汽轮机调节阀振荡异常诊断及处理

(整期优先)网络出版时间:2024-03-08
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汽轮机调节阀振荡异常诊断及处理

童国宁

(安徽淮南洛能发电有限公司,安徽 淮南 232008)

摘要:当汽轮机处于运转状态时,受电力等因素影响,振动阀时常存在振荡问题,极易对整个供电系统造成严重影响。为此,在确保机组稳定运行的同时,工作人员应借助合理的手段,分析振荡异常的主要成因。但是在操作过程中,依然存在较多有待解决的实际问题。本文重点分析汽轮机调节阀振荡异常的诊断方法和处理策略,以此供有关人员参考。

关键词:汽轮机调节阀;振荡;异常诊断

引言:在汽轮机运行过程中,如若遇到外力干扰,便可能引发调节阀出现振荡问题。但是,正常状态下,由于摆动的幅度存在较强的隐蔽性,因此不易被发现。出现此类情况的关键在于,当电力装置受到影响后,电功率便会出现一定变化,如若未能采取有效措施,随着时间的推移,极易导致系统宕机。为此,应结合现状,分析其中存在的异常,并采取必要的措施予以解决。

一、汽轮机调节阀振荡异常诊断

(一)局部检测

当汽轮机调节阀存在振荡异常问题时,力求及时找出风险的关键点位,应将以下环节视作切入点。其一,结合当前的实际情况,明确调节阀的主体特征。一般状态下,在对装置进行测试时,应确保开关始终处于断开状态,随后,应用常见的流速测试手段,绘制出阀门的运动图像。正常情况下,借助实验制取出数据的精准度相对较高,有利于帮助工作人员直观地了解调节阀状态,但是需要注意的是,正式操作前,应向管理部门递交申请,所需的时间成本较高。相反,如若未能开展具有较强针对性的测试,仅凭现有的各类数据,并对其进行分析,视设备压力和装置功率等数据为主要的参考项[1]。但是由于数据较多,需要利用对应的公式完成测算,选用不同参数,得出的结果也各不相同,时效性和稳定性都较低。为此,当装置处于稳定的运转状态时,二次调频所产生的数值便符合规定,但是在正常情况下,在汽轮机调节阀的转动过程中,极易造成部分风险,为此,应采用具有指向性的检测方案。

其一,当振荡频次较高时,在对汽轮机调节阀进行负荷轮换时,可以优先借助定压法。其二,调节不同位置阀门的交叠面积,避免汽轮机与前后两段的调节阀重合。其三,当装置处于高频运转状态时,应借助合理的手段,确保设备内部的压强始终处于正常状态。在这一过程中,当自动发电控制的指令发生变动时,闭合阀门,随着时间的推移,系统便会自动获取主汽压强、调节阀内压强等各项数值。

(二)全面排查

    针对汽轮机调节阀进行全方位排查后,通过分析可知振荡问题出现的主要原因在于。当装置长期处于运转状态时,随着时间的推移,设备的磨损度也会大幅增加,油料的渗漏量随之提升。在特定的状态下,当调节阀内部的压强提高时,在设备运行过程中,所需的油料含量也会逐渐增多。但是在这一过程中,装置的压力调节区油料也存在漏液风险。当渗漏到一定限度后,设备的油体需求便无法得到满足,当遇到外力影响后,汽轮机便会出现停滞现象。同时,当对其余装置的调节阀进行全方位测试后,也同样存在严重的摩擦问题,未能产生振荡问题的关键在于,油料的渗漏量并未到达预定值,但是依然出现振荡现象。

二、汽轮机调节阀振荡异常处理策略

(一)优化驱动架构

    当汽轮机处于工作状态时,为降低因装置长期保持运动模式,引发磨损问题出现的概率,应结合当前的实际情况,扩大连接位置孔洞的大小,并加装具备耐磨能力的材料,确保缝隙的规格满足要求。完成上述操作后,装置便可始终处于正常的运行状态,摩擦程度也相对较小,出现振荡等风险问题的可能性也会大幅降低,油料的渗漏量不足一成。

    移除进油口的挡板,落实滚轮的优化作业。正常情况下,原始滚轮进油区域的半径通常为4毫米,单位面积内,存有四处孔洞。对其进行整体优化后,半径会缩小至3毫米以内,孔洞数量也会缩减,原有挡板也随之失效。需要注意的是,落实上述环节的目的在于,把原有挡板的性能转交至滚轮上,保证汽轮机内部的油料压强始终保持在2兆帕以内。如此,不但有利于规避振荡等风险问题,更能确保内部的油体充足[2]

(二)拓宽截流孔洞

    当截流孔洞的面积扩大后,油料的流动速度也会在原有的基础上,提高三成。在此基础上,当相邻两个汽轮机同时运转时,流量的最高值便会超过40升每分钟,有利于降低振荡问题出现的概率。但是,如若油料的流量到达临界值,一旦出油端的规格较低,且流量超过固定值时,振荡存在的可能性也会逐渐提高。

(三)改良真空程序

    首先,在特定的时间段,完成汽轮机的全面检测,并为其注入足量的润滑液,确保其始终处于稳定的运转状态。需要注意的是,在挑选油料的过程中,应优先选用品质满足要求的油体,避免应用劣质油料,提升资金投入量。反之,当组件的转动受阻时,摩擦力便会随之增强,从而引发严重的振荡问题。其次,定期观测设备内部的水分子含量。当汽轮机调节阀运行时,随着时间的推移,水体的温度便会升高。引发此类情况的关键在于,冷凝装置存在阻塞风险,为此,工作人员应采取必要的措施,排查装置的隐患问题。最后,当装置的管线存在油体渗漏风险时,便可能引发调节阀振荡异常。应及时排查排气设备的状态。

(四)其他

    为降低受汽轮机调节阀影响,从而引发的振荡问题,还可以将以下环节视作切入点。首先,适度降低当设备处于运行状态时,内部存在的压强。以此确保调节阀在特定的时间段,进行功率调整。结合实际情况,完成中压调节阀的全面改良,赋予其较高的自主管控能力[3]。其次,根据设备的运行状况,运用对应的频次调节手段,降低因设备转速无法满足要求,导致振荡出现的概率。在特定的时间段,采取必要的措施,完成针对汽轮机的流速测试,保证设备的运行状态及内部功率始终处于稳定状态,降低中压阀门自主闭合的可能性。再次,当调节阀与热能调控装置联动时,应最大限度确保热负荷处于正常状态,并在特定的情况下,加装热能联动设备。

    当汽轮机处于自主调节状态时,应保证电力系统稳定器运行,确保其与前期调频的频次一致。此外,还应借助先进的科技手段,把振荡预警数据上传至系统中,便于工作人员在第一时间感知振荡问题,及时借助必要的干预手段。同时,还可以在原有的基础上,为分散控制装置增设振荡数值感应装置。如此,在震荡问题出现时,系统便可以自主感知振荡频率,并采取手动的方式进行有效控制,及时让汽轮机恢复稳定模式。另外,工作人员还应提升对于汽轮机调节问题的关注度,并采取必要的措施。完成数据的获取和管控指令的调节后,还应及时落实方案的预估处理。

    当汽轮机调节阀存在油膜振荡问题时,应采取必要的措施,保证设备轴承处于稳定状态。为实现既定的目的,应降低相邻轴承的接触面积,降低摩擦问题出现的可能性。为此,可以向其中注入足量的润滑剂,以此调节汽轮机内部的水分子含量。同时,为保证油膜的载重能力满足要求,还应借助合理的手段,减弱润滑剂的黏性。此外,还应适度调节合金材料的面积,缩减缝隙宽度,避免汽轮机调节阀出现振荡风险。

结论:综上所述,结合以往的经验分析可知,导致汽轮机调节阀出现振荡异常的关键在于,当设备长期处于运行模式时,随着时间的推移,漏液问题日益严重,最终无法满足机组的油料需求。为实现此类风险的有效处理,应在原有的基础上,拓宽截流板孔洞的规格,并借助隔离的手段,改良驱动设备的主体架构,降低振荡异常等风险问题出现的概率。

参考文献:

[1]王瑞,尚星宇,李健,等.汽轮机高压调节阀振荡问题原因分析及处理方法[J].电站系统工程,2020,36(03):55-58.

[2]张宝,李必正,王异成,等.汽轮机中压调节阀参与电力系统低频振荡的原因分析及预防措施[J].浙江电力,2023,42(09):36-41.

[3]张宝,樊印龙,印旭洋,等.电力系统低频振荡对汽轮机组运行安全性的影响[J].中国电力,2019,50(10):120-123.