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摘要:随着城市轨道交通的快速发展及列车速度的不断提高,对车辆制动性能提出了更高要求,为满足地铁车辆的运行需要,其制动系统应采用多样化的制动方式。基于此,本文主要对地铁车辆制动系统制动方式进行介绍,以昆明地铁为例对其出现的停放制动无法缓解故障进行分析,得出此次故障为T23车由于M2-1车B05截断塞门受到异物撞击,使之变为“截止位”,停放制动缓解气路被截断,导致列车施加了停放制动且无法缓解,牵引封锁的结论。
关键词:轨道交通车辆 制动方式 停放制动不缓解
1 地铁车辆制动方式及工作原理简介
本文主要分析探讨地铁车辆制动系统,其作用是根据需要使车辆按规定减速、停车,是车辆保证安全的重要环节,同时也是车辆是否先进的重要标志之一。地铁制动系统一般分为:风源系统(主要是空压机、风缸滤油器和干燥塔等部件)、基础制动装置(主要是踏面制动机和盘形制动机等)、辅助用风装置(主要是空气弹簧和鸣笛等)、制动系统(昆明地铁首期工程采用KNORR的EP2002系统,三、六号线工程采用西屋的系统)。目前地铁车辆制动方式多为电制动、纯空气制动、电空混合制动。
电制动主要是再生制动和电阻制动,由动车(M1、M2)牵引系统提供,由车辆控制单元(VCU)和牵引逆变器控制单元(ICU)无极控制,把车辆机械动能转换为电能,并产生一个与车辆运行方向相反的作用力,从而达到车辆减速的目的。没有任何物理接触,使用成本非常低,是首选的制动方式,但在低速和高速行驶时效果差。
空气制动采用机械制动原理,以压缩空气作为动力源,推动闸瓦与制动盘摩擦,产生摩擦力使车辆停止运行。使用成本较高,但比电制动性能稳定且不会使车轮磨损更大,所以大多数列车在紧急制动时都只用空气制动。
电空混合制动分常用制动、快速制动、紧急制动、停放制动四种形式。将电和空气制动综合利用起来,当动车施加的电制动不足时,补充空气制动,空气制动力分配遵循减少拖车踏面磨耗原则。
2 昆明地铁车辆停放制动不缓解典型故障分析
2.1故障概况
昆明地铁1号线车辆为6编组B型车。T23车驼峰街上行HMI屏显示M2-1 车停放制动未缓解,BCU制动缸压力不足,停放制动施加灯亮红,列车无法动车,导致救援。
2.2 停放制动控制原理
停放制动属于被动施加的制动方式,靠弹簧的机械张力将制动夹钳作用在制动盘上施加制动;当需要缓解停放制动时,将基础制动单元器上的停放制动缸充入压缩空气,抵消弹簧的张力,因此停放制动是“充气缓解、排气施加”的制动方式,跟常用制动的作用原理相反。停放制动仅在静止时采用,防止列车滚动。停放制动由车辆控制电路控制并受VCU(车辆控制单元)监控。通过按压停放制动按钮激活停放制动,按压停放制动缓解按钮缓解停放制动。停放制动还可手动缓解,通过转向架上的停放制动缓解拉环逐个缓解停放制动。当第一次空气制动时,该机械缓解装置被自动复位。
2.3停放制动气路原理
从制动风缸(B00B04)出来的压缩空气经过本车制动系统风源隔离塞门(B00B05)、缩堵(B00B10)、脉冲电磁阀(B00B19)、双向阀(B00B20)、带电塞门(B00B09.01/B00B09.02)、软管(C16)给停放制动缸供风。通过制动控制装置G阀,停放制动缸的状态将被一个压力开关(B00B21)和一个压力传感器监控,压力传感器位于EP2002阀(B06)内。制动控制装置S阀出来的压缩空气与从脉冲电磁阀过来的压缩空气在双向阀处交汇,两者数值大的一路压缩空气流经双向阀、带电塞门、软管给停放制动缸供风。双向阀的作用就是为了防止空气制动和弹簧停放制动力的混合叠加。
图2-1 停放制动电气原理图
2.4故障原因分析
初步检查停放制动电气回路各继电器及模块功能正常。经排查,排除电气回路故障造成的停放制动不缓解,初步判定为气路系统造成的停放制动不缓解。
经查看车辆状态,推断压缩空气经主风管进入主风缸(B00A06),再经过单向阀(B00B03)、本车风源隔离塞门(B00B02)、管道过滤器(B00B01)、单向阀(B00B03)进入制动风缸(B00B04),从制动风缸(B00B04)出来的压缩空气经本车制动系统风源隔离塞门(B00B05)后分两支,一支给空气制动供风,另一支给停放制动供风。HMI显示M2-1BCU制动缸压力不足,初步判断故障点为本车风源隔离塞门(B00B02)、本车制动系统风源隔离塞门(B00B05)损坏。
下载ERM数据并结合气路原理图分析得,M2-1车停放制动施加,M2-1车本车制动监视回路中的=27-K304继电器得电,通过信号采集及反馈回路,车辆ERM数据中采集到停放制动施加信号且在HMI屏显示停放制动施加图标。根据牵引控制逻辑,列车不发挥牵引力,列车牵引封锁。
现场对T23车M2-1车的制动控制装置(智能阀)和制动控制模块进行检查,发现
M2-1车截断塞门B05被异物打击掉落,使之由“正常位”变为“截止位”,。根据制动控制原理,停放制动利用机械弹簧力进行制动,停放制动缸压力为3.8~4.8bar,充气时缓解,排气时施加,B05为本车制动系统风源隔离塞门。从制动风缸(B00B04)出来的压缩空气经塞门(B00B05)后分两支,一支给空气制动供风,另一支给停放制动供风,由于B05处于截止位置,导致停放制动管路无法处于正常充气状态,随着制动过程中管路气压逐渐下降,列车施加了停放制动(气压小于3.8bar时,无法克服弹簧力,导致自动施加)。
后对外部原因进行排查发现春融街站至斗南站上行区间弹条断裂4个,联大街站至驼峰街站上行区间弹条断裂2个、缺失1个,驼峰街站至联大街站DK35+675m处侧沟内发现断裂气阀旋钮一个,距该处约6米处发现右股钢轨外侧折断弹条一个,新亚洲体育城站至南部汽车站IDK24+800轨顶侧面现(长:20cm,深:2mm)擦痕。
2.5 结论
综上可知,T23车由于M2-1车B05截断塞门受到异物撞击,使之变为“截止位”,停放制动缓解气路被截断,导致列车施加了停放制动且无法缓解,牵引封锁。
3 解决措施与总结
针对本次故障,一是对车辆的车轴、制动单元、轴承等关键部件进行拆卸试验、检查,并更换B05阀。二是对IDK24+800轨顶侧面擦痕处进行打磨处理,对断裂弹条进行跟换,对缺失弹条进行补全。
针对此类故障,在日常检修中加强电客列车制动模块的普查;定期排查轨道,消除轨道结构离缝、整治整体道床翻浆、焊缝打磨、规范施工作业,避免此类故障再次发生。
因车辆制动系统在保证安全行车方面具有重要作用,所以对其原理、特点、典型故障、造成原因、解决措施的深入研究在提高地铁车辆安全性、稳定性和可靠性方面影响重大。
参考文献
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