简介:卸卷站时常发生操作失误、信号不稳等原因造成的事故,为提高设备的稳定性,针对卸卷站存在的缺陷进行了自动化升级改进,效果明显。
简介:该文分析了冷弯型钢生产过程的控制系统,介绍了该生产线控制系统的结构组成及具体实现方法。
简介:介绍了热连轧生产线高压水除磷喷射阀检修工具的创新及在此基础上的再次改进。
简介:针对立辊轧机生产过程中,传动箱伞齿轮断齿,辊箱弹跳大,产品尺寸难以控制等原因进行分析,找出问题产生根源,提出改造方案,付诸实践,取得实效。
简介:基于热轧线工艺特点,对卷取机机前导尺动作频繁造成立柱磨损严重的问题,对立柱进行了改进,取得了明显效果。
简介:根据热轧厂轧机设备工艺特点,对精轧机工作辊平衡装置液压缸的结构及工况进行了分析,通过对结构及零部件的工艺性能的改进,增强使用性能,延长使用寿命,为轧机设备的稳定运行创造条件。
简介:针对高线粗中轧立式轧机减速器轴承寿命短的问题进行分析了与改进,解决了运行过程中出现的轴承损坏问题,提高了设备运行可靠性。
简介:针对ASP精轧机组工作辊横移装置液压缸经常发生内外泄、液压缸扁头与缸杆连接螺纹退扣、缸杆断等故障,致使横移功能不能正常运用,须频繁更换液压缸维持生产的问题,分析了产生问题的原因,提出了改进措施,取得了良好的效果。
简介:
简介:针对烧结机振动筛存在堆料、溢料、筛网磨损快达不到寿命周期等问题,进行了加大振动筛布料斗底板倾斜角度等改进,达到了理想效果。
简介:H型钢生产线冷床加长后裙板翻钢同步性变差。通过为液压系统增加独立的供油系统和蓄能器组件,选择调速性能优越的调速阀替代节流阀和改变液压缸结构形式等一系列的改进措施,使问题得到了解决。
简介:集中阐述了鞍钢1780线粗轧机的主令系统控制部分。
简介:简述了板坯去毛刺机存在的问题及其对刀具和板坯摆动辊的改进,收到了预期效果。
简介:充分利用原设备和备件对冷锯主轴进行改进,在不改变主体结构尺寸的情况下,通过改变轴承的配置,使主轴轴承使用寿命显著延长,设备利用率提高4%,设备维修费用降低了4%.
简介:介绍了中小型轧线倍尺剪切控制系统的硬件、工艺设备控制流程和存在的问题,并详细叙述了倍尺改进的具体过程。改进后提高了系统控制精度。
简介:喷印机除磷系统设备老旧,故障率居高不下,通过对除磷系统的改造,缩短了故障时间,节省了备件费用,降低了工人的劳动强度、保证了设备稳定运行。
简介:根据箅条筛磨损量大、更换频繁的特点,对箅条的材质,几何形状及固定方式进行了改进,延长了使用寿命,保证了生产的正常运行。
简介:通过对白灰回转窑托辊原有密封缺陷的分析,确定改进方案,解决了托辊的漏油问题。
简介:油气润滑长期使用进口油,价格高,定货周期长,而且不重复使用,为有效降低成本,缩短周期,进行国产化。
高速线材生产线卸卷站改进
冷弯型钢生产线控制系统分析
热轧生产线除磷喷射阀检修工具的创新
钢带生产线上立辊轧机改造
热轧线卷取机机前导尺立柱的改进
1580线精轧机工作辊平衡缸结构改进
高线立式轧机减速器轴承寿命分析与改进
ASP线精轧机组工作辊横移液压缸的改进
丝杠小车的改进
振动筛的改进
冷床裙板同步性能改进
1780线粗轧主令系统控制
板坯去毛刺机的改进
冷锯主轴箱的改进
端面铣压紧装置的改进
轧线倍尺控制技术创新与应用
喷印机除磷系统的改进
焦炭筛分箅条筛的改进
回转窑托辊油封的改进
高线轧机导卫油气润滑系统用油的研制