(吉林石化公司 吉林省吉林市)
一、概述
针对采暖水泵运行中超出额定功率,泵电机过热跳闸保护问题,利用叶轮切削调节水泵的运行工况,改变水泵的运行效率。结果表明,该方法可有效改善水泵的运行效率,满足实际生产需求。但叶轮切削有一定的引用范围,需要全面考虑叶轮的切削量,保证水泵的稳定运行。
二、实际应用
1 设备概述
供暖水泵共有四台,位号:P101AB、P102AB。
P101AB设备参数:型号KNT-100-200,离心式,扬程50m,流量100m³/h,电机转速2940rpm,电机功率22kw,轴功率17.82kw。
P102AB设备参数:型号KNT-65-200,离心式,扬程50m,流量25m³/h,电机转速2900rpm,电机功率7.5kw,轴功率6.075kw。
2 使用工况
四台供暖水泵并联管网,冬季供暖期根据气温变化进行投用。气温较高时,投用P101AB中一台;气温较低时,为保障供暖水量,投用P101AB和P102AB各一台,进行两开两备。
3 故障描述
供暖水泵P101单独投用时,机泵运行正常。在P101水泵和P102水泵同时投用时,P101水泵运转正常,P102水泵出口阀门开启四分之一时,水泵短时间内电机升温较快,电机过流跳闸保护。
4 故障排查
4.1 电机排查
对P102水泵电机进行拆检,电机绕组间和绕组对地绝缘良好;扳动电机转轴,转子能自由转动,无杂音发生,轴承工况较好润滑正常;电机中保检查,参数设置正常,线路正常无虚接触点。
4.2 传动机构排查
4.2.1 泵轴排查
采暖水泵为立式管道泵,电机轴即为泵轴,转动泵轴运转良好,无明显摩擦阻滞感,同轴度在正常范围内。
4.2.2 机械密封排查
机械密封通过拆检,密封面贴合良好,无明显划痕,机械密封弹簧受力适中,回弹良好,整体结构无损坏。
4.2.3 叶轮排查
拆检P102叶轮发现,叶轮盖板及叶片流道均存在冲刷腐蚀,叶轮盖板表面腐蚀无光泽,叶片流道因冲刷腐蚀变宽。
5 故障分析
通过对水泵各部件进行排查,发现水泵叶轮冲刷腐蚀是机泵跳闸保护的主要原因。叶轮是水泵重要做功部件,通过叶轮的高速旋转,不断的将电机的机械能转化为热水的静压能和动能。依据泵功率计算公式,W=Q*g*H/(3.6*η),W=功率;Q=流量;g=重力加速度;H=扬程;η=效率。本次水泵故障排查,水泵叶轮流道宽度受冲刷腐蚀影响有所增加,因流量与叶轮的流道宽度成正比,功率与泵的流量成正比,叶轮流道的增加直接导致水泵功率上升超出额定功率,电机跳闸保护。
6 故障处理
6.1 确立方案
因处于冬季供暖期,新叶轮加工周期较长,为保障整个装置供暖需求,决定对叶轮进行切削处理。通过改变叶轮直径,降低叶轮扬程、流量参数,从而达到降低水泵功率,保障设备正常运行。
6.2 切削量计算
6.2.1 水泵性能曲线
因水泵投用年限较长,原始设备基础参数缺失,水泵原始性能曲线无法调取,不能提供出水泵最佳工况点的范围和一些参数的选取。只能通过已知水泵的数据参数进行计算和经验判断。
6.2.2 比转速
叶轮切削限量与泵比转速有关,切削量要存在一个合理的范围,首先要确定泵的比转速,这里采用我国的计算公式:
ns=3.65*n*Q½/H¾,ns=比转速;n=泵转速;Q=流量;H=扬程。
通过计算ns=46.89r/min,表1为水泵叶轮常用切削限量。
表1水泵叶轮常用切削限量
比转速ns | 60 | 120 | 200 | 300 | 350 | 350以上 |
最大允许切削 | 20% | 15% | 11% | 9% | 7% | 0 |
效率下降值 | 每车小10%下降1% | 每车小4%下降1% |
可以看出水泵叶轮最大允许切削值为20%,在实际生产操作中,水泵运行要保持足够的流量和扬程来维持泵的稳定运行,在允许切削范围内,要选取合适的切削量。
6.2.3 叶轮直径变化与扬程、轴功率关系
H/H1=D²/D1²,H=叶轮切削前扬程;H1=叶轮切削后扬程;D=叶轮切削前直径;D1=叶轮切削后直径。
Pa/Pa1=D³/D1³,Pa=叶轮切削前轴功率;Pa1=叶轮切削后轴功率;D=叶轮切削前直径;D1=叶轮切削后直径。
可见扬程变化与叶轮直径平方成正比,轴功率与叶轮直径立方成正比,切削叶轮直径能有效降低水泵功率,解决水泵超功率跳闸问题。
通过计算可以得出,叶轮切削后扬程、轴功率变化。
6.2.4 叶轮宽度变化与流量、轴功率关系
叶轮直径的减少,也会导致叶轮流道宽度的增加,叶轮流道宽度与流量成正比,宽度增加流量相应变大,轴功率上升。但在叶轮直径少量切削时,叶轮流道宽度基本不变,对流量、轴功率的影响非常微小,故暂不考虑叶轮出口宽度对水泵功率的影响。
6.3 切削量的选取
根据冬季采暖实际需求,采暖供水主要依靠P101水泵完成,P102水泵起辅助补充作用,依据水泵相似定律,在供水管网泵出口端,P102水泵出口压力与P101水泵出口压力一致或少量偏差。P101水泵实际运转中,水泵出口端压力值在0.4~0.45MPa间,因此在选取P102水泵叶轮切削量时,我们要保持水泵扬程在45米以上,故P102水泵叶轮最大切削量为5%。
6.4 水泵投用
依据现场使用工况,对P102水泵叶轮直径切削5%。水泵检修回装后,P102和P101共同投用供暖系统运行,目前P102水泵连续运行一个月,水泵各项性能参数运转正常。
三、经验总结
在实际生产中,机泵长时间偏离高效区间运行,造成电能浪费、设备损坏的案例很是常见。产生这种故障的因素有很多,比如设计选型不匹配、生产工况的改变、设备老旧腐蚀等等。通过对机泵叶轮的切削改造,使机泵重新在高效区间运行,能够有效地解决机泵故障,达到安全生产和节能降耗目的。
参考文献
[1] 刘震. 水泵叶轮切削在节能降耗中的应用[J]. 产业经济,2021.
[2] 张小静. 叶轮切削技术在离心循环水泵节能改造中的应用[J]. 工程地质学,2024.
[3] 曾挺基. 电机水泵节能降耗的应用方案[J]. 系统科学,2019.
[4] 马伏海. 水泵电机节能降耗方法研究[J]. 电力系统及自动化,2021.
作者简介:李慧,男,1982年2月,单位:吉林石化公司,三级工程师,研究方向:设备管理。