(河南中烟黄金叶生产制造中心 河南郑州 450000)
摘要:针对制丝生产线“隔离开关信号闪断”现象,分析产生“隔离开关信号闪断”的原因,认为“隔离开关信号闪断”是开关量信号“抖动”的一种,可用借鉴信号防抖处理技术,采用硬件消抖、软件消抖技术。在确定PLC系统软件消抖的技术前提下,对比采用定时器和系统功能块SFB4消抖两种方式,认为SFB4功能块编写具有代码少,通用性、可移植性强的优点。同时给出了利用SFB4功能块编写消抖程序的具有方法。改进后,可用降低制丝线设备故障率,提升保供能力,同时便于维修人员精确定位故障部位,提高维修效率。
关键词:隔离开关 闪断现象 防抖技术 防抖程序
前言 隔离开关是制丝线设备控制的基本元器件之一。每一台设备的动力回路和控制回路都会用到隔离开关,关断隔离开关后,不仅能够切断动力回路,还能够断开控制回路,达到安全操作的目的。在正常使用时,隔离开关置于“1”的位置,这时候,隔离开关的主触点和辅助触点合在一起,线路导通,设备能正常运行;需要维修或紧急停机时,关断隔离开关,隔离开关置于“0”的位置,这时候,隔离开关的主触点和辅助触点断开连接,设备动力线路和控制线路均被切断,防止设备意外启动。
制丝线设备生产时,隔离开关辅助触点出现瞬间断开又接通的情况时有发生,对这种故障现象,俗称“隔离开关闪断”。“隔离开关闪断”后,引起设备停机,如果隔离开关闪断发生在关键工序(加料、加香、烘丝、松散回潮),往往造成主机设备断流,对制丝产品质量造成影响。
一、提出问题
制丝线设备控制普遍采用PLC控制,还配置有WINCC监控画面。隔离开关置于“0”的位置时,监控画面的电机会改变颜色,报警界面也会弹出报警信息,便于了解设备状态。但是,生产中出现“隔离开关闪断”后,由于“闪断”时间短,PLC能够采样到闪断信号,设备停机;WINCC画面采样时间长(最小采样时间500ms),表现在画面上没有任何报警信息,查找故障难度较大,有些隔离开关闪断故障往往很多天没有查明原因,反复出现,甚至多次停机断流,成为生产中的难题。这就要求找到一种办法彻底解决这个问题。
二、原因分析
制丝生产线设备隔离开关信号瞬间断开又恢复的“闪断”现象,实际上是开关量信号“抖动”的一种。它出现的频次同隔离开关使用时长和环境有直接关系。时间长,电气设备存在老化现象;环境恶劣,隔离开关触点存在进入灰尘的可能。这些情况都会导致“隔离开关闪断”现象的增多。“隔离开关闪断”现象造成的设备停机具有不确定性,故障出现后没有报警提示,故障现象同网络故障相似,查找故障点困难等特点,成为制丝线设备运行中的疑难杂症。虽然,可用利用隔离开关备用的触点进行并联,形成信号冗余检测,提高了隔离开关信号的稳定性,但是,无法完全避免此类情况的发生。
三、改进思路
“隔离开关闪断”现象可以看做开关量信号“抖动”的一种。可以借鉴单片机的信号防抖处理技术。信号防抖处理是一种技术,用于减少或消除输入信号中的抖动现象,从而提高系统的稳定性和可靠性。抖动现象通常发生在机械开关、光电传感器等设备在操作时产生的短暂、快速的信号变化。这种抖动对于人类可能无法察觉,但对于高速运行的电子系统来说却是非常明显的,可能导致误操作和系统不稳定。
消抖处理主要有两种方法:软件消抖和硬件消抖。软件消抖是通过在程序中设置一定的延时,忽略短时间内的信号变化,只有当信号在延时结束后仍保持稳定,才认为是一次有效的输入。而硬件消抖则是通过电路设计,如加入RC滤波器或反相器等,来滤除抖动信号,确保输入信号的稳定性。
制丝线设备通常使用PLC系统,采用软件消抖的技术难度小,容易实现,通过在PLC程序中设置定时器,可以在信号变化后等待一段时间,如果在这段时间内信号保持稳定,则认为是一次有效的信号输入,这种方法可以有效防止因信号抖动导致的误操作。
四、改进内容:
1、PLC开关量信号延时实现方法比较:(基于制丝线普遍采用的西门子系列PLC)
(1)使用定时器指令:Step7提供有5种定时器指令,可以直接用于编写定时程序,缺点是占用资源多,一个隔离开关信号延时需要一个定时器,一个PLC控制的设备少的有几十个,多的近百个,需要的定时器总量多,对于一些小型PLC而言,定时器资源可能不够用,而且通用性、可移植性较差。
(2)使用Step7系统功能块SFB4:SFB4是Step7提供的软定时器,不占用定时器资源,但是功能和定时器完全一样,每个SFB4调用时需要一个背景数据块,为此可以建立一个带多重背景能力的功能块,在功能块中调用SFB4。这种方法编写程序代码少,易实现通用性、可移植性,能够一次性实现多个隔离开关信号的延时。
通过以上对比分析,采用系统功能块SFB4来实现隔离开关信号延时有诸多优势,因此决定采用系统功能块SFB4来实现隔离开关“防抖”功能。
2、隔离开关“防抖”程序编写,以某一个设备隔离开关信号举例:
(1)确定隔离开关信号
隔离开关触点连接到PLC输入模块,是程序中的一个“I”点,经过FC22标准功能处理,最终隔离开关触点信号是DB210.DBX0.3,这个信号也用于WINCC报警。对这个信号进行延时处理,不影响报警输出。
(2)使用SFB4系统功能块实现信号延时
在程序中调用SFB4,在它的“IN”端写入隔离开关信号,在“PT”端写延时时间,程序运行后,“Q”端输出的就是延时后的隔离开关信号。
(3)实现基于SFB4延时的标准功能块
1)创建一个具有多重背景的功能块FB301和它的背景数据块DB301,以及隔离开关延时信号数据块DB305,这些功能块和数据块的名称是唯一的,便于实现移植。
2)定义FB301功能块的形式参数及程序编写
FB301的形式参数有“IN”、“OUT”、“STAT”三种,在“STAT”(静态参数)定义若干个数据类型为SFB4的静态变量,实现若干个隔离开关信号的延时。在FB301功能块中调用SFB4类型的静态变量,填写对应的输入、输出引脚。
3)在OB1程序中调用FB301,功能块左边的输入端按照电机号填写电机隔离开关信号点,右端输出端按照DB305分配地址填写延时后的隔离开关信号。
4)有了延时后的隔离开关信号后,设备控制回路中的隔离开关点替换掉或并联使用,就能够实现隔离开关信号“防抖”功能。
五、取得效果
1、制丝生产线连续保供能力得以提升
改进前,因“隔离开关闪断”故障停机造成的停机断流很难避免;改进后,“隔离开关闪断”问题不会在生产中出现。降低了设备停机次数,提高设备保供能力。
2、减轻维修人员查找设备故障的难度,降低工作劳动强度
隔离开关信号“闪断”出现后,会导致监控画面多个设备变为灰色,又没有报警信号,难以准确判断是网络故障还是隔离开关信号“闪断”引起的停机,维修时找不准故障点,存在过度维修、无效维修的情况。改进后,隔离开关出现“闪断”情况,设备不停机;隔离开关触点损坏,出现较长时间断开情况,WINCC监控画面也可以采集到信号,有报警信息,便于维修人员精准定位故障部位,快速排除故障。