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  • 简介:针对70mm厚规格建筑钢板在厚度方向拉伸出现严重脆断现象,通过低倍检验、硬度测定、金相和断口显微观察和能谱对其形成原因进行了分析。结果表明钢板中富含铌的夹杂、MnS、含Al、Si、Ca氧化物和硅酸盐等夹杂形成的中心偏析是厚度方向拉伸失效的主要原因。

  • 标签: 厚钢板 厚度方向 失效 中心偏析 建筑用钢
  • 简介:以喘振产生的原理排查喘振发生的原因,阐述喘振的危害和判断方法,分析了喘振的主要因素,从空压站、压风用户的工艺、设备和技术要求入手,对生产现场的工艺改进与措施、生产用风规律和生产模式进行掌控,实现离心式空压机喘振的有效控制;取得了较好效果,为解决离心式空压机振动异常问题提供了实例参考。

  • 标签: 喘振分析 技术改进 离心空压机 离心式空压机 生产现场 生产模式
  • 简介:本文就连铸坯易出现的缺陷——形状缺陷、内部缺陷和表面缺陷,结合转炉炼钢厂实际情况进行了分析,在分析各种因素的基础上找到主要因素,并采取相应措施加以解决。

  • 标签: 连铸坯 形状缺陷 内部缺陷 表面缺陷
  • 简介:以2015年1月部分时段的铁路到达、排出时刻为例,分析南钢铁路物流目前存在的问题,从多个方面寻找铁路超停时费用发生的原因。提出几个管理创新的观点,以利于超停时费用的降低。

  • 标签: 铁路 物流 超停时费
  • 简介:通过对4种烧结用固体燃料的实验和使用情况进行分析和总结,探讨在烧结生产中科学使用、高效利用固体燃料的方法。

  • 标签: 烧结 固体燃料 分存分破分加
  • 简介:本文针对不锈钢电炉冶炼过程中石墨电极频繁出现的折断问题,从电炉配料、冶炼过程控制、电弧炉相关设备问题及超高功率石墨电极内在质量等不同角度进行了多方面综合分析,制定并提出了有效的控制措施和解决方案,同时为电极折断后的责任划分问题提供了参考依据。

  • 标签: 电弧炉 电极 折断
  • 简介:本文对新改造的棒材厂在调试生产中出现的热顶锻开裂问题进行了分析,找到主要影响因素.并从设备、工艺和管理上采取了一些对策措施,取得了一定的效果。

  • 标签: 热顶锻 开裂 中间料型 孔型系统 折叠
  • 简介:12005年钢材市场形势分析1.1不利因素1.1.1国际钢材价格指数转向下行2004年10月1日,CRU国际钢材价格指数创出历史性新高,达到161.2点,这是CRU价格指数从其创立以来10年中的最高水平。但是受美国市场热轧薄板价格下降的影响,CRU价格指数在这一新纪录上坚持不到一周便下降到155.6点,此后进一步下降到了154.2点,到11月12日下降到了150点。

  • 标签: CRU 钢材市场 形势分析 钢材价格指数 价格下降 美国市场
  • 简介:采用金相显微镜和电子探针对Φ75mm45圆钢热顶锻开裂缺陷进行了检验分析。结果表明,铸坯中含有的气孔在轧制过程中形成显微裂纹并扩展,是导致顶锻开裂的主要原因。

  • 标签: 热顶锻 裂纹 气孔
  • 简介:通过对烧结竖炉控制系统现状的介绍以及存在问题的分析,对频繁出现的通讯故障提出了具体的解决方案,现场实施后,取得了良好的应用效果,有一定的借鉴作用。

  • 标签: 工控系统故障 球团竖炉 STEP7 SIMATIC
  • 简介:对南钢转炉厂生产DF钢中的夹杂物进行了研究,结果表明现有工艺制度下吹氩精炼效果不明显,氩后钢中的夹杂物含量为865.78mg/kg;大于300μm的夹杂物,主要成分为Si—Al,或Si—Al—Mn;80~300μm夹杂物,主要成分为Si—Al-Mn,且Si较高,Mn较低;小于80μm的夹杂物,主要成分为Si—Al—Mn,并且含Mn较高:改变钢液脱氧制度及控制吹氩搅拌,可使氩后钢中及铸坯中的夹杂物含量分别降低到203.38mg/kg、59.8mg/kg。

  • 标签: 转炉 DF钢 吹氩 夹杂物
  • 简介:介绍了LOMAS烟气分析系统的组成和特点,及分析仪的工作原理,指出了分析系统在工作中易出现的故障现象及解决方法。

  • 标签: 分析系统 分析仪 原理 故障
  • 简介:对南钢厂区道路病害现状及原因进行了调查与分析,并针对不同道路病害原因提出了相对应的修复处治建议,为今后道路修复施工提供借鉴,以求从根本上解决道路修复问题,提高路面使用性能,延长道路使用寿命。

  • 标签: 道路修复 病害 水泥混凝土路面 “白改黑”加铺路面
  • 简介:应用金相显微镜对Q345q钢板的表面裂纹进行了检测分析。结果表明:表面裂纹有星状裂纹、微裂纹和发状裂纹3种;裂纹由板面向内延伸,内嵌有氧化亚铁,附近及尾端存在明显的高温氧化特征;裂纹附近和远离裂纹区域组织均为铁素体+珠光体,且裂纹附近有明显的脱碳特征。

  • 标签: Q345q 钢板 裂纹
  • 简介:<正>液压油是液压机械的血液,具有传递动力、减少元件间的摩擦、隔离磨损表面、虚浮污染物、控制元件表面氧化、冷却液压元件表面等。因此液压油是否清洁,不仅影响液压系统的工作性能和液压元件的使用寿命,而且直接关系机械能否正常工作。液压机械的故障直接与液压的污染度有关,因此控制液压油污染是十分重要的。一、液压油污染物的来源1.固体污染物:来至液压系统的管道、液压元件,如液压缸、胶管、泵、马达、阀、液压油箱等,在系统使用前未冲洗干净,在液压系统工作时,污染物就进入到液压油中。2.外界入侵的污染物:外界的空气、水、灰尘、固体颗粒,在液压系统工作过程中,通过液压缸活

  • 标签: 液压系统 污染 危害 预防措施
  • 简介:为了适应目前高产的节奏,提高铸机作业率,有效控制方坯1号、2号、和3号机漏钢事故,尤其是有效控制粘结漏钢等恶性事故的发生对生产的平稳进行至关重要。分析了方坯目前存在的问题,并给出了解决方案,希望以此来改善生产条件。

  • 标签: 漏钢 粘结漏钢 方坯连铸机 铸坯
  • 简介:1问题的提出酸轧机组在卷取冷硬卷时,出现溢出边现象。严重影响后道工序的生产。在吊运过程中,吊具将溢出部分夹变形,经罩式炉到平整,前后要经两次翻转及平板车运输,溢出边部分已变形,多圈挤压到一起,不但影响成材率,同时也给平整开卷带来了很大困难,这种现象困扰很久。我们必须找到溢出边产生的原因,寻求解决问题的对策,提高

  • 标签: 罩式炉 后道工序 吊运 取冷 镰刀弯 夹送辊
  • 简介:根据烧结厂39m^2烧结机的头、尾轮齿板,轨道和滑道中心线偏差的检测,分析烧结机跑偏的原因,介绍处理跑偏的施工方案。

  • 标签: 烧结机 烧结厂 齿板 跑偏 轮齿 滑道
  • 简介:本文论述了PLC控制系统在烧结生产应用中的抗干扰技术。针对导致75m2烧结通讯故障的各种原因进行了分析,并进行了相应的改进。

  • 标签: RIO网络 动态范围 衰减 接地
  • 简介:针对冷轧板生产过程中出现孔洞,边裂等缺陷,利用表面质量检测仪检测检查热轧基板与实物情况对比的方法分析了孔洞缺陷产生的原因,提出了解决措施,有效控制了孔洞缺陷的产生和危害。

  • 标签: 冷轧板 缺陷 控制 孔洞