中国石油宁夏石化公司维修中心
摘要 某炼化厂的一台C4打料泵为多级离心泵,该泵自投用以来高低压侧轴承箱经常发生润滑油泄漏事故,经多次检修都没有解决问题,生产厂家除了提出更换新泵,没有给出任何有用的建议。经过检修小组持续的技术攻关,同时对该泵油封进行一系列技术改造后,成功解决了改泵油封漏油问题。
关键词 迷宫密封 间隙 骨架油封
该泵主要承担将C4成品罐的醚后C4输送到碳四原料罐供烷基化装置使用,如果该泵发生故障最终可导致烷基化装置因C4供应不足而引起油品质量下降。
C4打料泵 C4打料泵原油封结构
图1
1.2 C4打料泵的结构特点
该泵(如图1)为7级离心泵,润滑方式为飞溅润滑,两侧轴承箱采用平齿型迷宫密封,主要技术参数如下:
流量 扬程 转速 电机功率 出口压力 介质 级数
m3/h M r/min Kw Mpa
28-32 240 2950 30 1.8 C4 7
经初步检查发现该泵轴承箱采用平齿型迷宫密封,且该处密封间隙已严重超标,于是要求厂家提供备件。厂家由于种种原因已无法提供备件,只提出更换新泵的建议。但是更换新泵一是费用太高二是时间太长。如果轴承箱经常漏油,又极易造成轴承因缺油而烧损。因此,我们只能对该泵的油封系统进行技术攻关。
我们对该泵轴承箱油封系统进行了一次认真检查,共发现以下问题。
3.1低压侧内外侧均为迷宫密封,两侧间隙均为1.20mm,外侧轴承箱盖与迷宫密封为一体件(如图2),内侧密封为防尘盖、油挡、轴套一体件(如图3),轴套与轴的配合间隙为0.03mm。
图2 图3
3.2高压侧内侧密封也为迷宫密封,结构与低压侧相同,同样为防尘盖、油挡、轴套一体件,间隙为1.20mm,(如图4图5),外侧为骨架油封,油封型号30×45×8,油封与轴之间没有间隙。
图4 图5
通过以上分析,我们发现低压侧内外两侧及高压侧内侧间隙值均为1.20mm,按照迷宫密封的装配的技术要求,此处的间隙应为:0.20~0.40mm。而此时的1.20mm间隙值已远远超过迷宫密封允许的最大值,是造成该泵轴承箱漏油的主要原因。由于低压侧外侧及高压侧内侧迷宫密封与轴承箱盖为一体件,且低压侧内侧密封为防尘盖、油挡、轴套为一体件,原厂家已无法提供合格备件,市场也无法买到此类备件,所以我们只能对原油封系统做一系列技术改造。
4.1我们首先对低压侧轴承箱进行改造,第一步在轴承箱内侧按图6加工出一个直径70mm深10mm的背环,并在这个背环内安装一个50×70×10骨架油封(如图6)。第二步在低压侧轴承箱外侧加工出一个直径50mm深10mm的背环,并在这个背环内安装一个38×50×10骨架油封(如图6)。为防止油封脱落,我们又设计制作了一个油封压盖(如图7),并固定在轴承箱最外侧。
图6
图7
4.2对高压侧内侧轴承箱进行改造,同样加工出一个直径70mm深10mm的背环,并在背环内安装50×70×10骨架油封一个(如图6)。
3.3对轴套进行改造,将轴套外圆的梳齿部分全部车去,车削为φ50光圆,并在内圆处加工出2×2.5背环(如图5),并安装42×2.5“O”型圈一个。这样即可将原来的非接触式的迷宫密封,巧妙地转化为接触式的骨架密封。
图8 图9
以上改造完成后,我们对各零部件逐一回装。由于我们将原来的轴套与轴之间的0.03mm配合间隙变为“O”型圈密封,所有该处不会有任何泄漏。而另外两处也由原来的迷宫密封变为接触式骨架骨封,所以也不会有任何泄漏。按照这个方法,我们又将磐泰公司的两台C3、C4打料泵、两台C4进料泵等多台有类似情况的泵进行了技术改造,同样获得了成功,从而有效避免了大量因油封泄露造成的事故。
参考文献;
化工机械维修手册 化学工业出版社 2003年12月