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摘要:为解决空预器积灰堵塞、差压升高问题,规避由此引发的空预器维护成本上升、使用寿命缩短风险,保证电厂生产工作的顺利推进,文章简要介绍案例项目背景,以珠海金湾发电公司600MW超临界火力发电机组为应用案例,进行了深入系统地研究,分析空预器差压升高的主要原因,然后归纳可用的空预器差压升高在线处理方法,提出在线调节空预器受热面温度、在线提高空预器吹灰压力等建议。结果显示经过处理后空预器各个负荷阶段的差压均维持在较低水平,600MW负荷时,差压平均降低14.1%,排烟降低约16.74℃,锅炉效率提升约0.84%,且在线处理未产生任何清理费用。说明文章所述的在线处理方法对于空预器差压升高治理确有成效,能够满足空预器零成本高效维护需求,实践中可以加强研究和应用。
关键词:空预器;差压升高;零成本;在线处理
0引言
差压升高是空预器运行管理过程中较为多发的一类风险问题,升高后不仅会引发一次风机电流上升情况,还会威胁到锅炉的安全运行,降低电厂发电的经济性和安全性。当前对于空预器差压升高的处理方法是较为多样的,部分电厂会采用蓄热元件更换方式,能够较好地排除差压升高隐患,处理较为直观和彻底,但操作时需要停机处理,备品和检修成本相对较高。还有部分电厂会采用在线高压水冲洗方式,冲洗压力一般控制在10-15MPa,虽然无需中途停机,但冲洗压力过大可能会损坏蓄热元件,或者引发堵塞加剧等状况[1],实用效果并不理想。新时期空预器运行安全性要求上升,如何寻求更加经济、便捷的空预器差压升高在线处理方式,成为了诸多电厂关注的焦点,有必要进行深入探究。
1案例项目背景
珠海金湾电厂#4锅炉配备了2台容克式三分仓回转型空预器(型号:2-32VI(50°)-82"),换热元件分三层布置:热端传热元件(高300mm+900mm)和冷端涂搪瓷传热元件(高1000mm),采用选择性催化还原法(SCR)进行脱硝处理,处理环节NH3会与燃烧产生的NOx发生反应,生成N2及H2O副产物,将装置出口部分的烟气NOx浓度控制在50mg/m3以下,确保生产过程满足环保要求。这种模式处理效率高、二次污染小,因此获得了诸多电厂的青睐。但系统运行环节也具有一定局限性,当温度超过300℃时,可能会发生副反应,进而生成硫酸氢铵(NH4HSO4)等物质。这种物质黏度相对较高,一旦与燃烧环节产生的灰分结合后,将会大面积附着在空预器换热元件上,带来积灰堵塞、空预器差压升高等情况。对项目#4炉空预器进行监测发现,4A/4B空预器差压最高达3000/3500Pa,由此带来的风量、负压周期性波动现象非常明显,风烟系统电耗也有所上升,亟需采用可靠安全的处理方式进行适当干预,以确保空预器运行效益的提升。
图1 案例项目风烟系统结构示意图
2空预器差压升高在线处理方法应用思路
2.1在线调节空预器受热面温度
从空预器运行情况看,脱硝系统喷氨过量是引发NH4HSO4产量上升的关键成因,大量氨逃逸导致NH4HSO4副产物出现,与灰尘结合之后出现积灰堵塞情况。NH4HSO4的凝固点为147℃,且空预器冷端换热元件温度较低,能够满足NH4HSO4的冷凝条件,长此以往灰尘堆积,便会带来差压上升的状况。再加上近年来我国环保要求提高,电厂装配的脱硝系统存在一定的喷氨设计余量,进一步加大了NH4HSO4的产生概率。在线处理时,主要考虑到NH4HSO4气化温度为235℃,因此对空预器受热面冷端进行了升温处理,热源主要为吹灰蒸汽(由后屏过热器提供),升温后冷端可以达到250℃,能够较好地解决NH4HSO4冷凝问题。注意在线处理时,冷端吹灰调节提升阀是全程全开的,并要进行连续吹灰,能够确保蒸汽温度达标。这种模式下利用的吹灰蒸汽由锅炉产生主蒸汽提供,在高温状态下促进硫酸氢铵的升华,不会产生额外的费用支出,符合“零成本”标准。
2.2在线提高空预器吹灰压力
面对空预器差压升高问题,传统处理方式多为高压水离线冲洗,本次同样开展了冲洗处理干预活动。其中A空预器冲洗4天,B空预器冲洗3天,结果显示机组启动后,A空预器差压维持在1600Pa~2000Pa,B空预器差压1200Pa,但系统运行约一周后,差压开始持续升高,无法根本解决差压升高问题。结合试验数据和现场排查结果分析,是因为空预器换热元件使用寿命近10年,仅靠高压冲洗无法使流通面恢复正常状态,清洗不彻底还会导致空预器中间层的二次堵塞,4A空预器中间层换热元件至少60%以上有堵塞已无法通过目前的离线冲洗方式解决。冲洗时换热元件流通面无法贯通,机组运行中空预器差压继续攀升。
在技改环节,主要采用了连续吹灰策略方法,调节提升阀全开不节流,将原本空预器冷、热端吹灰压力从1.2Mpa提升至2MPa,进行连续吹灰,与升温操作相结合能够起到较好的处理效果。此外,针对氨逃逸过量问题和NH
4HSO4产量过大问题,在线处理时也加强了脱硝喷氨的调平工作[2],在入口烟气温度较高的情况下喷氨,能够减少NH4HSO4冷凝附着几率,减轻温升吹灰处理压力。
3空预器差压升高在线处理方法应用成效
为验证空预器受热面温升与连续吹灰在线调节技术结合使用的情况,本次进行了专门的应用试验和观察。结果显示,对空预器冷端、热端进行15次连续高温高压吹灰后,4A/4B空预器差压由最高3000/3500Pa下降到2300/1850Pa,效果十分明显(见图2)。且在线处理模式也缩短了空预器停机冲洗时间,节省了冲洗费用和停机处理费用,吹灰蒸气由锅炉主蒸汽提供,也不会产生额外的处理费用,“零成本”优势十分明显。若按满负荷年运行4000小时数计算,应用新方法后,电厂可以节约原煤9475.2吨,节省发电成本947.5万元,经济效益有所提升。
图2 4A、4B空预器差压曲线变化图
4结束语
综上所述,新型差压在线处理方式的应用能够零成本解决空预器积灰问题,规避由此引发的差压上升、空预器运行经济效益下降风险,为电厂的平稳运行提供保障,实践中务必要给予充分重视。要着重分析硫酸氢铵的物理化学特性,明确其在空预器机会堵塞中所扮演的角色,根据硫酸氢铵特点对应调节空预器受热面温度,同时调节吹灰压力,对设备进行连续吹灰处理,使其在短时间内快速高温气化升华。保证空预器的高效高质运行,保证供电效益的综合提升。
参考文献:
[1]方吉,吴顺,李泽峰. 700 MW超临界锅炉空预器差压高治理 [J]. 江西电力, 2021, 45 (08): 51-53+56.
[2]张同喜. 燃煤电厂空预器差压升高在线处理浅析 [J]. 电力设备管理, 2021, (06): 81-82.