(陕煤电力运城有限公司,山西运城,044602)
摘要:在当前电力市场现货交易模式下,机组深度调峰和频繁启停已成为常态化。高调阀的可靠性,对火电厂灵活调峰、抢发效益电量和保障容量电价收益至关重要。本文以某电厂高调阀运行中发生故障原因为例,详细说明事故发生的过程、原因分析、处理过程及防范措施,同时对该类型油动机的常见故障进行分析。
关键词:高调阀、油动机、节流孔、卸荷阀
1、油动机简介
火电厂高调阀油动机在机组运行中动作较频繁,油动机的升降带动高调阀的开关,从而调节汽轮机高压缸的进气量,保障机组精准带负荷能力。油动机的工作介质为抗燃油,通过变量柱塞油泵将抗燃油加压至14±0.5MPa,在DEH控制信号驱动电液伺服阀动作下,可控制进入油动机油缸工作腔室内的油量,从而使油动机活塞上下移动,高调阀同步开关动作。
2、事故过程及分析
2.1事故过程
某电厂1号机汽轮机为哈尔滨汽轮机厂与日本东芝公司联合生产的600MW亚临界空冷机组。某日1号机组带负荷365MW运行中,高调阀采用“2+1+1”的顺阀模式运行(GV1与GV4优先同步动作,GV3动作次之,GV2最后动作)。GV4阀位由94%突降至61%,阀位偏差大报警,在负荷不变的情况下,GV3随之开启。油动机在0%-61%开度区间可正常动作,61%以上开度则无法维持。
2.2原因分析
分析一:控制系统故障导致阀门异常关闭。经查在GV4阀位突降过程中,电液伺服阀电压为“-2V”即开阀,且就地有明显的过流声,母管油压由14MPa降至13.2MPa。反映出在阀位存在偏差时,控制系统动作指令为开阀,因此可排除控制系统故障导致的原因。
分析二:电液伺服阀故障。该电厂在线更换了电液伺服阀,故障未消除,因此可排除电液伺服阀故障导致的问题。
分析三:油动机卸荷阀的关闭油压不足。现场检查发现,GV4油动机保安油管温度为32℃,其余油动机保安油管温度为48℃,根据图1的油动机油路可知,导致这一现场的原因有:
1、节流孔部分堵塞。节流孔完全堵塞不过流会导致卸荷阀无法关闭,油动机开关均不动作。部分堵塞会导致卸荷阀控制油流量减少,油压降低。控制油由母管供至卸荷阀杯状阀芯顶部,用于关闭卸荷阀,即为卸荷阀的控制油。在运行中会有少量的油经杯状阀芯与阀套的间隙泄露至有压回油。另一路供至OPC母管,由OPC电磁阀来隔断OPC与无压回油。就地检查GV4油动机安全油(OPC油)管道温度为32℃,GV1、GV2、GV3油动机安全油管道温度为48℃。因此可基本确定,当节流孔部分堵塞时,卸荷阀控制油压降低,卸荷阀关力矩变小。当阀门开度增大,卸荷阀阀芯底部油压升高,阀芯受到开启力变大,开启力大于关闭力,卸荷阀打开,油缸下腔泄压,阀门关闭。经查,阀门在开度由95%降至61%后,指令95%不变的情况下,油动机有大量的过流声(卸荷阀泄油),阀门开度不变;后将指令改为61%,再下达新指令85%,油动机可顺利开启。此现象是因为卸荷阀打开后,卸走了油缸下腔油压,61%开度为平衡状态,故阀门不动作;当指令变化后,伺服阀关闭供油,这个过程中卸荷阀关闭,当指令为85%后,阀门可正常打开。因此,节流孔部分堵塞导致故障的概率偏大。
2、卸荷阀阀芯与阀套之间存在泄油。根据卸荷阀结构可知,卸荷阀阀芯在阀套内滑动,当卸荷阀阀芯与阀套间隙过大时,部分控制油经阀芯与阀套间隙处泄露至有压回油,阀芯顶部为弹簧力+控制油压力,油动机在61%-90%开度下,控制油压力最高,卸荷阀阀芯通流部分油压最高(伺服阀后供至油缸下腔油压最高)。卸荷阀控制油克服不了负载,卸荷阀瞬间开启一定开度,导致高压供油油压降低,油动机开度降低。此现象与节流孔部分堵塞一致,但由于该电厂GV4是突发事件,故概率偏小。
图1
3、事故处理
该电厂结合机组停运,解体卸荷阀及节流孔,检查发现卸荷阀阀芯与阀套间隙合格;检查节流孔发现,0.8mm的节流孔内部有滤网滤布的小颗粒杂质,随即清理节流孔并更换油动机滤芯后回装,机组挂闸试运正常。
4、防范措施
4.1使用质量可靠的油滤芯和密封件。本次事件主要原因为该电厂使用了不合格滤芯,滤布脱落堵塞节流孔。因此保障滤芯的品质至关重要。应使用氟橡胶、聚四氟乙烯材质的密封件,严禁使用丁晴橡胶等易与抗燃油发生化学反应的密封件,避免因密封件材质错误导致系统漏油和油品劣化,严重时可能导致机组非停。
4.2加强抗燃油油质监督,确保各项油质合格。抗燃油作为主机调速系统的工作介质,相当于调速系统的血液,因此油品质的好坏直接影响调速系统的运行状态。做好定期的滤油及滤芯更换工作,同时依照《电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则》DLT 571-2014,做好颗粒度、酸值、水分、泡沫特性等技术指标的把控,发现超标及时进行处理,确保调速系统正常运行。
4.3加强抗燃油系统检修管理。做好油动机、抗燃油泵返厂检修的质量跟踪和验收;规范检修工艺,日常维护更换滤芯工作及检修中的油管路拆卸等,都应严格保障设备清洁度;定期清理抗燃油箱,冲洗抗燃油系统,清除系统油泥等杂质。
5、常见故障分析
以下分析均以单侧进油、连续型油动机为例。
5.1油缸活塞密封不严,供、回油侧内漏量过大。油缸下腔进油,活塞上升并在活塞端面形成与弹簧相适应的负载力,活塞不断升高弹簧力逐渐增大,油缸下腔油压越高,因此在50%以上开度区间为油缸下腔油压最高区间。若密封件损伤会导致阀门开度在油动机全行程中均无法维持;若油缸或活塞环存在拉伤,会导致阀门在损伤区域开度无法维持。
5.2卸荷阀内漏。根据油动机油路图(图2)可知,卸荷阀控制油来自母管高压油经滤芯和节流孔后供至卸荷阀顶部。卸荷阀阀芯通流部分,连通油缸活塞下腔供油、活塞上腔回油以及有压回油。当卸荷阀发生较小内漏时,油动机开启,油缸活塞上移,油缸下腔油压逐步增大,卸荷阀持续卸载油缸下腔油压,当油动机到达目标开度后,伺服阀关闭供、回油通道,卸荷阀持续泄油,油动机活塞向关闭方向下移,当反馈与指令存在偏差时,伺服阀动作开始供油,就地现象为阀门开度无法维持频繁抖动。当卸荷阀内漏较大时,油动机则无法开启。
5.3卸荷阀密封圈损坏。卸荷阀阀套外侧有上下两道密封圈(如图2所示),上部密封圈用于隔离卸荷阀控制油与有压回油,下部密封圈用于隔离高压供油与有压回油。当上部密封圈破损时,控制油将泄漏至有压回油;当下部密封圈破损时,高压油泄露至有压回油使高压油压降低,回油压力增大,此现象与卸荷阀内漏一致。
图2
5.5滤芯堵塞。滤芯堵塞后会导致进油量不足,滤芯差压报警,油动机在开启过程中供油量不足,动作迟缓。
6、结语
本文以某电厂高调阀油动机故障为例,详细阐述了故障现象、分析、处理过程及防范措施,同时分析了油动机内部其余部件发生故障后,引起油系统的变化及故障现象。通过全面的分析便于及时有效的判断油动机的故障,并制定针对性的解决方案。
参考文献
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