华龙一号稳压器安全阀故障模式分析及检修方案优化

(整期优先)网络出版时间:2024-04-18
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华龙一号稳压器安全阀故障模式分析及检修方案优化

沈杰、高攀、卢炀韬、方艺勇、王运喜、詹瑜滨

中核国电漳州能源有限公司 福建 漳州 363300

摘要:华龙一号稳压器安全阀是保证核电厂安全运行的关键三新设备。本文通过对稳压器安全阀的工作原理及结构分析,根据不同的机组状态分别进行故障分析,确定故障原因,为检修工作提供理论依据。并围绕故障失效点,优化检修思路,提高检修效率。

关键词:稳压器安全阀、泄漏、DCM

引言

稳压器安全阀[1]是防止一回路超压的重要设备。安全阀整定压力是安全阀的重要性能指标。为使机组安全稳定的运行,快速定位安全阀定值漂移的根本原因,是提高检修效率的有效手段。本文针对安全阀定值漂移进行故障模式分析,并对检修方案的优化进行讨论。

一、设备概述

稳压器安全阀是核电站关键设备之一,位于稳压器顶部,对一回路系统起超压保护功能。共有三个阀组,每个阀组由一台保护阀和一台隔离阀组成,华龙一号稳压器安全阀是Trillium Flow Technologies France SAS公司在冷态方案上进行优化后的新型产品,称之为热态先导式安全阀[2]。设计压力17.23MPa.a,设计温度360℃,最大额定排量为205t/h

图1、稳压器安全阀

二、工作原理

DCM即先导式安全阀的导阀,是控制先导式安全阀准确开启,稳定排放,适时回座,可靠密封的核心部件。DCM分为三个大部分,Detection headNeedle partVolume 5 partDCM结构如图2所示

图2.DCM

根据系统压力平台,可将稳压器安全阀状态分为以下几个阶段:

(1)阶段一:DCM未动作阶段

该阶段是机组正常工作情况下,系统压力低于安全阀的开启压力的状态,由于DCM的上三通R2关闭,R1开启,下三通R2关闭,R1开启,主阀阀头压力与系统管线压力相同,但由于主阀阀头的横截面积S大于阀芯与阀座的密封横截面积s,假设此时系统压力为P,故此时形成了一个压差F=F1-F2=P×(S-s),保证安全阀在达到开启压力时有良好的密封效果,保证了第三道屏障的完整性。

图3.DCM状态(P<Pset)

(2)阶段二:当系统压力上升至安全阀的开启压力过程中,DCM阀头波纹管组件受压膨胀,带动针阀继续向上运动,球体和针阀的密封面脱开,即R2打开,与此同时volume 5中的介质开始通过针阀内部的流道排放,这使得波纹管组件在弹力的作用下向下运动,此时主阀阀头的压力由于DCM下三通R1关闭,阀头压力与系统压力不再一致上升。当volume 5中的压力完全排放完全后,即DCM的下三通R2打开,阀头压力经控制管线由波纹管组件的流道排出,安全阀开始开启,安全阀在系统压力的作用下打开。

图4.DCM状态(P≥Pset)

(3)阶段三:系统压力下降至回座压力。当安全阀全开后,系统压力持续下降,阀头波纹管组件收缩,向下推针阀,使得针阀重新与球密封,即DCM上三通的R2关闭,R1重新打开。当volume 5底部的压力完全建立时,DCM下三通的R2关闭,R1打开,此时引压管线的压力重新经控制管线进入主阀阀头,主阀阀头压力与系统压力再次保持一致,主阀阀头压力推动阀芯向下运动,安全阀重新建立密封。

图5.DCM状态(安全阀起跳后回座)

三、故障模式分析

通过收集国内核电站稳压器安全阀的运行调试经验反馈,稳压器安全阀常见的故障主要为定值漂移,故以下主要对定值漂移的故障模式进行分析。根据上述工作原理的介绍,可按照不同的压力平台分别对稳压器安全阀的故障模式进行分析。

(1)当系统压力小于安全阀起跳压力时,此时DCM状态如图7所示。

图6.DCM状态(P<Pset)

故障现象1:DCM排放管温度异常升高

故障分析:根据此时DCM状态,上三通R1开启,R2关闭,如R2密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高;

下三通R1开启,R2关闭,如R2密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R2密封面泄漏严重,将导致主阀阀头压力降低,安全阀将提前开启;

正常运行时,电磁阀为失电状态,如电磁阀密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。

综上所述:故障原因有上三通R2密封面存在泄漏;下三通R2密封面存在泄漏;电磁阀密封面存在泄漏。

(2)当系统压力大于安全阀起跳压力时,此时DCM状态如图8所示。

图7.DCM状态(P>Pset)

故障现象1:DCM排放管温度异常升高

故障分析:根据此时DCM状态,上三通R1关闭,R2开启,如R1密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R1泄漏严重时,可能压缩下三通的波纹管组件,使下三通R1开启,R2关闭,此时主阀阀头压力升高,安全阀将提前关闭;

下三通R1关闭,R2开启,如R1密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R1泄漏严重时,排放管不足以将主阀阀头介质排空,将导致主阀阀头压力升高,使安全阀提前关闭;

正常运行时,电磁阀为失电状态,此时电磁阀流道内应无介质,如电磁阀排放管温度升高,应检查上三通R1的密封情况。

综上所述:故障原因有上三通R1密封面存在泄漏;下三通R1密封面存在泄漏。

DCM作为华龙一号稳压器安全阀的控制部件是影响安全阀整定压力的主要部分通过上述分析造成安全阀定值漂移的主要原因多为上下三通R1R2的密封情况。电厂可通过实际故障现象确定故障原因制定处理措施

四、检修方案优化

通过第三章对稳压器安全阀故障模式的分析可见DCM组件内部上下三通的密封性能与安全阀的设备可靠性息息相关

经调研国内各核电站的检修方案,在DCM解体检查上下三通的密封面时由于工器具的限制仅能通过目视检查判断密封面是否合格。且验证密封面是否存在泄漏,需将DCM组件重新进行组装通过试验台打压,检查DCM的泄漏情况DCM组件结构复杂装配精密,仅组装1DCM并进行压力试验就需花费约1天的工期,如试验发现DCM泄漏则需对DCM进行解体对密封面进行研磨,并重新进行压力试验。整体工期长,严重影响核电厂大修工期。

故可设计一DCM模块化密封性试验装置,在DCM解体后分别对DCM组件上下三通的密封性能进行检查,具体方案如下:

专用工具具体由如下部件组成:

1)固定:在压力试验时用于固定DCM上、下三通组件;

2)进排水管线接头:为螺纹式快速接头,用于与打压台连接,控制水压试验介质的进出;

3)节螺母:可调整下三通波纹管组件及上三通针阀波纹管组件的压缩量,分别对R1R2密封面进行验

4)密封件:保证试验装置的密封性。

图8.热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置(下三通组件)示意图

图9.热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置(上三通组件)示意图

在完成对热态先导式安全阀DCM组件进行解体后,分别将DCM的上三通组件、下三通组件安装至密封性试验装置中固定块内开有流道孔固定待测组件后,将打压台与试验装置管线接头连接,对待测组件打水加压,观察DCM组件排水口是否有水排出,从而验证DCM上、下三通组件密封面的密封性能。可通过紧固/松开调节螺母调整波纹管组件的压缩量,分别对R1R2密封面质量进行验证。完成DCM上、下三通组件各个密封面的验证后,即可组装DCM组件。

使用热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置,其操作方便无需对DCM组件整体进行组装,即可对DCM上三通、下三通部分的密封性能进行检验,极大的提高了阀门的检修效率。

五、结语

稳压器安全阀作为核电厂CC1设备在某电厂由于安全阀定值漂移问题被列为TOP10缺陷机组安全稳定运行。分析故障现象,确定故障原因,及时制定有效检修方案,是维护设备可靠运行的根本手段,可作为制定预防性维修工作的重要来源。

参考文献

[1] GJB 5294-2004. 核动力装置用双功能引导式安全阀规范 [S]. 北京:国防科工委军标出版社出版,2004.

[2] 华龙一号和M310机组稳压器安全阀比较分析[J] 通用机械,2016.