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31 个结果
  • 简介:分析了KR、LD、LF、RH、CC等工序对管线钢、硫成分的影响,根据各工序的工艺特点,考虑炉机匹配问题,采取提高铁水温度、加强原料管理、优化精炼工艺、开浇炉与连浇炉、硫成分区分控制等措施,使管线钢的、硫成分得到有效控制。

  • 标签: 管线钢 温度 原料管理
  • 简介:本文介绍了搭配使用新疆高熔点、高品位铬矿,结合25MVA矿热炉炉型参数,生产低硅高铬铁的实践,指出影响低硅高铬铁稳定生产的关键因素。

  • 标签: 铬矿 技术 高碳铬铁
  • 简介:根据客户技术协议采购特点,对管线钢管件用钢采用合理的成分设计、优化轧制工艺,成功开发了中厚壁管线钢。并对钢板进行了相关的理化性能检验,得到了以铁素体珠光体为主的均匀组织,具有适当的强度与韧性,满足了客户的要求。

  • 标签: 中碳管线钢 TMCP轧制工艺 力学性能 金相组织
  • 简介:介绍了鄂钢电炉炼钢厂集束炉壁氧枪技术的应用情况,分析了原炉壁氧枪存在的问题,对改造后的集束炉壁氧枪的特点、运行情况以及技术经济指标进行了介绍。

  • 标签: 炉壁碳氧枪 脱碳速度 泡沫渣 炉渣
  • 简介:介绍了各主要船级社LPG船用锰低温钢板的牌号和性能要求、国内外研究现状以及发展趋势等,以期为材料研发提供依据,为上游船舶设计和下游船舶建造单位提供选材参考。

  • 标签: 碳锰低温钢 LPG船 标准
  • 简介:由于在超低冷轧薄板钢中经常出现小的表面缺陷,因此采取了几项解决措施,并对有关文献综述进行了分析及对缺陷试样和板坯试样进行了研究。根据上述研究结果,在成分设计、操作法方面做了改进.以避免缺陷形成的条件。

  • 标签: 冷轧薄板钢 表面缺陷 超低碳 文献综述 成分设计 缺陷形成
  • 简介:针对研发低超低硫钢时LF钢水深脱硫过程增量大、脱硫效率低等问题,分析了LF精炼过程不同阶段增趋势及脱硫效率。通过对LF停送电任务的重新分配,将精炼过程的脱硫期集中在两次停电搅拌期内,弱化送电期脱硫功能,最大效率地发挥了停电期脱硫效率。优化工艺后LF精炼过程增控制在0.005%以下,脱硫率达90%以上,可稳定生产硫含量在0.0008%以下的钢产品。

  • 标签: LF 控制增碳 超低硫
  • 简介:本文介绍了鄂钢转炉厂开发50#优质结带钢进行的工艺实践,通过对转炉、LF炉、连铸工艺的试验和研究,转炉厂生产的50#优质结带钢产品质量能满足用户要求,并提出了下一步质量改进措施。

  • 标签: 夹杂物白渣 卷渣 工艺实践
  • 简介:防止IF钢连铸过程增的主要措施包括:a.采用无整体打结钢水罐,防止钢水罐中的残钢和残渣增。b.RH处理后期,采用含低的Ti—Fe合金减少钢水终点合金化的增现象。达到平均增率为0.0003%-0.0005%。

  • 标签: 连铸过程 IF钢 增碳 钢水罐 RH处理 合金化
  • 简介:采用低(≤0.09%)成分设计和在线淬火工艺进行Q800CFE钢板的生产试验,并对钢的连续冷却相变规律和回火工艺、焊接工艺进行了研究分析。

  • 标签: 低碳 在线淬火 回火 焊接
  • 简介:日前。梅钢成功试制出低贝氏体钢MDB400新钢种,首次生产该钢种板坯6炉803.5吨,质量良好,品种炼成率达100%。

  • 标签: 低碳贝氏体钢 试制 新品 钢种
  • 简介:本文介绍鄂钢电炉厂70tConsteel电炉使用炉壁集束氧枪后经济指标的改善,以及生产实践中的冶金效果。

  • 标签: 热装铁水 功能 效果 经济效益
  • 简介:在GLEEBLE2000热模拟试验机上进行普通锰钢Q345两相区变形实验。研究变形工艺条件对材料微观组织的影响.分析其组织演变规律及机理,并且在实验轧机上进行板材轧制实验。结果表明,实验钢(0.16C,0.3Si,1.29Mn)采用在过冷奥氏体区及其邻近的两相区变形可以获得等轴超细晶铁索体组织;控轧获得的9mm板材铁索体晶粒细化到晶粒截距4μm.抗拉强度580MPa,伸长率29%。

  • 标签: 普通碳锰钢 超细品铁素体 控制轧制 板材轧制 碳锰钢 超细晶
  • 简介:中厚板卷厂通过转炉终点含量控制,LF白渣精炼,RH真空脱气、钙处理,连铸机加强保护浇注,使用低保护渣生产低低阻钢,铸坯低倍情况良好,轧后性能符合要求。

  • 标签: 低碳低阻钢 N120 冶炼
  • 简介:本文通过以废弃镁砖与用后废弃滑板为原料,按照尖晶石理论组成(M:A=1:1)对两种物料进行配料,添加适量的CMC结合剂和水,研究合成出镁铝尖晶石。结果表明:以用后铝锆滑板与用后钢包渣线镁砖或普通钢包镁砖合成出镁铝尖晶石是可行的。

  • 标签: 镁碳砖 滑板 合成镁铝尖晶石
  • 简介:本文研究了火花源原子发射光谱法测定钢中超低。确定了分析样品的处理方法、超低的光谱分析线、狭缝位置、最佳分析条件、共存元素的影响和校准曲线的拟合等。结果表明,采用铣刀对样品处理,铣样深度为0.8mm,在氩气的质量分数不小于99.999%时,冲洗时间为6s,预燃时间为4s,可有效测定钢中质量分数为0.0005%~0.025%的超低。本法结果与红外硫仪的分析结果吻合,具有良好的准确度和精密度。

  • 标签: 原子发射光谱法 超低碳 火花源 测定 质量分数