简介:
简介:通常用在1.0~2.0m/s气流速度下,10%生球有裂纹或爆裂时的温度作为生球的爆裂温度。爆裂温度是评价生球质量的一个重要指标,它对球团生产尤其是竖炉球团生产至关重要。目前,生产球团矿有3种形式:竖炉、带式焙烧机、链箅机-回转窑。对于带式焙烧机与链箅机一回转窑,可以根据生球的热敏感性选择合适的干燥工艺,而对于竖炉来说,干燥介质温度、
简介:试验采用硫酸渣作为原料,以润磨作为强化原料处理的方式,制备出合格硫酸渣生球团,研究其干燥特性。结果表明:润磨化硫酸渣生球团的脱水速率受干燥风温和风速的影响十分明显,并且随风温和风速的增加而迅速增快;润磨化硫酸渣生球团的含水量较普通铁矿球团的仍较高,但其可适应较高的干燥风温,故可适当提高风温来缩短其干燥完成时间;当风速为1.5m/s、风温升至400℃时,其干燥时间可缩短至11.5min。
简介:国内一种细粒级铁矿粉,经高压辊磨预加工后,对其造球性能以及干燥速率的变化进行对比研究。研究结果表明,经过高压辊磨加工,此种铁矿粉生球的性能得以改善,表现为落下次数以及抗压强度得到提高,但生球团矿的干燥速率下降,不利于生球团后期的干燥。
简介:膨润土作为球团粘结剂有许多理由,但缺点是十分明显的。SiO2和A12O3会使球团矿品位降低;由于SiO2高,降低了球团矿的还原性;由于各种原因,膨润土化学成分、物理性能不稳定,造成球团矿产质量波动。
简介:宣钢有2座8m^2竖炉和士竖炉生产球团矿,原料的质量良莠不齐,给球团生产带来了一定的困难,对球团矿的产量和质量都带来了不利的影响。为了提高宣钢球团生产的效益,需要对其生产用原料进行造球性能试验研究,以确定球团生产原料的优劣,为球团原料的采购和生产提供参考依据。
简介:为了开创高炉炼铁的新途径,为高炉炼铁提供优质新原料,我们首钢球团厂自2001年以来开始了对碱性球团生产的研究,并尝试用链箅机一回转窑工艺生产碱性球团,为今后球团的发展开拓一条新的生产途径。到现在为止,简单的吊蓝试验和用我厂的工艺设备进行的工业生产试验都已经完成,生产基本取得了成功。主要情况分析如下:
简介:介绍了钢球的应用状况,供应方式,影响钢球消耗的因素及降低钢球消耗的途径.
简介:主要阐述了京唐球团为稳定焙烧机入机量而优化造球操作的生产摸索过程,最终保证了京唐球团生产的稳定。
简介:涞源球团厂前身为河北涞源钢铁厂竖炉车间,是国内第l批8家8m^2竖炉之一。因原设计焙烧燃料为重油,1971年建成后一直未正式投入生产。年设计生产能力为14万t/座,两座竖炉设计为一开一备。1980年改为高炉煤气焙烧后,才正式进行生产。多年来一直维持简单再生产,各项技术指标都很低。
简介:鞍钢球团生产始于1939年,当时有12台2×70m隧道式焙烧机,生产碱度为0.8的厅团矿.1958年后改为球团矿。随着炼铁技术的发展.高炉冶炼对球团矿质盈要求越来越高.隧道式焙烧机生产的球团矿已满足不了高炉生产要求,隧道式焙烧机1980年被迫停产。
简介:目前,我国高炉炉料尚有两个大问题未得到解决,其一是含铁品位较低,其二是酸性炉料不足,因而适当发展球团矿势在必行。我国现有的球团矿生产还存在着一些问题。首先是国产精矿粉含铁品位低,粒度粗,粒度分布不合理,水分高,对我国球团矿的生产和发展产生不利的影响。另外,随着我国球团矿生产规模的扩大,国产精矿粉的产量不足,因此国内有不少企业筹划利用进口精矿生产球团矿。但是进口矿主要为赤铁矿,
简介:钢球磨煤机投运后,多次发生磨损问题,提出了解决方案并实施,取得了预期效果。
简介:我国钢铁产量的迅速增加.高碱度烧结矿配加酸性球团矿的高炉炉料结构发展,使得球团矿的需求景进一步扩大:但是磁铁矿原料紧缺.而暖炉使用赤铁矿较为困难,因此以赤铁矿为原料的链算机-回转窑工艺或带式焙烧机工艺取得了发展。
简介:沙钢是奔向钢铁强国的生力军:沙钢集团有限公司(以下简称沙钢)位于江苏省张家港市锦丰镇。沙钢创建于1975年,经过20多年的发展建设,目前已成为国内最大的电炉钢和优质硬线生产基地,2002年产钢材479万t。
影响生球质量的原因分析及改进措施
生球爆裂温度的影响因素及提高途径
润磨化硫酸渣生球团干燥特性的研究
高压辊磨预加工对铁矿粉生球干燥速率的影响
球团技术
ALCOTACFE系列球团粘结剂造球试验
宣钢球团精矿粉造球试验研究
首钢球团厂碱性球团试生产状况
竖炉球团合理配加巴西球团精矿
浅谈降低钢球消耗
涟钢竖炉焙烧氧化球团的研究(一)—造球试验
京唐球团提高造球工序稳定性的生产实践
涞源球团厂生产回顾
鞍钢球团技术的发展
赤铁矿粉造球试验研究
钢球磨煤机衬板的改造
重钢外加MgO球团试验研究
赤铁矿球团焙烧过程研究
沙钢球团与炉料结构
鞍钢炉料结构与弓矿球团