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摘要:华龙一号稳压器安全阀是保证核电厂安全运行的关键三新设备。本文通过对稳压器安全阀的工作原理及结构分析,根据不同的机组状态分别进行故障分析,确定故障原因,为检修工作提供理论依据。并围绕故障失效点,优化检修思路,提高检修效率。
关键词:稳压器安全阀、泄漏、DCM
引言
稳压器安全阀[1]是防止一回路超压的重要设备。安全阀整定压力是安全阀的重要性能指标。为使机组安全稳定的运行,快速定位安全阀定值漂移的根本原因,是提高检修效率的有效手段。本文针对安全阀定值漂移进行故障模式分析,并对检修方案的优化进行讨论。
一、设备概述
稳压器安全阀是核电站关键设备之一,位于稳压器顶部,对一回路系统起超压保护功能。共有三个阀组,每个阀组由一台保护阀和一台隔离阀组成,华龙一号稳压器安全阀是Trillium Flow Technologies France SAS公司在冷态方案上进行优化后的新型产品,称之为热态先导式安全阀[2]。设计压力17.23MPa.a,设计温度360℃,最大额定排量为205t/h。
图1、稳压器安全阀
二、工作原理
DCM即先导式安全阀的导阀,是控制先导式安全阀准确开启,稳定排放,适时回座,可靠密封的核心部件。DCM分为三个大部分,Detection head、Needle part、Volume 5 part。DCM结构如图2所示。
图2.DCM
根据系统压力平台,可将稳压器安全阀状态分为以下几个阶段:
(1)阶段一:DCM未动作阶段
该阶段是机组正常工作情况下,系统压力低于安全阀的开启压力的状态,由于DCM的上三通R2关闭,R1开启,下三通R2关闭,R1开启,主阀阀头压力与系统管线压力相同,但由于主阀阀头的横截面积S大于阀芯与阀座的密封横截面积s,假设此时系统压力为P,故此时形成了一个压差F=F1-F2=P×(S-s),保证安全阀在达到开启压力时有良好的密封效果,保证了第三道屏障的完整性。
图3.DCM状态(P<Pset)
(2)阶段二:当系统压力上升至安全阀的开启压力过程中,DCM阀头波纹管组件受压膨胀,带动针阀继续向上运动,球体和针阀的密封面脱开,即R2打开,与此同时volume 5中的介质开始通过针阀内部的流道排放,这使得波纹管组件在弹力的作用下向下运动,此时主阀阀头的压力由于DCM下三通R1关闭,阀头压力与系统压力不再一致上升。当volume 5中的压力完全排放完全后,即DCM的下三通R2打开,阀头压力经控制管线由波纹管组件的流道排出,安全阀开始开启,安全阀在系统压力的作用下打开。
图4.DCM状态(P≥Pset)
(3)阶段三:系统压力下降至回座压力。当安全阀全开后,系统压力持续下降,阀头波纹管组件收缩,向下推针阀,使得针阀重新与球密封,即DCM上三通的R2关闭,R1重新打开。当volume 5底部的压力完全建立时,DCM下三通的R2关闭,R1打开,此时引压管线的压力重新经控制管线进入主阀阀头,主阀阀头压力与系统压力再次保持一致,主阀阀头压力推动阀芯向下运动,安全阀重新建立密封。
图5.DCM状态(安全阀起跳后回座)
三、故障模式分析
通过收集国内核电站稳压器安全阀的运行调试经验反馈,稳压器安全阀常见的故障主要为定值漂移,故以下主要对定值漂移的故障模式进行分析。根据上述工作原理的介绍,可按照不同的压力平台分别对稳压器安全阀的故障模式进行分析。
(1)当系统压力小于安全阀起跳压力时,此时DCM状态如图7所示。
图6.DCM状态(P<Pset)
故障现象1:DCM排放管温度异常升高
故障分析:根据此时DCM状态,上三通R1开启,R2关闭,如R2密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高;
下三通R1开启,R2关闭,如R2密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R2密封面泄漏严重,将导致主阀阀头压力降低,安全阀将提前开启;
正常运行时,电磁阀为失电状态,如电磁阀密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。
综上所述:故障原因有上三通R2密封面存在泄漏;下三通R2密封面存在泄漏;电磁阀密封面存在泄漏。
(2)当系统压力大于安全阀起跳压力时,此时DCM状态如图8所示。
图7.DCM状态(P>Pset)
故障现象1:DCM排放管温度异常升高
故障分析:根据此时DCM状态,上三通R1关闭,R2开启,如R1密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R1泄漏严重时,可能压缩下三通的波纹管组件,使下三通R1开启,R2关闭,此时主阀阀头压力升高,安全阀将提前关闭;
下三通R1关闭,R2开启,如R1密封面存在泄漏,将导致DCM排放管温度升高。如R1泄漏严重时,排放管不足以将主阀阀头介质排空,将导致主阀阀头压力升高,使安全阀提前关闭;
正常运行时,电磁阀为失电状态,此时电磁阀流道内应无介质,如电磁阀排放管温度升高,应检查上三通R1的密封情况。
综上所述:故障原因有上三通R1密封面存在泄漏;下三通R1密封面存在泄漏。
小结:DCM作为华龙一号稳压器安全阀的控制部件,是影响安全阀整定压力的主要部分。通过上述分析,造成安全阀定值漂移的主要原因多为上、下三通R1、R2的密封情况。电厂可通过实际故障现象,确定故障原因,制定处理措施。
四、检修方案优化
通过第三章对稳压器安全阀故障模式的分析,可见DCM组件内部上、下三通的密封性能与安全阀的设备可靠性息息相关。
经调研国内各核电站的检修方案,在DCM解体检查上、下三通的密封面时,由于工器具的限制,仅能通过目视检查判断密封面是否合格。且验证密封面是否存在泄漏,需将DCM组件重新进行组装,通过试验台打压,检查DCM的泄漏情况。DCM组件结构复杂,装配精密,仅组装1台DCM并进行压力试验就需花费约1天的工期,如试验发现DCM泄漏,则需对DCM进行解体,对密封面进行研磨,并重新进行压力试验。整体工期长,严重影响核电厂大修工期。
故可设计一DCM模块化密封性试验装置,在DCM解体后,分别对DCM组件上、下三通的密封性能进行检查,具体方案如下:
专用工具具体由如下部件组成:
1)固定块:在压力试验时用于固定DCM上、下三通组件;
2)进排水管线接头:为螺纹式快速接头,用于与打压台连接,控制水压试验介质的进出;
3)调节螺母:可调整下三通波纹管组件及上三通针阀波纹管组件的压缩量,分别对R1、R2密封面进行验证;
4)密封件:保证试验装置的密封性。
图8.热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置(下三通组件)示意图
图9.热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置(上三通组件)示意图
在完成对热态先导式安全阀DCM组件进行解体后,分别将DCM的上三通组件、下三通组件安装至密封性试验装置中。固定块内开有流道孔。固定待测组件后,将打压台与试验装置管线接头连接,对待测组件打水加压,观察DCM组件排水口是否有水排出,从而验证DCM上、下三通组件密封面的密封性能。可通过紧固/松开调节螺母调整波纹管组件的压缩量,分别对R1、R2密封面质量进行验证。完成DCM上、下三通组件各个密封面的验证后,即可组装DCM组件。
使用热态先导式安全阀DCM模块化密封性试验装置,其操作方便,无需对DCM组件整体进行组装,即可对DCM上三通、下三通部分的密封性能进行检验,极大的提高了阀门的检修效率。
五、结语
稳压器安全阀作为核电厂CC1设备,在某电厂由于安全阀定值漂移问题被列为TOP10缺陷,危及机组安全稳定运行。分析故障现象,确定故障原因,及时制定有效检修方案,是维护设备可靠运行的根本手段,可作为制定预防性维修工作的重要来源。
参考文献
[1] GJB 5294-2004. 核动力装置用双功能引导式安全阀规范 [S]. 北京:国防科工委军标出版社出版,2004.
[2] 华龙一号和M310机组稳压器安全阀比较分析[J] 通用机械,2016.