出力,调整配风,增加燃烧风量,减少主路一次风,提高燃烧风的刚性,防止火焰偏移或根部燃烧,严格控制燃烧温度,防止出现高温(小于1000℃),造成浇注料的高温烧坏。
3.2.2点火时尽可能使用底部燃烧器,防止顶部燃烧器对防火筒的热冲击,造成局部温度过高,出现浇注料损坏。加强对燃烧器的根部的测温工作,一旦出现高温或烧红现象,立即停运燃烧器。
3.2.3启动燃烧器前对燃烧器进行雾化试验,雾化不好严禁投运。
3.2.4对燃烧器风门进行检查,风门应调节灵活,防止出现卡涩和风门脱落问题,造成配风偏离,火焰刚性差,返烧浇注料,出现浇注料损坏、脱落。
4结语
根据原因分析,某电厂利用整套启动前的消缺工期,经过一系列的技术改造和保障风道燃烧器合理运行的措施实施,运行一个周期后,对两侧风道燃烧器浇注料进行全面检查,未发现裂纹及浇注料脱落现象,符合改造预期,有力的保障了机组安全运行,顺利完成机组168h考核,杜绝风道烧穿事故发生。
参考文献:
[1]《电业安全工作规程》热力与机械部分.
[2]中华人民共和国电力行业标准《300MW级锅炉运行导则》,2019.
[3]东方锅炉厂CFB锅炉说明书,2012.
[4]北京国核电力规划设计研究院设计资料.
[5]设备厂家提供的安装图纸【147M8323-0】.
作者简介:
张彬,男(1985.10-)汉,江苏徐州,本科,工程师,研究方向:火电、锅炉