单位:大唐吉林发电有限公司长春第三热电分公司
邮编:130103
摘要:锅炉结渣是影响锅炉效率和安全运行的重要问题,结渣不仅会降低热传递效率,增加能耗,还可能导致设备损坏和停机事故。因此,通过燃烧调整来减少结渣,是提高锅炉性能的关键措施。这需要对燃烧过程进行精细控制,优化燃料与空气的混合比例,以及采用先进的监测和调整技术,确保燃烧稳定且高效,从而有效减少结渣的形成。
关键词:锅炉;燃烧;调整;结渣
引言
在锅炉运行中,结渣问题一直是困扰操作人员的技术难题。结渣不仅影响锅炉的热效率,还可能引发一系列安全问题。因此,探索有效的燃烧调整方法以减少结渣,对于保障锅炉的稳定运行至关重要。这包括对燃烧器的设计和布置进行优化,调整燃烧参数,以及实施定期的维护和清洁措施。通过这些综合手段,可以显著降低结渣风险,提升锅炉的整体性能。
1设备概况
该设备是一台300兆瓦的亚临界固体煤炉,具备单个蒸汽包、中间加热和控制循环等先进特性。其开口排气高度为50100毫米,宽度11970毫米,深度11760毫米。锅炉采用中间滚动钢球喷射系统,配备四台设备,采用热风粉末燃烧技术。燃烧方式为方形圆形结合,煤炭喷嘴分布在四个不同高度,并具备振动功能,以优化燃烧效率。风道设计为三层,磨损喷嘴稳固地设置在较低的10层,采用水平薄喷嘴结合二次风,以煤粉混合物提高燃烧稳定性。油负荷调节范围较小,设计圆直径为1580毫米,锅炉煤的精度(R90)为16%,整体设计旨在提升燃烧效率和锅炉性能。
2锅炉结渣的原因分析
锅炉结渣的原因分析表明,通过炉子的检查发现,SOFAN3空气口、N1燃料角和N2燃料角存在残留物,这些残留物粘度高,虽然可以清洗干净,但在检测区域,SOFA区域和燃烧区域的水冷壁上并不罕见。测得的最大火焰温度达到1252°C,接近全灰的熔点,这表明大面积的锅炉残渣不大可能从泥浆中清除。这些残渣呈现深灰黑色,尺寸约40cm,可视为局部泥浆。对于局部结焦问题,首先需要排除局部结焦操作,并在600MW负载下进行燃烧试验。试验包括氧气变化条件的测试、可变条件的测试、风角的测试、可变二次阀的测试、压力变化的测试、可变轴承的调整和断裂的测试。调整后,虽然乘务员确认工作合理,但部分解决问题尚未完全解决。进一步的现场验证分析揭示,局部富集的主要原因是低冲击角和燃烧器下沉。燃烧器的低振动角处于低振荡状态,这导致火焰的动态不平衡,缺乏方形点火支撑,容易发生在燃烧器底部。当玻璃落下后,风刚度不够,火焰会蔓延,局部温度过高,会造成局部残留。这种情况下,火焰的动态不稳定性和局部高温共同作用,导致了锅炉内部的结渣问题。
3锅炉燃烧调整减少结渣的方法
3.1运行和检修措施
在设备维护后,进行热风调节实验是至关重要的,这有助于确保同一角度的风速保持平衡,从而消除风速偏差对锅炉空气动力学场的不利影响。通过增加锅炉的工作氧量,可以减少炉内大气的影响,进而降低对废物处理的压力。实践经验显示,一些发电厂通过减少运行中的氧气量来控制NOx排放,虽然这能使炉内NOx排放量保持在较低水平,但也会导致炉内氧气严重短缺,影响废水的冷却效果。为了优化煤炭燃烧过程,需要根据其实用特点调整通风方式,并优化一、二次空气的混合,以避免局部还原大气的产生。炉内局部损耗也会对空气动力场产生影响,因此在运行过程中,必须定期检查火坑、接地装置等关键部件的状态。在维护期间,设备的设计应确保一、二次空气开口在炉膛内得到有效集中。如果发现集中不良,必须及时清理。对于喷嘴的振动,应确保其正常且角度一致,一旦发现缺陷,应立即进行维护。这些措施有助于保持锅炉的高效运行和延长设备的使用寿命。
3.2燃烧器垂直摆角检查调整
在燃烧器垂直摆角检查调整中,发现由于部分燃烧器的振动角度倾斜,导致火焰立即失去平衡,四个燃烧支撑角度不足,燃烧器下降容易产生碎片。现场验证显示,F#1层(炉子左侧,锅炉B侧)的燃烧器喷嘴喷射角问题较为严重,尤其是#3所有E级喷嘴对F级燃烧器的摆动角度。为防止锅炉局部聚焦,对燃烧器的垂直振动角度进行了调整,确保“四个一致”:DCS燃烧器的振动角度与反馈一致,DCS的开口与现场振动角度的开口一致,振动角度的实际位置与规模一致,外部振动角度的位置与炉内喷嘴的位置一致。同时,要求每次停机检查燃烧器振动角度,并立即解决任何问题,以确保燃烧器的正常运行和锅炉的安全。
3.3设备改造
在面对锅炉废弃物问题时,若燃烧效果调整和混煤燃烧方案均未能取得显著成效,设备改造成为解决问题的关键途径。国内一些发电厂通过改造燃烧器,成功解决了锅炉废弃物问题。例如,通过消除燃烧稳定剂和减少一次气流,从根本上改善了锅炉废气排放。广东磁电厂则通过更换燃烧器并增加锅炉加热面积,有效解决了锅炉着火问题。在制定设备现代化计划时,必须考虑市场煤炭供应的变化,以及锅炉改造后的经济效益和环境影响,确保改造方案既能提升锅炉性能,又能满足环保和经济的双重要求。
3.4喷燃器隔板——钝体修复
在燃烧器主体部分脱落的情况下,进行修理或更换燃烧器喷嘴,并进行冷试验,包括空调试验,确保四风转速一致。在满负荷状态下,通过正压塔的空气分布,利用下部燃烧器(修理后)的30%振动角度进行加热,直至冷却水达到预定温度。对于角燃烧器F#1,必须移除凹槽,以便破碎机跳跃并加固凹槽。随后,按照指定序列号添加4.5材料,将4系列编号从18毫米×20毫米×40毫米更改为18毫米×20毫米×80毫米。序列号52对应的是喷嘴。序列号4和5需焊接到喷嘴体的所有接触表面,但避免焊接到凹面。焊接材料选用667耐磨钢丝,焊接长度设定为10mm,而焊接长度4应为40mm至80mm。经过这些修复措施,确保了燃烧器的正常运行,并彻底解决了燃烧器和燃烧器的垂直摆动问题,从而保障了锅炉的稳定和高效运行。
3.5锅炉燃烧优化技术
为了进一步减少锅炉结渣,采用燃烧优化技术是必不可少的。这包括使用先进的燃烧控制系统,如自动燃烧优化系统(ACO),该系统能够实时监测和调整燃烧参数,以确保最佳的燃烧效率和最小的污染物排放。通过精确控制燃料和空气的比例,可以避免炉内局部过热和氧气不足,从而减少结渣的形成。此外,引入智能预测模型,如基于机器学习的燃烧优化算法,可以预测和预防结渣问题,通过分析历史数据和实时操作条件,自动调整燃烧策略。这些技术的应用不仅提高了锅炉的运行效率,还延长了设备的使用寿命,减少了维护成本。
3.6锅炉水冷壁清洁与维护
水冷壁的清洁与维护对于防止锅炉结渣同样至关重要,定期进行水冷壁的检查和清洗,可以有效去除附着的灰渣,防止其积累导致热传递效率下降。使用高压水射流或化学清洗方法可以清除顽固的结渣,而超声波清洗技术则能够深入到微小缝隙中,彻底清洁水冷壁表面。在维护过程中,还应检查水冷壁的完整性,修复任何可能存在的裂缝或损伤,以防止热应力引起的进一步损坏。此外,通过改进水冷壁的设计,如增加翅片或改变管道的排列方式,可以提高其热交换效率,减少结渣的可能性。这些维护措施的实施,确保了锅炉的长期稳定运行,同时降低了由于结渣引起的能耗增加和设备损坏的风险。
结束语
综上所述,通过精细的燃烧调整和科学的管理维护,可以有效减少锅炉结渣,保障锅炉的高效和安全运行。这不仅需要操作人员具备专业的技术知识,还需要采用先进的监测和控制技术。未来,随着技术的进步和经验的积累,锅炉结渣问题将得到更好的解决,锅炉的运行效率和安全性也将得到进一步提升。
参考文献
[1]甘加耀.复杂燃料下煤粉锅炉结渣特性的数值试验及防结渣优化研究[D].东南大学,2021.
[2]甘加耀,钟文琪,周冠文,等.复杂煤种锅炉水冷壁结渣特性的数值模拟及防结渣配煤优化[J].中国电机工程学报,2021,41(22):7681-7692.